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简述控制重介质选煤厂介耗措施

简述控制重介质选煤厂介耗措施   摘 要:介耗是衡量重介选煤工艺及管理水平的重要指标,控制介耗可以有效降低重介选煤厂生产成本,改善重介分选工艺效果。文章结合自己原在玉华选煤厂的工作实践,对强化重介质管理、设备管理降低介耗的经验和方法进行了阐述。   关键词:重介选煤;介耗;管理;效益   1 概述   玉华选煤厂是一座高炉喷吹煤选煤厂,处理能力100万t/a,原煤采用不脱泥、不分级重介选煤工艺,细煤泥不分选工艺流程。介质消耗是重介选煤厂一项重要经济技术指标,其不仅关系着重介分选工艺的稳定,而且会影响全厂的经济效益。玉华选煤厂的介耗设计指标为2.5kg/t,而2009年的介耗达到4.1kg/t,导致生产成本增加。针对介耗超高的问题,玉华选煤厂及时总结生产经验,从影响介质消耗的管理损失、技术损失两方面因素下手,采取一系列针对性的控制措施,介耗大的问题得以极大改善,顿原煤介耗由2009年的4.1kg下降到了2010、2011年的1.9kg左右,由此为企业创造了可观的经济效益。   2 影响介耗的因素   就介质消耗一般而言,重介选煤厂介耗可分为管理损失和技术损失:管理损失是由于管理不到位,工艺系统“跑、冒、滴、漏”,突发事故排放料以及储运、转载、添加方式不佳等过程产生的介耗;技术损失指正常生产条件下,由重介选产品带走和磁选尾矿带介这两种形式产生的介耗。除了正常生产条件下的介质损失,生产工艺设备运行状况、介质质量好坏等都可能成为介质消耗超标的主要原因。通常块煤系统的介耗要比末煤系统介耗低;《煤炭洗选工程设计规范》中最新规定的介耗标准为:块煤系统0.8kg/t;混煤、末煤系统2.0kg/t[1]。在选煤厂实践生产中,吨煤介耗控制到1.5kg左右就已经算相当好了。   3 控制介耗采取的措施   3.1 针对介质管理损失,结合生产实践经验,玉华选煤厂主要从以下两方面重点着手:严把重介质质量关、采用合理的介质添加方式,加强工艺系统“跑、冒、滴、漏”的管理等。   3.1.1 重介质的质量   重介质质量包括磁性、粒度组成、纯度三个方面,具体指标因各选煤厂入洗原煤性质和工艺系统而有差异,结合玉华选煤厂实际情况,对介质粉的选择提出以下要求:   (1)介质粉的磁性强弱不仅会影响介耗的大小,还会影响重介分选工艺效果。磁性过弱,磁选机回收效率低,介质回收效果不好。   (2)介质粉的粒度组成对重介分选工艺效果和介耗都有很大影响。介质粉粒度过粗,为保证循环悬浮液稳定,煤泥含量增加,这会降低脱介筛脱介及磁选机的磁选效率。选煤厂应根据原料煤性质和重介分选工艺特点,在确保工艺系统稳定的原则下,选择适宜粒度组成的介质粉。玉华选煤厂采用无压三产品重介旋流器洗选的-50mm混煤,要求介质粉-0.045粒度含量必须达到80%以上。   (3)玉华选煤厂根据本厂生产实际,要求介质粉基本技术指标为:真密度大于4.500kg/m3,磁性物含量大于95%,另外,水分小于10%,避免因水分过大,介质粉结团加入介质桶难分散,造成悬浮液不稳定,影响重介工艺分选效果。   3.1.2 介质的添加   玉华选煤厂采用皮带运输机往合格介桶直接添加介质的方式,主要以体力劳动为主,增加加介难度。如果介质添加不及时,合介桶位低,影响合格介质泵的正常运转,引起堵漏等生产事故,造成介质大量流失。在生产中,要求每个生产班一次加足所需介质,生产中主要通过调节补水量和适当分流来调整密度。   3.2 加强系统“跑、冒、滴、漏”的管理   首先,优化了主厂房内的地漏系统,厂房一楼设集水坑,清扫水和系统“跑、冒、滴、漏”等煤泥水集中到集水坑,由清扫泵打至中煤脱介振动筛,进入磁选机进行回收再利用,这样使因工艺操作不当、设备故障、突发事故造成的“跑、冒、滴、漏”造成的介质损失得到及时回收,保证介质得到最大限度的回收。其次,主要加强无压三产品重介旋流器入料锥桶、各非标件管道及箱体的使用管理,需要更换的及时更换。   3.3 玉华选煤厂为了降低因技术损失带来的介耗,主要加强固定弧形筛、振动筛、磁选机、脱介筛喷淋水管理,降耗效果显著。   4 弧形筛的脱介效果   弧形筛在重介选工艺介质回收系统中起着预先脱介的作用,承担着脱除70%~90%重介的任务,要提高脱介筛脱介效果就必须保证弧形筛良好的工作状况。为保证弧形筛脱介效果,玉华选煤厂在弧形筛下料端加装挡流槽,避免合格介质向脱介筛稀介段的飞溅,合介进入稀介回收系统,加重磁选机的负荷,降低其磁选效率。在生产中,一旦发现弧形筛下料端物料流有向挡流槽冲击的现象,就立即安排翻转或更换弧形筛,保证弧形筛的筛条有足够的切割角度,利于合格介质的充分透筛。日常维护中,安排定期清理弧形筛上分料箱,保证弧形筛入料沿筛宽均匀分布,不因弧形筛筛面

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