高回压井冲洗方法现场试验效果分析.docVIP

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高回压井冲洗方法现场试验效果分析

高回压井冲洗方法现场试验效果分析   【摘要】由于某区水、聚两驱并存,实际生产中聚驱油井采出液成分复杂,管线内易结垢,使管线流通空间减少,导致回压升高;水驱环井受井数、管线长度、材质等因素影响,随着温度的变化,蜡质析出逐渐在管壁凝结,流动通道变小,使回压升高,影响油井的正常生产。针对部分油井高回压的情况,技术人员对引起回压升高的原因进行分析,制定了干线冲洗的方案,根据不同的情况制定相应的方案,寻求延长干线冲洗周期的有效方法,以油井回压的高低作为干线冲洗的鉴定标准,在不同的油井上进行试验,录取试验前后的数据,使干线冲洗周期延长,为该区高回压井干线冲洗提供理论依据。   【主题词】结垢;结蜡;高回压;治理   引言   根据油井高回压井逐年增多的情况,重点开展了三个方面工作。一是认真调查总结高回压井现状,深入查找影响高回压因素;二是针对现状制定不同的干线冲洗方案,合理延长干线冲洗周期;三是安排人员进行干线冲洗现场跟踪监督,提高干线冲洗工作质量。   1、调查高回压井现状,查找主要影响原因   统计某区油井回压超过1.0MPa的有50口井,其中双管流程5口井,环状流程21个环带45口井,干线冲洗周期10-30天,其中水驱井10口,占20.0%,聚驱井40口,占80.0%。   1.1水驱油井高回压原因分析   水驱油井高回压主要是环井受温度、井数、管线长度、管线材质等因素影响,随着温度的变化,蜡质析出逐渐在管壁凝结,流动通道变小,使回压升高。   1.2聚驱油井高回压原因分析   聚驱油井高回压有两方面原因:一是管道输送介质为含聚采出液,采出液胶质含量上升、粘度增加,原油物性变差致使附着在管壁上的由复杂成分构成的粘滞物,吸附在管壁上,形成了极为坚硬的垢,导致管径变细,回压升高;二是油井受效后随着产液量的增加,液体在管道内的充满程度增加,原油流动阻力增大,管径细等原因而导致回压升高。   2、针对现状,制定不同的方案   2.1水驱高回压油井处理方案   水驱含水级别较低的井和水驱环井采用管线体积=∏×r2×L的1倍、2倍、3倍以上的水量,回油温度50℃以上持续1小时、1.5小时、2小时的方法处理,钢骨架塑料复合管环井尽量采取水泥车低压,提高温度,先进行分段处理,然后再全程处理的方法来处理。再通过录取各项资料判断效果,确定合理冲洗周期。   2.2聚驱高回压油井处理方案   聚驱管线可根据回压、掺水量判断是否结垢,或用仪器测试管线壁厚,壁厚增加说明结垢严重,结垢较轻的井可采用水泥车冲洗干线的方法处理,采用管线体积=∏×r2×L的1倍、2倍、3倍以上的水量,回油温度50℃以上持续1小时、1.5小时、2小时的方法处理,再通过录取各项资料判断效果,确定合理冲洗周期。结垢严重的井采用物理清洗管线的方法清垢,录取清洗前后数据判断清洗效果。   3、现场试验,摸索个性化方案   3.1原干线冲洗方式   原干线冲洗的方式都是凭借经验进行冲洗,以水泥车的泵压下降和单井回油温度上升为参考标准。只要水泥车的泵压下降、回油温度上升,就认为干线处理通了。存在冲洗时间短、冲洗水量少、回油温度未持续稳定的问题,可能还会有一些蜡残留在管壁上,随着温度的降低,蜡还会凝结,冲洗周期只有10-30天,频繁冲洗干线增加了员工的劳动强度,而且对生产有一定的影响。   3.2现场试验的目的   进行试验的目的是为了摸索干线冲洗的规律,较好地清除管线内的蜡和“死油”,有效地延长干线冲洗周期。   3.3现场干线冲洗试验   我们在4口双管流程、10个环状流程的29口井上进行干线冲洗试验,根据不同的高回压原因采取不同的个性化干线冲洗方案,根据管线体积计算出所需水量,在冲洗温度一定的情况下清洗,按照方案中的1倍、2倍、3倍水量,回油温度上升到50℃持续1、1.5、2小时,分别录取不同时段的数据,监测回压及回油温度持续稳定的情况,判断冲洗的效果,统计33井次数据,回压由平均1.38MPa下降到0.63MPa,下降了0.75MPa,冲洗周期由平均30天延长到60天,见到了冲洗效果。   3.3.1双管流程井现场冲洗试验效果(见表1)   表1 某区井基本情况   井号 投产   日期 产液量(t/d) 产油量(t/d) 含水   (%) 管线长度(m) 管径   (φmm   ×mm) 管线   材质 最高   回压   (MPa) 原冲洗   周期   (天)   A井 1988-12-9 30 3.4 88.7 610k φ60×3.5 20#C 1.5 30   3.3.2 环状流程井现场冲洗试验效果(见表2)   表2 某区环井基本情况   井号 投产日期 整环   产液量(t/d) 整环   

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