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化学合成制药污水处理系统工程设计和运行经验

化学合成制药污水处理系统工程设计和运行经验   摘要 以浙江绍兴一家化学原料制药企业的污水处理为例,介绍并分析了污水处理系统的工程设计及运行经验,提出原系统的一些设计缺陷及改进措施,以及在今后设计运行中应注意的问题。   关键词制药 污水设计 运行 经验   中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:   1 引言   化学合成制药工业属于精细化工范围,其特点是原料药生产品种多,生产工序多,使用原料种类多、数量大,原材料利用率低。一般一种原料药往往有几步甚至10 余步反应,使用原材料数种或10 余种,甚至高达30~40 种,原料总耗有的达10kg/kg 产品以上,高的超过200kg/kg 产品。从而产生的“三废”量大,废物成分复杂,污染危害严重。   制药工业是国家环保规划要重点治理的12 个行业之一。据统计,制药工业占全国工业总产值的1.7%,而污水排放量占2%。制药工业废水通常具有组成复杂,有机污染物种类多、浓度高,成为污水处理行业难处理废水之一。   2 工程概况   2.1工艺流程   根据化学合成制药废水的水质特点并结合我公司生产、排污等实际情况,在公司建设之初,按照建设项目三同时制度,委托金华某环保公司设计了针对性的污水处理系统。其主要工艺流程如下:      2.2废水来源及废水水质:   废水主要分为三类:(1)生产过程中产生的特高浓度工艺废水,(2)设备清洗水等高浓度废水,(3)地面清洁、冲洗水及生活污水等低浓度废水。   主要污水水质指标如下:               2.3各主要处理构筑物有效容积及主要设备参数               2.4 设计处理效果预测               3 实际运行数据   污水处理系统日常检查点位根据实际运行情况确定,现选取2012年9月份实际检测数据作为参考,具体数据如下:            4 运行中存在的问题   该污水处理系统随着09年8月车间试生产后开始正式投入运行。在运行过程中,逐渐发现各种问题,致使系统远不能达到设计处理规模主要问题如下:   3.1氧化塔、铁碳反应器加药系统、在线控制系统设计不合理。加药泵选型过大,无法精确调节流量;加药管路选用PP材质,在室外日晒雨淋的状况下很快出现老化破损,导致大量药剂泄露,忙于修补,不能很好的保证系统运行;在线pH、ORP等自控检测系统质量较差,数据误差大,导致加药量过大或过小,探头安装位置不合理,不方便日常维护保养;经过一段时间观察后发现氧化塔和铁碳反应器处理效果很差,反而因投入大量的酸、碱、氧化剂等药剂后对后续生化处理产生不利影响。   3.2一沉池及排泥系统设计不合理,无法观察底部积泥及排泥情况。   3.3兼氧池设计不合理,处理容积过大,效果不明显,容积利用率低。   3.4罗茨风机选型过小,接触氧化池有效水深过大,与罗茨风机风压不匹配,导致风机频率超过40HZ后风机过载,变频器自动保护。该问题直接导致接触氧化池出现供氧不足,影响处理量的提升。   3.5高浓度调节池、低浓度调节池底部均铺设穿孔管曝气,但与接触氧化池等共用风机和风管。因调节池液位有波动,而接触氧化池等液位恒定,当调节池液位下降时,空气大量往调节池跑,导致接触氧化池供气量下降。   3.6高低调节池出水管全部采用PP材质,导致冬夏温度变化时PP管热胀冷缩后脱开及在阳光紫外线照射下老化变脆,在季节变化时,时常发生管子焊接处脱开拉裂,发生污水泄漏事故。   3.7气浮机出渣槽设计及安装不合理,导致出渣不彻底,严重影响气浮效果。当接触氧化池出水中悬浮污泥量增多时,气浮处理效果很差,出水中含有较多SS,致使出水水质超标。   4 改进措施及建议   针对在实际运行中发现的问题,我们采取了相应的改进措施,但有些核心问题已经无法改造,只能通过新建二期系统来弥补一期设计的缺陷,造成一期投资的巨大浪费。鉴于此,在今后的工程设计、改造中,提出以下意见建议,避免犯同样的错误:   停运铁碳、氧化塔,并增设超越管线。在今后的设计中,类似这些物化处理的设备,应设置超越管线,一旦运行过程中出现故障,则可通过超越管线,暂时超越物化处理设备,不至于因设备故障,使得整个系统停运;   设置沉淀装置时,应考虑实际运行情况,能观察到排泥情况,而非盲目排泥,使得排出的污泥中含水量增加,给后续污泥压滤造成负担;   兼氧或厌氧设置容积过大,没有科学合理的进行设置,造成容积浪费;   兼氧、好氧生化系统全部连通,没有设置出水堰,进行出水跌落设置,造成无法对单个兼氧或好氧系统进行维修改造;在今后工程设计中,应充分考虑今后出现单独改造的可能性;   PP材质虽耐腐,但在室外

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