特高含水期砂岩稀油油藏氮气泡沫驱技术研究和应用.docVIP

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特高含水期砂岩稀油油藏氮气泡沫驱技术研究和应用

特高含水期砂岩稀油油藏氮气泡沫驱技术研究和应用   摘 要:针对特高含水期砂岩稀油油藏剩余油分布高度零散、水淹严重,吸水不均,挖潜难度大的情况,积极探索由单一驱动介质向多种介质转变,提出了在锦16块兴隆台油层一层系开展氮气泡沫驱试验研究。通过开展局部整体实施氮气泡沫驱试验,实现提高采油速度与采收率的双重目的。   关键词:氮气泡沫驱;采油速度;高含水;注采   1 试验区基本情况   试验区位于锦16块兴隆台油层分采区中西部,试验的目的层为兴Ⅱ1-4小层,含油面积为0.32Km2,油层有效厚度23.8m,石油地质储量130.5×104t。   1.1 地质概况   试验区构造形态为南倾的鼻状构造,构造高点在锦2-8-2306井附近。结合沉积旋回特征和电性特征,将目的层划分为两个砂岩组。每个砂岩组分2个小层。储层岩性以含泥不等粒砂岩为主,岩石胶结物以泥质为主,胶结类型主要为孔隙型。平均孔隙度为28%,平均渗透率为750×10-3um2。试验区油藏埋深1350~1450m,层数连通系数83.4%,厚度连通系数82.9%。50℃地面脱气原油粘度为67.7mPa?s,凝固点-18℃。地层水总矿化度5230.79mg/L,水型为NaHCO3型。   1.2 开发历程及现状   历经32年开发,经过三次大规模调整,试验区转驱前已进入水驱双高开发阶段。试验区转驱前油井总井10口,开井9口,日产液499t/d,日产油20t/d,综合含水95%,采油速度0.56%,累产油48.95×104t,累产水271.12×104m3,采出程度37.5%,可采储量采出程度73.5%,剩余可采储量采油速度5.6%,水井总井2口,开井2口,日注水245m3/d,月注采比1.02,累计注采比0.98。   1.3 转驱前存在的主要问题   随着注水开发的延续,不可避免的要破坏注采井网,舍弃一部分水淹层,加剧注采矛盾,造成含水稳定的假象: (1) 注采井网欠完善、注水井利用率低;(2)注采厚度比逐年增大,出现无效注水;(3)单井采液较低;(4)继续水驱开发很难达到标定采收率。   2 氮气泡沫驱可行性研究及方案设计   2.1 氮气泡沫驱可行性研究   2.1.1 机理研究   氮气泡沫驱采油技术是在注水的同时按比例加入氮气和泡沫剂,利用水、氮气与泡沫剂相互作用的结果,在地下产生连续的稳定的泡沫驱替液。   机理1:增大波及体积系数提高驱油效率   泡沫液流通过“贾敏效应”依次进入高、低渗层,提高波及系数,填塞各种结构的孔隙,驱替不连续的残余油。   机理2:乳化降粘作用   泡沫剂是表面活性剂,扩散在油层中能够降低油的表面张力,有利于原油流动。   机理3:弹性能作用、举升作用   氮气自身的弹性能和重力分异作用可以驱替残余油,同时泡沫破裂所产生的压差、势能、张力也对原油起到一定的驱动作用[1]。   2.1.2 室内试验研究   开展不同油品驱油效果对比实验研究(见表1),实验表明:在无油或者剩余油饱和度低于10%以下时,起泡剂能够很好的发泡封堵高渗透层,而含油饱和度高于10%以上,发泡剂就明显消泡,由阻力因子为13.36,降到在剩余油饱和度为10-25%时的3.23-5.60左右,降了60%以上,因此可以看出,氮气泡沫驱主要封堵含油较低的高渗透层。   2.2 油藏工程方案设计要点   2.2.1 注采井网优化   在现有井网基础上,采用不规则注采井网,设计注入井2口,对应采油井10口,观察1口。注入井和生产井油层全部打开。   2.2.2 注采参数优化   (1)注入总量。数值模拟优选结果,当注入段塞为0.3PV时,累产油量和净产油量较高(见图1)。   图1 氮气泡沫驱合理注入量优选曲线   (2)化学剂浓度。应用数值模拟方法计算结果表明,化学剂浓度为0.3%时效果较好,但考虑到油层预吸附作用影响,初期化学剂浓度应控制在0.5%左右,等注入井压力上升并趋于稳定后再降低浓度到0.3%以下(见图2)。   图2 氮气泡沫驱合理注入浓度优选曲线   (3)合理气液比。为使调驱效果达到最佳,运用数模对气液比分别为0.5:1、1:1、1.5:1、2:1、4:1条件下氮气泡沫驱开采效果进行了模拟。计算结果表明,较大的气液比下,生产井容易较早的突破,合理的气液比值应为为1:1。   (4)合理注入速度。混合液注入速度160~200m3/d净产油较高(折算单位油藏体积注入量7.0712~8.8390 ×10-5m3/m3?d )   (5)合理的注入方式。数模计算结果表明,氮气泡沫驱连续注入1.5年后转为气液混注与水交替小段塞式注入效果较好,段塞大小为10~30天比较合适。连续注入泡沫液1年后转为段塞式

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