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孤东油田稠油区块单井掺水工艺参数优化的研究
孤东油田稠油区块单井掺水工艺参数优化的研究
摘 要:介绍了孤东油田稠油井掺水生产现状,分析了存在的问题和原因,提出了稠油区块单井掺水原则,并进行了掺水工艺的优化后,取得了较好的生产效果,对同类型稠油区块具有一定的借鉴意义。
关键词:稠油 掺水 优化
1 引言
稠油在开采过程中主要表现出两大问题,一是在油层中流动性差,原油流入井筒困难,需要有高的驱动能量,且油层中气、水的粘滞指进严重,最终采收率低,目前国内外解决这一问题的主要手段是采取热处理油层(如注蒸汽和火烧油层等)和改善驱油介质性能(如注气体混相驱、注空气混相与氧化驱、化学剂驱等)等技术;二是对于在油藏温度和压力条件下能够流入井筒的原油,由于其在井筒向上流动过程中的温度、压力的降低及脱气等影响,使得其在井筒中流动性恶化,油井生产过程中相应地要求有较高的井底流压,同时,井筒中流体流动阻力大也给抽油设备的工作造成很大困难,对于这一问题,主要是选择合适的改善井筒流动条件的技术、采用常规抽油工艺进行生产。
目前孤东采油厂稠油开采主要的举升方式是油套环空掺热污水工艺,同时辅助以电加热工艺、空心杆掺水等工艺,对于油套环空掺热污水工艺,掺水量、掺水温度的确定对井筒举升效果起决定性影响,掺水量过少,掺水温度低则无法达到掺水降粘的效果,掺水量过高或加热温度过高则造成资源及成本的浪费,因此有必要对该工艺实施过程中的掺水量、掺水温度进行优化。
2 孤东稠油区块掺水井状况
孤东目前主力稠油区块九区、KD521、KD53块等区块共有泵上掺水井96口,平均日掺水24.8m3,具体情况见表1。
孤东油田泵上掺水的96口井由于注汽转周作业、杆断等原因关井12口,在开井84口,由于节电停井2口(K92X8C、K92-5),由于高含水停掺水3口井(K92X11、K92-14、K92X18),3口井含水均在95%左右,且产出液温度都较高,井口回压较低,均为0.3MPa,生产正常。
其余79口井目前掺水生产,平均掺水压力1.3MPa,井口掺水温度44.4℃,平均单井日掺水量24.8m3,平均日产液21.6t,日油3.7t,含水82.9%,平均井口混合产出液温度41℃,混合液平均含水92.0%,井口回压0.7MPa,从总的情况看,目前孤东稠油掺水井普遍存在掺水温度相对较低,掺水量较高的问题,从原因分析,这与目前稠油井含水较高,地面配套不完善有关系。
2.1掺水温度低影响稠油井采油时率
从稠油的流变实验和孤东稠油粘温曲线分析,孤东稠油随着温度的变化,油水混合物的粘度变化显著,当井筒油水混合物温度低于50℃时,其粘度相对较高,且随温度变化大,高于50℃后,粘度趋于一个较低值,便于开采,因此要求油水混合产出液温度高于50℃,目前孤东泵上掺水生产的79口井,普遍存在掺水温度较低的情况,导致井口产出液温度较低,平均41℃,其中产出液温度在50℃以上的井有13口井,占总井数的16.5%,产出液温度低于35℃的有15口井,这15口井在原油进站前可能发生粘壁现象,造成井口回压高,外输困难,其中有6口井产出液温度低于30℃,这6口井在举升过程中可能发生粘壁现象,造成举升困难,具体情况见表2。
掺水井中有17口井平均掺水温度34.6℃,井口产出液温度31.1℃,回压0.9MPa,较其他62口井的平均回压0.6MPa高0.3MPa,平均日产液较其他62口井的22.9t低5.1t,17口井采油时率相对其他62口井偏低。
2.2掺水量偏高致资源浪费
从稠油流变实验确定,混合液含水达到90%以上,即可满足生产需要,从79口井的混合液含水情况看,混合液含水在95%以上的井有26口井,占总井数的32.9%,这三分之一的井基本存在掺水量偏高,成本浪费现象,另有3口井混合液含水低于80%,掺水量略有不足(表3)。
这类掺水井中,26口井平均混合液含水96.9%,平均单井日掺水26.9m3,掺水量相对较高,其中11口井混合液含水在98%以上,KD5-31井混合液含水100%,日掺水23.6m3,目前已停掺水。
3 泵上掺水井掺水参数优化
3.1掺水井掺水优化管理原则
孤东稠油掺水优化管理,确定温度是前提,优化调水是手段,确保举升和降低井口回压是目的。在掺水量优化管理上实施“四分三定”管理法,即:分区块、分物性、分周期、分季节制定掺水原则、掺水标准、掺水优化流程,形成了一块一法、一井一策的掺水优化管理模式。
分区块、分物性制定掺水原则。按照不同区块、稠油物性,制定掺水标准模板,依据区块稠油的粘壁温度和含水不敏感点,合理确定掺水温度和掺水量,根据“回压最低”生产保障原则、“最低掺水量”效益原则,确定每口井的瞬
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