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攀成钢含氯离子的硫酸铵浓缩结晶分离干燥技术方案.doc
攀钢集团成都钢钒有限公司
105 m2烧结机头脱硫及烟气治理改造工程
(硫酸铵浓缩结晶部分改造)
技术协议
甲方:攀钢集团成都钢钒有限公司乙方:南京泰特化工机械限公司
硫酸铵浓缩结晶(改造)技术协议 一,项目改造内容:
三效浓缩部分:达到设计处理量:
,设计图己经交给有设计资质的设计院设计。
,由于需要浓缩处理的硫酸铵溶液中含有氯离子,因些对三效浓缩系 统中的所有设备及配件均采用搞氯离子腐蚀的材料。泵和阀采用衬四氟材料,加 热器采用石墨材料,蒸发器采用碳钢制作外壳,内表面衬四氟材料。
,为了保证蒸发量,加大了加热器的蒸发面积,加热面积分别为: 150m2、140 m2, 140 m2。
,为了降低蒸汽消耗,回收利用热能,在蒸发装置中加装了预热器, 充分利用了三效蒸发器出来的二次蒸汽。
,在保证蒸发量要求的提前下,降低冷凝水的硫酸铵的含量。加大了 蒸发器的规格,一效、二效,三效蒸发器的蒸发直径分别为:01800、02400、02800, 同时也和应增加了蒸发器的高度,消除二次蒸汽中夹带泡沫现象,达到汽液分离 的最佳效果。
,改变原有冷凝装置,原有装置中将冷凝水和二次蒸汽混合,将大量 的循环水给污染。这次我们将二次蒸汽走冷凝器的管程,冷却水走冷凝器的壳程。 这样,蒸发出的水和循环水走不同的管路,避免了循环水的污染。
,原有装置主要是针对食品,制药料液的浓缩,设备的高度较高,不 能达到料液在蒸发过程中能循环的效果,因此硫酸铵容易在加热器中结晶、堵管。 这次改变了加热器的结构,适合高浓度料液的蒸发浓缩,同时也降低了整套装置 的安装高度,便于设备的安装和今后的设备检修。
,由于设备结构的改变,设备安装完成后下部空间较大,便于以后进 料泵、循环泵、出料泵、水泵等设备的检修和配件的更换。
结晶部分:达到硫酸铵结晶分离的效果。
,现有结晶器的设备不合理,主要表现在:A,冷却水的冷却面积较 大,达不到快速降温和结晶的效果。B,出料口和出料阀设计不合理,经常造成 堵塞。C,结晶器未设计溢流口,使结晶器中上部的低浓度硫酸铵溶液也进入离 心机分离,根本达不到分离的效果。D,结晶器出料是用泵出料直接输送到离心 机,由于出口压力较高,部分硫酸铵晶体穿过滤网,造成分离量少,并且含水量 较高。
,改进方法:A,在结晶器现有夹套的上套再加装一个夹套,加大结 晶器外部的冷却面积。B,出料口的管口改为平管口,出料阀采用上展式放料阀。
避免硫酸铵晶体在出料口处的堵塞。C,在结晶器的中上部加装溢流口,使上部 低浓度的硫酸铵溶液返回蒸发器,不进入离心机分离,达到提高分离量的效果。 D,在离心机的上部加装一台缓冲罐,让从结晶器下部出料泵输送来的硫酸铵过 饱和溶液先在缓冲罐缓冲,然后自然流到离心机进行分离,这样就能保证分离效 果。
浓缩部分的工艺参数进现有中控系统:流量、温度、压力等参数。
1) ,在进料部位,加装了二台流量计,一台是现场控制和显示,另一台 是给中控系统输入流量信号,在中控系统中显示。
2) ,在一、二、三效蒸发器上,安装了现场显示的温度,真空度的仪表, 同时也有一套传感器系统,进入中控系统。
设备的现场控制及现场出料测定和自控部分:
1) ,所有动设备都能在现场实行控制。
2) ,在三效蒸发器中安装了在线密度仪,当达到出料浓度后,在线密度 仪控制出料泵自动出料到结晶器,硫酸铵溶液在结晶器屮结晶达到要求后,自动 控制出料阀,出料到离心机分离进行分离。
5,本装置为异地新建。
在三效蒸发器的平台下部,设置一间控制室,放置电源柜和控制柜。 所有设备都在操作现场控制。
冷凝水用原有供水系统。但冷凝水的控制在新建三效浓缩装置的现场
控制。
蒸汽、循环冷却水接到红线范围内一米,电源接到三效浓缩设备的总
电源柜。
结晶器的位置仍在原地。改动的部位有:1),加大结晶器的冷却夹套。 2),在结品器的中间加装溢流口,排出低浓度的硫酸铵溶液。3),现在出料口改 为平口,和结晶器的下封头水平,同时将出料阀改为上展式放料阀。4),在结晶 器和离心机之间加装一台缓冲罐,并且安装在离心机的上部,保证缓冲罐的硫酸 铵溶液能自然流入离心机。5),相应配套管线的改造,现在结品器到离心机的管 径太小,需要加到DN80。
红线范围闪的排水、排污和照明。
三效浓缩设备的土建和基础。我们公司已经按你们提供的地质勘探 报告,委托设计院设计。
二,技术要求:1)处理量的要求:
项目
单位
数据
处理量
m3/h
12
每天工作时间
h
20
其中:硫酸铵
%
20
氯离子含量
PH
5-6
蒸发量
m3/h
9.6
温度
°C
常温
2)工艺技术要求
冷凝水水质:冷凝水的含盐量不大于1.0%。
装置的设计需要考虑此种水质的特性,对装置设备进行针对设计,保 证装置的机械清洗周期大于10天。同时也要保证三
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