试论数控铣齿设备优化的设计及技术分析.docVIP

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试论数控铣齿设备优化的设计及技术分析

试论数控铣齿设备优化的设计及技术分析   摘 要:针对铣齿设备使用时间过长导致的生产性能下降、产品质量精度差、故障发生率高等问题,本文从设备机械切削性能研究入手,重点阐述了铣齿设备优化的关键技术点及具体思路,旨在防止加工过程中铣偏齿现象的发生,保证产品的生产质量,以期为有关方面提供参考借鉴。   关键词:数控机床;铣齿设备;性能优化;关键技术   任何机械生产设备在使用?r间过长、超负荷运行等状况下,都会出现机械性能降低、故障发生频繁等问题,而在数控铣齿设备生产中,设备老化将导致产品出现精度值低下、质量不符合标准要求等,严重影响了设备的生产质量及效率,基于此,现对数控铣齿设备进行研究分析,采取有效的设备优化措施,提高其设备使用性能,保证产品生产质量。   1 机械切削性能研究与优化的目的意义   提升老设备机械切削性能,延长设备的技术寿命主要目的,是快速缓解生产线的压力,始终能把握订单式生产节奏的主动权,解决钢齿牙轮钻头铣齿工序瓶颈问题,设备机械切削性能提升迫在眉睫。有针对性的攻关研究,首先是要根据三四轴铣原有的结构特点、设备的实际技术状态,确保设备原有加工精度、机械性能不丧失,同时又能稳定提升铣削加工机械性能、延长设备技术寿命,这一关键技术难点进行研究和改进。着手对相关几何精度、刚性进行调查,主要总成零部件国产化方案策划拟定、设计测绘工作的技术准备。   2 刀具及夹持机构的国产化构思与设计   根据机床在实际加工过程中所暴露出的问题,分析证实它的机械切削性能,首先受到刀具刀柄结构上的影响,由于刀柄的夹持力不够使刀具打转,时常导致打刀、刀具脱落飞出,存在安全事故隐患。分析发现全部指型铣刀一直沿用美国休斯技术标准,刀具刀柄尾端留有一个半圆台阶面,长度占刀柄实际总长近1/3,而且刀具在使用中不断磨损,要多次重复修磨,因此刀具总长度会逐渐变短,有效夹持部位轴向会不断向前延伸,由于该台阶的存在,有效夹持面积递进式的减少,从而降低了变径套对刀柄的夹持力。   受原刀具刀柄影响,刀具夹头体在刀具装夹过程中的,每个操作人员力量的大小不一致,锁紧力难以控制,实际装夹过程中往往锁紧力矩过大,螺纹很容易开裂损坏,导致刀具夹头体、变径套报废。而该刀夹头体属进部件,目前国内无法加工,20多年来一直依赖国外进口,采购费用昂贵、每年耗费数十万,且周期都在8-10个月以上,是困扰设备的主要因素之一。   2.1 设备优化的关键技术点及具体思路   提升它的机械性能:   a、在不改变刀头结构的基础上,根据实际需要,对刀具刀柄结构重新改进设计,在国产化过程中去掉原有半圆台阶面,形成一个整体圆柱表面,确保夹持力持续有效。   b、将夹头体一次性使用的单一设计结构,改进设计成重复循环使用结构,在原有基础上,保留原平面盘形弧形伞齿盘。   c、主要针对刀具夹持力不够,导致安全隐患为改善着眼点,来提高刀具切削性能。   d、统一锁紧螺纹的规格,采用矩形螺纹结构,达到增强轴向锁紧力矩目的,做好易损件材料选型,确定完全互换的技术要求。   2.2 设备优化的具体技术要求   a、刀具夹头体在国产化改进加工过程中,严格按图纸要求,确保形状与位置公差。   b、采用过盈配合冷装配。   c、利用自行设计专用辅助工装夹具,进行精磨加工达到0.005mm。   d、发黑处理入库。   e、刀具刀柄与切削韧口的同轴度控制在0.015mm以内,每个切削韧的径向跳动控制在0.025mm以内,表面粗糙度Ra0.8。   2.3 设备优化后的实际效果验证   通过在实际使用过程中验证,其结果好于预期,实现多次重复使用,精度和使用寿命与原装件技术指标基本接近,国产化后结构特点好于原装件,易损件可以进行备件互换,彻底摆脱进口件的制约。切削性能得到有效提升,不安全因素彻底排除。   a、刀具夹头体的使用寿命由4500小时增加至11500小时。   b、单件制造费用由原装进口件2.8万元减少至0.3万元。   c、每年工装损坏维修费用下降5多万元。   d、维修、操作人员劳动强度、故障率基本降至为零。   3 数控转台的B轴锁紧及传动机构的优化设计   由于该设备运转时间长达三十多年,摇篮体数控转台B轴的定位锁紧机构已成疲劳极限状态,弹性变形转向塑性变形,各项精度值与出厂标准值存在的偏差逐渐增大,而且铣削加工牙轮齿宽不一致,主要原因是工件装夹的所在工位上各轴(B1/B2/B3/B4轴)等高出现不一致,另外,原锁紧装置的油缸由于受力较大,端盖固定螺钉常常发生断裂故障,后来采用焊接方式修复后产生变形,致使每个受力点发生变化,活塞在缸体中运行阻力大小不一致、夹紧松开时出现不同步,导致伞齿轮及传动1/2轴损坏频繁。而因为伞齿轮装配特点是90°点

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