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浅议XK—715B数控铳床回转台产生故障维
【摘 要】 本文对XK-715B数控铳床上,数控回 转工作台使用多年后,产生的抖动故障,经过细致的检查和 原因分析,制订了维修保养方法,通过修理、调整,解决了 数控回转工作台的抖动故障,并达到了加工工艺的要求。
【关键词】 数控回转工作台 故障维修
XK-715B数控铳床配置数控回转工作台后成为四坐标
(四轴联动)数控铳床,它集计算机系统、机械系统、液压 系统和无级调速系统于一体,技术含量高,自动化程度完善, 是提高质量、改善劳动强度的理想设备。在机械制造与加工 中满足了新品试制和小批生产,有生产周期短、出效快、质 量好的特点,解决了高难度工件在通用机床上所无法保证的 工艺要求。但是一旦产生故障,维修难度较大,如不及时排 除故障,所产生的问题会影响到机床的其它方面和设备的正 常运行。
1问题的提出
XK-715B数控铳床,在单位主要用于新品试制、凸轮槽 筒和增压气叶轮的加工,回转工作台的使用频率较高,它在 生产中保证了产质量的前提下,解决了大量的手工操作,几 年的频繁使用,发现所加工的零件表面逐渐有条纹形产生, 粗糙度值有所增加,质量不如从前,一些时间后,粗加工工 件有断刀现象,精加工铳削表面高低不平,质量明显下降, 机床工作台面有振动感,于是检查发现回转工作台往复抖动 较大且抖动频率较高,已不能正常加工生产,因此,必须停 车检查分析、找出故障产生原因,制订故障维修方案,解决 问题。
2产生故障的原因分析
为解决故障,首先要了解故障产生的原因,通过操作者 对情况解释和工件检查,发现条纹痕迹比较严重,并伴有较 多细小扎刀痕迹,粗糙度质量明显下降,工件质量不符技术 要求。其次,观察机床的运行情况,单轴转动x、y、z轴的 直线往返运动都比较平稳,无异常现象,当检查回转工作台 旋转运动时,出现了抖动现象并引起工作台面有振动感。最 后,把工件的质量情况和回转台运行情况结合起来分析,所 产生的故障原因较为一致,故确定为数控回转台产生故障。
通过查阅资料和相关书籍,对数控回转工作台的运行结 构进行了解分析,回转台工作直径为①500,往复运动方式 由伺服电动机通过联轴器联接蜗杆,由蜗杆带动蜗轮致工作 台,且蜗杆通过调整可恢复配合精度,因蜗杆采用了单螺距 渐厚形式,只要移动蜗杆的轴向距离,并微调右端轴承坐的 位置,即可调整配合要求。蜗杆的左右两侧面具有不同的螺 距,因此蜗杆从头到尾逐渐增厚,由于同一侧的螺距是相同 的,仍可保持着正常的啮合。根据原理,初步分析故障产生 的原因如下:
1控制回转工作台运动的直流伺服电机上,有六组 电刷,电机旋转时,电刷与换向器摩擦而逐渐磨损,电刷异 常或过度磨损使之吻合不紧密,接触不良,引起抖动。
2.2电刷磨损的碳粉粘结在换向器的触点间绝缘槽 内,特别是雨季,湿度高易粘结,产生绕组断路,使之转动 不平稳,引起抖动。
2.3蜗杆轴上右端装有二只单列向心推力球轴承,因 长期受力传动,产生磨损间隙增大,导致传动不平稳引起抖 动。
2.4回转工作台的频繁使用,使蜗轮、蜗杆的啮合面 因长期摩擦产生磨损,增大了配合间隙,使之超差引起抖动。
3数控回转工作台的维修保养
针对以上几点情况的分析,对数控回转工作台产生的抖 动故障因素,制订了分步检测、维修保养和调整方法。
1数控回转工作台直流伺服电动机。取出直流电动 机上的六组电刷,与完整电刷比较磨损量,磨损35%左右, 接触处有磨损丝条痕,四周有锋角,电刷表面有粉尘。拆开 联接线,卸下电动机罩壳,取出测速电机,检查换向器触点 绝缘槽内,有电刷粉尘粘结,针对原因,伺服电动机换向器 部分需要进行维修和清理保养。
方法:①用100%的无水乙醇对电刷和换向器进行擦洗, 用竹制成小片刮除所有触点槽内的粘结粉尘,使之无任何杂 质。②用整形锂修锂电刷因磨损产生的锋角和磨痕丝条,并 用金相砂纸对接触面细心修磨,使之能正常接触。③在确认 保养维修完成后再清洗一次,进行安装,最后安装罩壳时, 将不干密封胶均匀地涂在各固定联接处,确保工作中冷却润 滑油不易渗入换向器内,避免造成意外故障。
3.2蜗轮、蜗杆。在静态情况下,用二次检测的方法, 测量蜗轮、蜗杆之间实际间隙和蜗杆的轴向窜动量,蜗轮副 正常的配合间隙〈0.01mm。①用扛杆百分表安装在回转台面 上的T型槽侧面上,正向和反向扳动回转台,测得总的间隙 为0. 06nimo②调整,消除蜗杆轴的轴向窜动,再次正向和反 向扳动回转台,测得间隙为0.038mm,此数值为蜗轮、蜗杆 之间的实际啮合间隙。通过检测明确了二者之间产生间隙的 实际情况,所调整蜗杆轴向的窜动量为0. 06-0. 038 = 0.022mmo
分析得出,实测数值己超出正常配合间隙数值,因此需 要维修调整。拆卸蜗杆轴,检查轴承情况,为4620
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