轻烃制冷系统工艺改造及效果.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
维普资讯 第 l0卷 第3期 吐 哈 油 气 Vo1.10.No.3 2005年9月 TUHA 0IL & GAS Sept.2005 轻烃制冷系统工艺改造及效果 杜进宏,唐富强 (中国石油 吐哈油田分公司 吐鲁番采油厂,新疆 鄯善 838202) 摘 要:通过对红连轻烃回收装置制冷系统物流交换的能量核算,对装置 目前所提供的冷量、 实际所需冷量和制冷系统提供的理论冷量进行对 比分析,查找 出制冷系统存在 的问题,并对制 冷系统进行技术改造,提高了制冷压缩机有效输出功率,达到了提高产量、节能降耗的目的。 关键词 :红连油田;物流 ;冷量 ;制冷装置;焓值 原料气压力 P=1.8Mpa。 1 现状及存在的问题 表2 原料气在丙烷蒸发器部分的能量核算 红连轻烃制冷装置随着油田的开发和伴生气 量增加,运行时间增长,换热设备传导系数下降,换 热效果变差,导致关键部分的工艺参数发生一系列 变化(表 1),极大的影响着产品的质量和产量。 表 1 关键工艺参数设计值与实际值对比 面 目 原料气出 蒸发器 节流后 原料气 声暑 冷箱温度 冷凝温度 温度 处理量 设计值 30℃ 一20℃ 一28.6C2.5×10123 13t 实际值 4o℃ 一13℃ 一23.6℃ 3.5×1041113 12.4t 以上表数据表明,制冷系统 目前不能满足运行 要求,需要更换大功率的制冷压缩机,或者通过技 改对制冷系统进行改造 ,以提高现有制冷压缩机的 经查各组分在状态 1(进蒸发器前)、状态 2 有效输出功率。 (出蒸发器后)下的焓值分别为H 和H (表2),原 料气各组分在丙烷蒸发器所能达到分离的要求所 2 冷量核算及分析 必须的理论冷量为: 2.1 装置所需冷量核算 纯组分所需冷量 =(H 一H )x纯组分质量流 根据 日处理量和原料气情况,和原料气在丙烷 量 x4.18. 蒸发器的设计参数要求 ,计算出平均分子量为 进一步计算出原料气达到分离要求所需的理 3O,77。同时,计算出 日处理原料气的摩尔流量和 论冷量 : 质量流量分别为: Q需=140,613kW. 7/./摩尔: 日处理量 ÷22.4÷24=65.1mol/h; 2.2 制冷系统所提供冷量核算 m质量=m摩尔x平均 分子量 =65.1x30.77= 2003.1kg/h; 由制冷工艺流程 图(图1)与制冷压缩机 的工 纯组分质量流量 =m摩尔X组分 (%)X纯组分 艺参数 ,对 目前制冷压缩机所提供的制冷量进行核 的分子量 ; 算 。 进蒸发器前温度T=3O℃; 而冷凝温度在4O℃时的实际工况见图2。 蒸发器冷凝后温度 T2=一2O℃; 从状态 3到状态 5为等焓过程,即H,=H ; 收稿 日期,2005一o4—19 作者简介 :杜进宏(1974一),男,甘肃靖远人,工程师,采油工程专业 。联系电话

文档评论(0)

136****3783 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档