提高灌注桩在较厚砂层验收一次合格率.ppt

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本工程为西安市环普产业园扩建工程,工程位于西安市西南郊西安高新技术产业开发区内,西起规划的经二十二路,东至西三环西辅道,南北向夹于科技六路与科技七路之间。 本工程为混凝土灌注桩,桩身直径700mm,桩长44m,共计662根,混凝土强度为C40,工程桩竖向抗压极限力承载标准值不小于9800KN,主体G1 及G2 高层建筑属甲类建筑。 根据地质勘测报告,和施工现场的情况来看,在施工现场地下第7层有较厚的砂层,厚度约为1.5~5.5m不利于施工进展。 一、工程概况 序号 检查项目 检查点 合格点 不合格点 1 桩位偏移 90 87 3 2 孔深不够 90 86 4 3 孔径不达标 90 62 32 4 垂直度不够 90 81 5 5 沉渣厚度过大 90 84 6 合计 450 400 50 合格率 89% 三、选题理由:1、工期紧施工困难大; 2、公司要求一次成孔率为92%; 3、调查相似项目一次成孔合格率只有89%。 二、小组简介 现状调查 “孔径不达标”是影响成孔一次合格率的主要原因 解决95%,提高到89%+(32×95%÷450)×100%=95.7% 目标设定 鱼刺图 针对9条末端因素,逐一进行要因确认。 原因分析 确认一:未进行专项培训 确认方法:现场调查,检查培训记录 确认标准:对每一位工人的岗前培训 不少于三次,考核通过率达到100%。 确认内容:经核查,项目部只对带班工长做到了不少于三次的培训,其余施工人员只进行了一次技术交底。 结论:要因。 要因确认 确认二:技术交底针对性不强 确认方法:有项目技术负责人,就成孔注意事项对所有钻机进行交底 确认内容:所有钻机操作人员都参加会议,学习钻进过程中注意事项,后对操作手进行考核,通过后方可上岗。考核通过率100%。 结论:非要因! 确认三:测量仪器未检定 确认方法:现场检查,检查检定证书 确认标准:测量仪器精度达标,并且在有效检查周期内。 确认内容:现场使用的测量仪器(全站仪、桩经检测仪等)都是在施工前进行的送检、校正,水平仪测量精度1mm,经纬仪使用时间在有效期内。 结论:非要因。 确认四:有较厚砂层 确认方法:调查分析,现场成桩过程中出土分析 确认内容:根据地质勘测报告和施工现场的情况来看,在施工现场地下5m-10m有1.5-5m的砂层,其成孔过程在均出现过孔径偏大的现象且成孔时间过长,旋挖钻机成孔对超过4m以上砂层的成孔质量较难控制。 结论:要因。 确认五:孔内泥浆高度不够 确认方法:现场检查 确认内容:在钻进过程中,保持泥浆液面高出护筒平面。现场施工时,保持水位在护筒平面上,仍然出现塌孔现象。 结论:非要因。 确认六:泥浆配比未动态调整 确认方法:现场检查 确认内容:在成孔过程中,严格控制泥浆比重在1.15~1.20,泥浆小于1.5未起到护壁作用所成孔部分区域孔径过大;当泥浆比重大于1.20时,泥浆流速过慢虽能保证成孔但对后期混凝土浇筑质量有影响。当施工至砂层时加大泥浆配比,仍出现塌孔现象。 结论:非要因。 确认七:就位时和钻进时未监测 确认方法:现场检查 确认内容:现场检测成孔过程中钻杆的垂直度并做记录,依旧垂直度均在规范要求范围之内。派专人在施工时不定时查看垂直度,如垂直度出现问题及时调整。 结论:非要因。 确认八:未进行维修保养 确认方法:现场检查 确认内容:查看每台钻机的维修保养记录,都按时保养。 结论:非要因。 确认九:成孔工艺选择不当 确认方法:分析对比 确认内容:施工过程中,因为成孔机械不适合有较厚砂层的地质。 已选工艺钻机成孔在有较厚砂层的地质条件下穿透砂层的能力较弱。 结论:要因! 十二、体会及下一步打算 通过以上的调查分析,我们找出了3个主要原因: 1、未进行专项培训; 2、地下有较厚砂层; 3、成孔机械选择不当。 但是地下有较厚砂层属我QC小组能力无法解决的不可抗因素,故不列入对策范围。 八、制定对策 九、对策实施 实施一:未进行专项培训 措施1:项目部全体人员进行培训 措施二:实施奖罚措施 提高了操作手的责任心切实对成孔质量负责。 由项目部技术质检人员进行技术交底,对操作手实施人性化管理;在工程桩开始施工前对所有操作手进行考核,对考核不合格的操作手进行岗前再培训。 实施效果:操作手的责任心大大加强,并能根据出渣情况,及时调整进钻速度。 实施二:旋挖钻机不适合在砂

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