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2011 年 11 月Huadian Technology
2011 年 11 月
Huadian Technology
Nov. 2011
油泵无出力故障原因分析
王辉
( 广东大唐国际潮州发电有限责任公司,广东 潮州 515723)
摘 要:介绍了某电厂 1 000 MW 汽轮机润滑油系统 3 台电动油泵出口窝空气形成气阻,造成油泵无出力和汽轮机烧瓦
的事故,对油泵经过 2 次改造才成功解决气阻问题的原因进行了分析,供相关人员参考。
关键词:气阻; 油泵; 出力; 两相流
中图分类号:TK 263. 8
文献标志码:B
文章编号:1674 - 1951(2011)11 - 0063 - 02
为 7 850 L / min; 直流事故油泵出口油压为 0. 36 MPa,
出口管直径为 DN 200,流量为 7 020 L / min。油箱内 部及油泵结构示意图如图 1 所示。
设备概况
汽轮机润滑油系统为汽轮机轴承提供润滑油, 主要由油箱、油泵系统、冷油器、汽轮机轴承等组成。 油泵系统包括 1 台由汽轮机主轴驱动的主油泵、3 个电动油泵和油涡轮泵。
某电厂为新建 1 000 MW 火力发电机组,3 个电 动油泵安装在主油箱上,分别是主吸油泵、交流润滑 油泵和直流事故油泵。主吸油泵为主油泵入口供 油; 交流润滑油泵在盘车装置运行时,为轴承供油以 运转汽轮机并作为主油泵的备用油泵,以防油压异 常降低; 直流事故油泵在润滑油压异常降低时自动 启动。其中主吸油泵出口油压为 0. 23 MPa,出口管 直径为 DN 250,流量为 8 900 L / min; 交流润滑油泵 出口油压为 0. 43 MPa,出口管直径为 DN 200,流量
1
事故经过
该机组在进行 168 h 试运行时,3 台电动油泵时 常有不出力现象,表现为启动后电流偏小,达不到额 定值。168 h 试验完成停机时,油泵联启后不出力, 造成了主机烧瓦的较大事故并因此停机检修达 1 个 月之久,给企业造成了巨大的经济损失。
2
事故处理经过
油泵不出力运行时,通过松开油泵出口倒 U 形 弯处法兰盘排气后可恢复正常出力。因此,在该 U 形弯处增加了手动排气阀,发生不出力故障时可临
3
图 1 油箱内部及油泵示意图
时手动排气。由此可确定,造成油泵无出力的原因
为 油泵出口倒 U 形弯处存在气阻现象。油泵出口逆
收稿日期:2011 - 06 - 06; 修回日期:2011 - 08 - 02
·64·华 电 技 术第 33 卷止门安装于油箱内部水平管路,油泵停运后空气通过
·64·
华 电 技 术
第 33 卷
止门安装于油箱内部水平管路,油泵停运后空气通
过倒 U 形弯处法兰盘渗入油泵出口管路并积聚于 倒 U 形弯最高处,当油泵开启运行时,倒 U 形弯处 空气无法排出,减小了油泵出口截面积并吸收油泵 出口压力形成气阻,造成油泵无出力。
通过手动排气可解决该问题,当机组发生事故 时,油泵从启动到正常工作时间非常短,手动排气不 能满足要求。因此,与汽轮机厂技术人员协商后,决 定将该排气管路改为自动排气,即在主吸油泵、交流 油泵、直流事故油泵出口倒 U 形弯最高点处加装一 排气管路,排气管路末端伸至低低油位液面以下
0. 5 m并在末端加装 3 mm 节流孔。伸入液面以下 是为了防止停泵时有大量空气被吸入 U 形弯处; 加 装节流孔是为了不影响油泵出力。
改造后,油泵无出力的现象未能得到解决,在机 组正常运行期间进行定期试验时油泵仍旧存在不出 力的现象,气阻现象仍然存在。
后经再次改造,将增加的排气管路接入油箱,末 端位于液面以上,不伸入液面以下。改造完成后经 反复试验未再出现无出力的现象,气阻现象消失。
图 2 弯头垂直向下的 U 形管中的气 - 液两相流流型
管路内径变小,油泵无流量。
第 2 次改造后,排气管路末端位于液面以上,减 小了排气管路中存在油液对排气产生的阻力,增大 了排气速度,相同时间内多排出了弯头内的空气量, 降低了弯头处的含气量,改变了两相流的流型,增大 了通流面积,但可能依旧存在部分空气。
结束语
5
气阻现象在日常生活中普遍存在,气阻现象的
产生导致系统出现滞流、管道振颤、管道撕裂、运行 不稳等现象,给系统设备造成重大安全隐患,严重影 响系统的正常运行,会给企业带来重大的经济损失。
气阻的计算较为复杂,存在诸多不确定因素,造 成理论计算结果与实际不符。因此,在条件允许的 情况下应做相应试验,防止造成不必要的经济损失。
设计人员在系统设计时应给予重视,对可能产 生气阻的系统设备采取措施,保证系统设备正常 运行。
4
原因分析
气阻的形成是因为弯头处进入空气,当泵运行
时,在此处形成了气 - 液两相流,气泡在液体中由于
密度小而上
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