PB机封泄漏原因分析.docVIP

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  • 2020-04-09 发布于广东
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P04201B机封泄漏原因分析 一.设备介绍 P04201B泵输送介质为低温甲醇,温度为零下6()度,压力为0.9MPAo 该泵采用双端面机械密封,采用53冲洗方案,使用甲醇作为密封液,储存在带水夹套的储罐内,依靠泵送环实现密封甲醇的循环, 储罐夹层内流动的循环水带走密封甲醇的冷量,储罐顶部有氮气管,全开阀门只能将甲醇加压到0.5MPA,但是按照53方案,氮气 压力需要提高至1.2MPA,现场达不到该耍求。 二.更换机封 序号 更换时间 施工点长 试车效果 原因分析(在下次更换时,对本次的泄漏情况做了分析) 1 2011.11.16 陈伟 正常运行了近5个月后, 一级出现泄漏。 一级密封面磨损,分析与密封氮气压力不够有关,泵体的压力高于 密封腔的压力,杂质得以进入密封端面。同时也发现O型圈有变硬 的现象。 2 2012.3.26 包鹏飞 试车时就出现1级泄漏, 因公司正在冲刺百日红, 一直带病运行27天。 一级静环座上的石磨垫圈被冲刷或漏装,后返厂维修,日机认为密 封圈是装了的我们没看到,最终不了了之。 3 2012.4.23 刘华 试车后10分钟出现2级泄 漏 2级动环从动环座脱出,O型圈磨损,防转销磨损。导致2级泄漏。 4 2012.5.4 杨伯伟 运行48小时后,2级出现 泄漏 2级动环从动环座脱出,O型圈磨损,防转销磨损。导致2级泄漏。 5 2012.5.12 何倪 运行38小时后1级泄漏, 约20分钟后2级也泄漏 1级静环从波纹管座上脱出,导致1级大量泄漏 6 2012.5.15 陈伟 试车合格,运行时间有待 观察 无 三.原因分析 P04201/2/3这6台低温甲醇泵现都使用四川口机生产的机封,使用寿命仅半年左右,与密封氮气的压力达不到设计要求有一定关系。 同时压力不够也极易导致1级密封泄漏的发生。 从上表格反应出发生2次1级泄漏,波纹管上的密封圈脱出应该归结到偶然现像,因为密封坏是通过热装镶嵌到波纹管座上的,这 种脱出的现象在低温泵上还是第一次出现,可能与该机封是返厂维修件有关,不是全新的机封。 从以上表格反应出发生2次2级泄漏,故障现象都是2级动坏从动坏座脱出,O型圈磨损(图1),防转销磨损(图2),与机封的设 计有必然联系。 z 1、 从图3的结构形式来分析,动环的的内表而与轴套配合 处装有0环密封,动环的外表而与泵送环配合处也装 有0环密封,从图中可以看到泵送环上有一圈的螺钉, 全是通孔。这样的结构就是导致动环脱出的真正原因。 因为0.5兆帕的密封卬醇会从这一圈螺钉进人动环背 后,形成背压,将动环推出,若系统压力波动,一级瞬 间泄漏,这个背压还会更高。 四.处理方法 针对设计上的不足,四川日机做了如下改进,我们认为这个改进是正确的。 就算若动环与泵送还间的O 就算若动环与泵送还间的O环 当螺钉孔改造后,动环与轴套间的0圈就不起任何密封作用,因此取消。取消后还有个好处, 泄漏时,甲醇也不能形成背压,不会出现像我们Z前出现的甲醇瞬间大量泄漏。 检修:徐丁 2012.5.15

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