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* 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(二) * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(二) 未达成项目 未达成原因 改善对策 执行人 试做批合格率目标: ≥80% 实际:80% 第四季度平均 74.61%/月 1.产线试做品管抽检,常规不良未及时发现(刮伤、表污、异物)。 2.产品效果光斑,暗区,因订单紧急,判OK出货。 3.产品特性不良,LED静电NG 、贴布褶皱。 1.从12月底安排样品所有物料由IQC、DQA检测员检验OK后方可上线试做。 从1月开始安排DQA及巡线QC检测员对产线样品及小批量进行外观全检,不良返工。 2.针对特急规格效果问题由工程项目负责人及时与客户沟通,客户接受,已邮件通知后方可出货,正常试做规格由产线做首件DQA工程师判定OK后生产。 3.目前公司无LED静电测量设备检测,要求供应商改善并提供检测报告, 样品试做前,由研发项目负责人申请安排信赖性试验验证,记录报表,杜绝产品信赖性不良。 XXX PE工程师 2020.1.1执行 * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(三) * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(三) 未达成 项目 未达成原因 改善对策 执行人 1.试做改善结案及时性(考核延误件数) 目标: ≤2件 实际:3件 第四季度平均: 2.7件/月 1.需改善项目为特性不良,主要为产品信赖性试验未通过,新产品未安排信赖性试验。 2. 胶片发黄及尺寸不良,胶片处理技术无法达到客户要求,短期内改善不及时。 3.无专人跟进并反馈异常处理 1.工程项目负责人对新变更材料及样品及时并安排试验验证,PE工程师对产品效果确认,试产前1天必须有试验数据提供给DQA课长及项目组长确认后,PE方可要求产线试做,避免后制程及客户投诉。 2.针对胶片发黄及尺寸不良,后续开模变更为1出1模具,避免因模具及注塑成型条件偏极限导致产品发黄异常,同时要求塑胶开模人员及研发项目负责人现场跟进试模效果,并现场组织检讨并改善,记录在试模产品问题反馈表中,会签到塑胶部经理。 3.PE产品工程师职能变更为按客户群划分,产品样品全程跟进,主导处理产品异常,制定产品异常追踪表,要求责任人回复改善时间及对策,并制定绩效考核项目,使责任人及PE工程师推动改善进度,及时改善产品。 XXX PE工程师 研发项目工程师 2020.1.1 执行 * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(四) * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(四) 未达成 项目 未达成原因 改善对策 执行人 FQC抽检合格率: 目标: ≥80% 实际:68.77% 年均: 66.87%/月 异物: 3M材料膜材表面异物,退货品吸塑盒表污,黑、白色尘粒 白亮点: 胶片来料白亮点 异物: ①产线将此不良现像反馈IQC要求供应商改善,另产线针对3M的不同材质特性(由IQC给出标准)可进行贴布除尘处理。 ②IQC重点检查来料吸塑盒的清洁度且SQE管理至供应商处,检查供应商无尘室及包装的效果,所有外购包材进入车间前,物料组需进行除尘,彩屏物料员接收需确认物料组除尘的效果是否符合标准。另包材进入车间投入使用,最上层一个为加盖盒,使用必须拿取加盖盒下面一个。 白亮点: ①将此不良信息快速传达制一课,制一课PQC针对扩散与保护膜的搭配在制作、巡检过程检查材料的匹配及材料的离型的质量。 ②针对智能机超薄胶片在组立生产有白亮点的型号,塑胶注塑生产时,要求制造课开机胶片发光全检,并标注“发光全检“字样,以便追溯验证改善效果。 各车间主管、组长、PQC XXX XXX 2020.1.1执行 * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(五) * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(五) 不良 TOP 5 * 2018年BL品管部考核超标问题点检讨(五) 未达成 项目 未达成原因 改善对策 执行人 2.客户投诉件数: 目标: ≤ 45件 /月 实际: 48件 年均: 39件/月(属生产责任) TOP1: 内污异物表污 TOP2: 漏光光斑暗区 TOP3: 压划伤 1、表污不良对策: (1)持续执行包装盒除尘后转入车间使用; (2)车间环境每天安排固定人员打扫,需有值日计划表和点检表; (3)计划和物料组用密封箱/车运输物料和胶盒; (4)贴膜机遮光出料口用无尘布粘酒精除尘改善。 2、内污异物不良对策: (1)胶片黑点、异物---塑胶生技分析改善,完成品全检挑选; (2)扩散黑点、异物---黑点不良:IQC促进供应商改善,异物:分条过程及成品除尘后密封分送各课室,切膜机2H停机一次进行周边清洁; (3)吸塑盒异物---供应商来料改善,供应商加装无尘设施;物料房吸尘设备改进; (4)胶片与扩散间异物、膜片与膜片间异物---回风口过滤网每周清洁
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