精益生产管理资料-现场改善案例合集.pdfVIP

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  • 2021-02-10 发布于江苏
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精益生产管理资料-现场改善案例合集.pdf

現場改善案例-2006 精益生产和管理现场改善案例集 C1 MK电子公司 本案例是说明一家公司, 如何依据现场改善的“现场-现场”原则, 以及从业员工具备“绝不将不合 格品, 流入下一流程”的决心, 来协助改善质量的情况. 当企管顾问长谷川淑郎, 首次到访M K 电子公司 时, 他发现该公司的主要产品—印刷电路板的不合格率, 居然高达3%. 该公司离东京7 0公里, 雇用了1 7 名全由附近乡下来的妇女员工. 生产作业是以人工方式, 将各种不同电子零件插入印刷电路板. 此产品 先送交主厂, 而后主厂再送交给原厂. 长谷川首先询问M K社长仓林千惠子, 以往是如何处理这些不合格 品, 社长回答说:“全数由我与内人, 在下午5点钟员工下班后自己来处理, 通常每晚要处理到晚上11点 左右. ”再问到, 员工是否知道他们制造了不合格品, 而且这些不合格品是由社长一家人来处理时, 社长 的答复是“不知道. ”说到此时, 长谷川说:“没有人会故意制造不合格品. 当现场员工制造出不合格品 时, 你应当立即将‘现物’反馈给她们. 让她们亲眼目睹. 如果你不告诉她们, 并且不把不合格品实物给 她们看, 那她们怎么知道她们的工作演变的结果呢?”社长说:“我们害怕这会伤害到她们的感情. 假如 我说出她们制造了许多不合格品, 她们会深感不安, 甚至会离职. 因为缺乏劳力, 所以我们深怕有任何会 引起她们不愉快的事情发生. ”长谷川与M K 员工展开了一系列有关质量的会议. 他说服了员工, 今后, 只要发现不合格品, 此“现物” (即不合格的印刷电路板), 将被退回到制造出不合格品员工的手上, 并且 要求立即修正, 改变了以往将不合格的产品送往下一流程. 在日本的 “现场”里, 流行着所谓 “三不原则”, 即“不接受、不制造、不流出不合格品流到下一流程去. ”M K公司在当时尚未运用此三不原则. 为了终 止此种恶性循环—社长夫妇两人, 偷偷地整修不合格品, 而员工始终不知道自己的错误, 继续制造出更 多的不合格品;因此每一位员工对自己的工作, 必须自主检查, 以确保流到下一流程的产品质量. 长谷川 同时也拜访M K公司产品所送交的主厂, 去看看由M K公司送交的印刷电路板质量被接收状况. 结果, 他 带回了整箱的不合格品. 为了补救此种状况, M K公司每一位员工都被告知:务必在每一工件加工后立 即做检查动作. 并将此程序规定为一个新的标准作业程序. 同时, 当某一位员工发现有任何错误时, 也必 须立即将之整修好, 才可流到下流程. 长谷川通常集合员工, 共同来检视不合格的“现物”并且依检视的 - 1/76 - 現場改善案例-2006 结果共同讨论如何来处理这些不合格品. 员工通常的反应, 不外乎为:“我怎么会做出这样的错误!”或 “我真不敢相信, 我会疏忽了如此简单的小事!”如果同一个问题再次发生时, 员工会再讨论, 尝试改变 作业程序. 为了有效地控制质量, 员工们也制作一些简单的设备—例如:手工制作的夹具用来弯曲线脚, 以控制正确的角度和长度. 另一个步骤是, M K公司为了加强质量控制, 对员工做训练的投资. 由于焊 锡在M K公司是一项重要的工作, 因此, 公司派遣了一半的员工到厂外受训, 以取得焊锡专业认证, 社长 也随同参加. 另外, 公司也每月接受由主要厂商派来的焊锡专家, 来厂里作顾问指导. 在M K公司, 另有 两个主要的现场问题, 要积极地去克服, 亦即飞溅与灰尘. 公司十分困扰, 不知该采用何种刷子, 才能有 效地消除飞溅与灰尘, 经过各种不同材质的试用, 从金属材料到猪鬃, 最后选定了铜刷. 然而, 经过了各 种研究, 公司最后改变了助焊剂的成分, 而彻底消除了飞溅问题, 也终止铜刷的消除作业方式. M K社长 仓林说:“过去, 我一直认为制造不合格品是无可避免的事. 而且, 以我们现有的流程方式, 5%的不合格 率也算

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