- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
常减压装置动工过程事故案例汇编
生产技术处
二零一零年八月
常减压装置动工过程事故案例汇编目录
1.常压炉超温,造成常压塔冲塔 2
2.检修后留下隐患,险造火灾 2
3.检修质量差,设施管理维护不善,被迫甩减压 2
4.交待不清,造成航煤冷却器折流板变形 3
5.燃料油泵抽闲,生产波动 3
6.减压炉一路炉管结焦 4
7.反 4 底泵端面密封呲开着火 4
8.阀门关错,造成憋压 5
9.判断失误,安全阀起跳
10.联系不周,回火伤人
................................................................................................. 5
.................................................................................................... 5
11.盲板忘加,阀门内漏,造成跑油 6
12.动工点火,加热炉闪爆 6
13.未按方案升温,烧坏炉管 6
14.违章点火,炉膛爆炸 7
15.动工检查不细,汽提塔爆起火 7
1
1.
常压炉超温,造成常压塔冲塔
事故经过:
1977 年 9 月 12 日 10 时,第三周期动工中,因当时常压炉同时用
1#、 2#炉,在
调整操作中, 司炉工未能执行操作规程及动工方案,
至使常 1#炉出口温度超温, 造成
常压塔冲塔,常三线出黑油。
事故原因:
a、 违犯操作规程及动工方案。
b、 生产操作杂乱。
事故教训及采取举措:
a、 严格执行操作规程,及动工方案。
b、 司炉工没能实时发现超温,检查不细。
c、 加强技术学习,提高技术素质。
2.
检修后留下隐患,险造火灾
事故经过:
1977 年 12 月 22 日,热油泵房在检修常压塔底
B-140A 泵时,钳工把封油管线法
兰拆后,没连结,司泵工也没人检查,修完B-140A
泵到 1978年1月8日 10时开泵
时,常压塔底油从法兰处冒出,因办理实时,险造成火灾。
事故原因: 违犯操作规程;责任心不强。
事故教训及采取举措:
a、 严格执行操作规程。
b、 检修后不应留下隐患。
c、 开泵前应认真检查,提高责任心。
检修质量差,设施管理维护不善,被迫甩减压
事故经过:
1979 年 11 月 6 日 8 时 10 分,热油泵房司泵工突然听到泵房内卡巴一声, 立刻到
泵房内检查,发现减压塔底 A 泵声音不正常。立刻切换到 B 泵运转。 10 时钳工修完
A 泵试车大概运转 20 分钟, A 泵密封呲开,又切换到 B 泵运转,钳工正准备修 A 泵
时 B 泵密封呲开。停 B 泵, 11 时被迫甩减压。
2
事故原因:
检修质量差,设施管理维护不善,缺少润滑油,发生 A 泵抱轴事故,备用泵没处于完
好状态。
事故教训及采取举措:
a、 加强检修质量及设施管理维护。
b、 运转泵定期加油。
c、 备用泵一定要处于完好状态。
4. 交待不清,造成航煤冷却器折流板变形
事故经过:
1980 年 2 月 1 日,航煤冷却器检修完后投用, 工段长带岗位人员在投用时上水开
的小,没认真检查就走了,当班人员也没交待清楚。到 2 月 9 日才发现冷却器冻,经
解体检查发现是折流板变形。
事故原因:
a、 工段长和岗位人员没有把冷却器投用正常。
b、 设施投用当班人员没进行交接,几个班的岗位人员都不认真巡检。
c、 责任心不强。
d、 没认真执行规程,上水开的小,造成冻坏花板。
事故教训及采取举措:
a、 投用后岗位应有明确交待。
b、 岗位人员应增强责任心。
c、 此后设施检修完后,必须认真检查,投用情况向下一班交待清楚。
燃料油泵抽闲,生产波动
事故经过:
1980 年 4 月 16 日 10 时,减压岗操作员在投渣—换热器时, 没按投换热器步骤进
行投用,没将换热器内空气和水排出,造成燃料油泵抽闲, 3 台加热炉熄火,造成生
产条件大幅度波动。
事故原因: 违犯操作规程 ,技术水平低。
事故教训及采取举措:
a、 严格执行操作规程
b、 变换操作中执行程序卡一项、一项签字,以防万一。
3
减压炉一路炉管结焦
事故经过:
1982 年 10 月 27 日,常减压装置动工 8 天,减压炉岗操作员发现减压炉一路流量
调节后不变化, 经仪表工检查定控制阀卡, 28 日二班操作员再次找仪表工检修控制阀,
仪表工修完后,投用流量仍是不变化,几次找仪表工检查校对仪表,说没问题,是控
制阀底部有东西可能卡住了,操作员也没在意。一路流量指示仍不变化,但都误判流
量过大,将手阀关小。到 29 日 10 时,当班操作员发现一路出口温度到 460℃,经验
证一路炉管结焦。经相关领导
原创力文档


文档评论(0)