催化裂化装置事故汇编.pdfVIP

  • 12
  • 0
  • 约1.56万字
  • 约 14页
  • 2021-09-01 发布于上海
  • 举报
催化裂化装置事故汇编 一、优柔寡断 风机报废 1、事故情况 1985 年 12 月 29 日 21 时 30 分,某炼油厂催化裂化装置正在运行的 2 #主风 机组有振动和异常声音, 同时风机前轴封处有断续的摩擦声及火花, 风机入口端 轴瓦温度上升 7-8℃,厂内决定先提高 2 #机组风量,准备启动 1#机组。 21 时 50 分,轴瓦温度上升很快,机组声音加重,振动增大,流量下降。 23 时,机 组内有清脆的金属撞击声,前轴封冒青烟,风机出口处温度达 90℃,23 时 10 分,正当在场人员忙于切换 1#机组时, 2 #机组一声巨响。壳体破裂,被击穿 两个大洞。 碎块将 1#机组连轴节罩打坏, 轻伤两人。 由于摩擦引起润滑油失火, 2 #主风机组报废。 2、事故原因 (1)机组极不正常,没有果断停机,优柔寡断。 (2)设备本身是试制品,存在技术问题。 (3)主风机推力瓦严重磨损,导致转子与定子发生摩擦,转子叶轮磨坏飞出, 击碎外壳。 3、损失情况 直接经济损失 16 万元,装置停产 12 天。 二、回炼油罐爆炸 引起大火 1、事故情况 1993 年 1 月 1 日 2 时 45 分,某炼油厂Ⅱ催化裂化车间蜡油罐、回炼油罐发 生爆炸,并引起大火。 Ⅱ催化裂化车间蜡油罐、 回炼油罐是一个整体焊接的容器, 中间用 20mm 无折边球型封头隔断。 1992 年 11 月 4 日,装置改造后开工正常后 停用蜡油罐。由于原料重组分多,回炼油系统经常无油, 11 月 15 日停用。为提 高轻油收率, 12 月 24 日,又投用回炼油罐。 1993 年 1 月 1 日,蜡油罐指示液位 46 %,回炼油罐指示液位 100%,310℃回炼油传热给蜡油罐,造成蜡油罐内介 质(柴油及水)大量汽化,压力升高,在无折边球型封头处破裂,使回炼油罐筒 体在与球型封头焊接的热影响区断裂、 爆破, 同时引起蜡油罐内介质的爆炸。 爆 炸和其形成的强大冲击波,使分馏塔下部 10m 处变形,基础倾斜,柴油汽提塔 变形倒塌,周围建筑物不同程度损坏。 2、事故原因 (1)蜡油罐停用措施不力,未能彻底清理,又未加装盲板,各连接阀门全部 关闭,形成一个封闭容器。 (2 )对于液面指示,未引起足够重视。 3、损失情况 5 人轻伤,厂内直接经济损失 90.52 万元,厂外受波及造成的直接损失 7 万 元。 三、扫盘误停电 烧毁主风机 1、事故情况 1983 年 8 月 17 日 8 时 25 分,某炼油厂催化车间操作员打扫增压机处卫生时 发现 2 #主风机有停车的异声,后又发现推力轴瓦处冒烟。意识到是低压系统停 电,润滑油供应不上,停运后到增压机处手摇润滑油泵 2 -3 分钟,然后启动 2 #主风机主油泵。 8 时 30 分许,有关领导到达现场,重新启动 2 #主风机,发现 主电机旋转,主风机不旋转,立即停运。经解体检查八块瓦呈不同程度烧损、烧 坏;增速箱主从动齿轮磨损破坏;两副轴承、两副气封磨损。 2、事故原因 (1)电气车间催化维护班班长打扫卫生时不慎把低压连锁开关碰掉,催化装 置第二低压配电间停电,使 2 #主风机主辅油泵停运。此时 2 #主风机仍在高速 运转,虽有高位油箱,仍未能满足润滑油供应。 (2)事故发生时,操作人员打扫卫生未监盘操作,主油泵停电未能及时启动。 (3)主风机高压电源未能及时切断,仍在高速运行造成干磨

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档