PLC在球面轴承外滚道超精机中的应用.docxVIP

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PAGE 1 PAGE 1 PLC在球面轴承外滚道超精机中的应用 本文提出了利用PLC掌握球面轴承外滚道超精机实现自动磨削功能的见解和方法,给出了掌握系统方案及软、硬件结构的设计思想,对于工业实现相关机床的改造具有较高的应用与参考价值。 1引言   以往深沟球面内外套精磨床是采用继电器进行掌握的,掌握部分体积浩大,响应时间长,且牢靠性不高,经常出现故障,磨床磨削工件的功能单一,有的磨床只能进粗磨,有的磨床只能进行精磨。完成一个成品工件加工,先在粗磨磨床进行粗磨,然后再将其送到精磨磨机进行精磨。基于这种状况,我们采用可编程序掌握器对其掌握电路进行了技术改造,将两台磨床的功能集中到一台磨床上实现,即粗磨、精磨一次完成。这样不仅可以减小掌握部分体积、增加系统的牢靠性,而且提高了系统的利用率,降低了成本,在实际应用中取得了很好的效果,对于工业企业实现相关机床的改造具有较高的应用与参考价值。 2掌握系统的设计思想   依据工件加工工艺的要求,掌握系统设定了手动、自动、粗磨精磨定时等方案。   1.手动/自动转换,当转换开关旋至手动状态时,自动不起作用,系统通过操作面板上不同的手动掌握按钮来完成各道工序;类似的转换开关旋至自动状态时,按下启动信号,PLC则按预先设计的符合工艺要求的程序运行。   2.粗磨阶段:油石的压力较大,主轴低速运转;精磨阶段:油石的压力较小,主轴高速运转。   3.选用8421BCD码数据拨盘对粗磨精磨定时进行掌握,工件加工时间可依据工艺要求选择不同的磨削时间,这样无需再设计数码输入显示电路,有效地节约了PLC的输入点,简化了硬件电路。 3掌握系统的硬件设计   掌握系统采用日本三菱公司生产的F1-60MR可编程序掌握器,其硬件框图如图1。 图1掌握系统的硬件框图   由硬件框图可知,系统可完成如下功能:   (1)主轴低高速自动转换。   (2)工件架自动进退。   (3)油石凹凸频振荡自动转换。   (4)粗磨、精磨任意选时。   (5)工件充退磁。 4掌握系统的软件设计   软件结构依据掌握要求而设计,主要划分为四大模块:即手动模块,粗磨单循环模块,精磨单循环模块,循环启动(先粗磨后精磨)模块,由于整个软件结构的路程图较多,这里仅给出主程序流程图见图2和循环启动流程图见图3(手动、粗磨单循、精磨单循流程图从略)。 图2掌握系统主流程图 图3粗磨精磨连续运行流程图 5结束语   通过对球面轴承外滚道超精机进行PLC掌握技术改造,使得掌握电路体积大大减小,消退了由中间继电器和时间继电器触点接触不良引起的系统故障。提高了生产效率,降低了工人的劳动强度,取得了显著的经济效益。

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