矿山酸性废水中和处理工艺.docxVIP

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矿山酸性废水中和处理工艺 某铜矿采用浮选技术与生物冶金技术处理含铜矿石。随着生产规模的扩大,铜矿石品位的下降,废石产出量逐年上升,在细菌、大气和雨水的作用下,含铜、铁酸性硐坑水量也呈上升趋势,且湿法冶金萃取过程也会排放大量酸性萃余液。目前,环保车间采用传统一段石灰中和工艺处理上述2种酸性废水。从长期的生产实践看,该工艺存在石灰耗量大、中和污泥因粒度微细而沉降困难、处理系统易结垢等问题。 高浓度泥浆法(HighDensitySludgeProcess,简称HDS)作为传统石灰中和法的替代工艺,在国外已广泛应用。与传统石灰中和工艺相比,该工艺优势明显,主要表现在:①污泥回流使得中和渣中残留的未反应的中和药剂再次参与反应,从而可降低中和药剂用量;②污泥的多次循环使中和渣出现粗颗粒化、晶体化现象,有利于加速絮体沉降,提高浓密系统的处理能力;③回流底泥中的颗粒物可成为新生成物附着、沉积的载体,从而大大降低设备和管路的结垢速度。 本研究将采用HDS工艺处理目前环保车间的酸性废水,以期解决现场所存在的一系列问题。 1、废水样 试验用废水样取自某铜矿环保车间,pH=1.20,明显超出排放标准(pH=6~9),主要成分见表1。 从表1可看出,废水样中Fe含量较高,达10.14g/L;Cu、Zn含量均超过《GB8978-1996污水综合排放标准》一级标准要求(其中Cu0.5mg/L,Zn2.0mg/L)。 2、试验药剂、仪器及方法 2.1 试验药剂及仪器 (1)试验药剂。 氧化钙为分析纯试剂;阴离子型絮凝剂爱森05E为工业品,分子量约为1500万,离子度为5%。 (2)试验仪器。 JJ3000型电子天平, pHS-3D型pH计, HACH2100Q便携式浊度计, BT-9300S激光粒度分布仪,电热恒温鼓风干燥箱,JJ-1精密増力电动搅拌器, SHZ-D(Ⅲ)循环水式真空泵。 2.2 试验方法 (1)氧化钙中和法造沉淀污泥过程:称取一定质量的氧化钙,按质量浓度10%的比例称取一定质量的水,两者混合后消化一段时间,得到质量浓度10%的石灰乳。将配制好的石灰乳一次性加入废水样中,用pH计监测料浆pH值随时间的变化过程;反应75min后,从中抽取500mL料浆置于量筒中,加入10mg/L絮凝剂并搅拌匀称后进行沉降试验,记录絮凝物高度随时间的变化过程。沉降2h后,虹吸去除上清液,得到沉淀污泥。 (2)沉淀污泥的回流过程:从沉淀污泥中按一定比例称取污泥,在搅拌条件下加入酸性废水中,反应一定时间后加入一定质量的石灰(已先配制成质量浓度10%石灰乳),反应75min后,从中抽取500mL料浆置于500mL量筒中,加入10mg/L絮凝剂并搅拌匀称后进行沉降试验。 (3)重复多次污泥回流,考察回流次数对污泥沉降效果及上清液成分的影响。 (4)测定沉降后上清液的pH及SO2-4、Cu、Zn、Fe、Al含量。 3、试验结果及争论 现场要求中和后的料浆pH≥6后送尾矿库储存,所对应的现场一级中和搅拌处理时间为16.7min,二级中和搅拌处理时间为56.5min,中和处理总时间为73.2min。基于此,本研究模拟工业生产过程,设计废水中和处理75min时的料浆pH6,以此确定工艺参数。 3.1 氧化钙用量试验 氧化钙用量试验固定氧化钙消化时间为30min,搅拌速度为350r/min,试验结果见图1。 由图1可以看出:①石灰乳刚加入时,料浆pH急剧升高;连续延长反应时间,矿浆pH升高趋缓。②氧化钙用量增大,相同反应时间内料浆pH值越高。综合考虑效率与用量因素,确定氧化钙用量为24g/L。 3.2 氧化钙消化时间试验 氧化钙消化时间试验固定氧化钙用量为24g/L,搅拌速度为350r/min,试验结果见图2。 由图2可以看出:随着氧化钙消化时间的延长,相同中和时间下的料浆pH值上升越快。这主要是由于消化时间越长,氧化钙与水反应越充分,生成的氢氧化钙越多,中和酸性废水的反应越充分。若氧化钙消化时间不足,未反应的氧化钙颗粒与酸性水反应时形成的硫酸钙包裹于颗粒表面,阻碍了颗粒内部的氧化钙与酸性水的接触反应。综合考虑,确定氧化钙的消化时间为20min。 3.3 搅拌速度试验 搅拌速度试验固定氧化钙用量为24g/L,消化时间为20min,试验结果见图3。 由图3可以看出:提高搅拌速度有利于料浆的中和,因此,确定搅拌速度为400r/min。 3.4 污泥回流试验

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