氯碱生产安全事故案例分析课件.pptVIP

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二、氯引起的安全事故及案例分析 带压堵漏法 该方法研究针对500公斤、1000公斤液氯钢瓶一旦发生瓶阀、易熔塞或钢瓶本体泄漏,采用专用的带压堵漏器具,及时准确地将漏点堵住,后采用真空回收的方法将液氯钢瓶中剩余液氯予以回收,能取得良好的效果,见图: 氯气泄露最新的救援措施: 第二十九页,共七十五页。 二、氯引起的安全事故及案例分析 真空处置房 在液氯生产、使用、储存场所建造可放置一个钢瓶的真空处置房,一旦发生液氯钢瓶泄漏,及时将泄漏的液氯钢瓶置入真空处置房内,置于真空房内钢瓶泄漏出来的氯气通过管道至吸收设施予以吸收,当液氯钢瓶中的氯气泄漏完后,可将钢瓶取出进行后续处置。 氯气泄露最新的救援措施: 第三十页,共七十五页。 二、氯引起的安全事故及案例分析 氯气泄露最新的救援措施: 密闭吸收法 将液氯钢瓶使用、储存厂房或液氯储槽厂房加以封闭,一旦发生液氯钢瓶或储槽泄漏,泄漏出来的液氯被封闭在厂房中,通过抽风吸收的方法,可以将厂房内泄漏出来的氯气用烧碱或氯化亚铁溶液进行吸收,过程中抢险人员可以佩戴防护器具进入厂房对泄漏点进行处置,从而达到泄漏氯气不被扩散到外界的目的,见图: 第三十一页,共七十五页。 二、氯引起的安全事故及案例分析 氯气泄露最新的救援措施: 流动吸收法 制作专门的应急救援车辆,在车辆上配置抽风机和可以吸收氯气的溶液,一旦发生氯气泄漏,应急救援车辆紧急驶往事故点,用吸风管将泄漏出来的氯气抽至吸收器内进行吸收,尽量避免氯气随风飘散至界外。 第三十二页,共七十五页。 二、氯引起的安全事故及案例分析 氯气泄露最新的救援措施: 罐车处置法 目前采用液氯槽车或液氯集装箱罐车进行液氯运输的量不断在增加,一旦在运输过程中由于发生意外事故导致槽体(罐体)破裂,会导致大量氯气泄漏,并引发极为严重的次生灾害事故。 一旦发生此类事故,槽车(集装罐车)驾驶员、押运员必须按照应急预案采用随车的带压堵漏器具进行堵漏,并及时向相关部门(应急联动中心)报告,专业的抢险队伍应迅驰现场进行救援,可以尽量减少事故造成的危害,见图: 第三十三页,共七十五页。 二、氯引起的安全事故及案例分析 第三十四页,共七十五页。 三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 2006年1月,北方某厂因化盐水中含铵量偏高,导致液氯中三氯化氮含量偏高,二台经连续汽化二十多天的汽化器内液氯被蒸干,先后发生爆炸,二台相邻的汽化器也存在危险,急需处理,根据现场实际情况和液氯中三氯化氮的测定数据,经过计算,该厂制定了周密的排险方案并予以实施;汽化器内压入足量的四氯化碳,汽化大部分液氯后,从汽化器底部排出经稀释的三氯化氮用碱液处理之,险情被安全排除。 事故案例二 事故案例一 2007年1月,华东某地自来水厂在加氯过程中,氯气过滤器发生爆炸。经测定,该厂使用的液氯中三氯化氮含量偏高。氯气过滤器在去除杂质的过程中富集了三氯化氮。 第三十五页,共七十五页。 三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 2004年4月,西部某厂因氯气冷凝器泄漏,含高浓度铵的氯化钙盐水通过泄漏的冷凝器进入了液氯系统(液氯气液分离器,计量槽,汽化器),导致铵与氯反应生成三氯化氮,在事故处置过程中发生了大爆炸,9人死亡,15万人紧急疏散。 事故案例三 第三十六页,共七十五页。 三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 事故案例三救援现场 第三十七页,共七十五页。 三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 事故案例三救援现场 第三十八页,共七十五页。 三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 1966年8月8日,浙江某厂使用含有铵(20g/L)的废碱液配制6000m3盐水,由于氨味太大,加入盐酸中和,进入电解槽系统产生了NCl3,导致1#液化器发生爆炸。事故分析是1#液化器数月未排污,8月7日停止使用后残余约500kg液氯,随着液氯不断汽化,残余液氯中NCl3浓度增高而发生爆炸。 这一案例还说明了氯气液化设备必须经排污处理后方可停用,避免残余液氯汽化后NCl3浓缩,在检修过程引起爆炸。 事故案例四 第三十九页,共七十五页。 三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 1994年3月18日,山东某厂液氯汽化器发生的爆炸,是在拆除汽化器底部排污管过程中发生的,排污管炸得粉碎,造成1人死亡、2人重伤、1人轻伤。原因是使用卤水含铵超标,造成系统三氯化氮积累。汽化器底部排污管积聚的残余液氯在拆除过程中常压汽化(沸点为-34℃),NCl3浓缩引起爆炸。 这一案例也说明了氯气汽化设备必须经排污处理后方可检修,避免残余液氯汽化后NCl3浓缩,在检修过程中引起爆炸。 事故案例五 第四十页,共七十五页。 三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 (1)原、

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