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700mh双高机场质量管理与实践
1 点面长7.2mm的生活结构
2701年飞行区占地面积约2650亩,铁路面约23万米。根据国家军事安全标准三级机场的设计,项目总投资1.03亿元。
该工程跑道长2200m、宽50m,滑行道长2200m、宽14m,联络道6条,540m×85m大型集体停机坪2个,混凝土道面厚度为0.38m(含第一层0.18m);跑道跑滑间距120m,土跑道长2200m、宽100m,跑道两端保险道各长400m、宽275m。
工程于2007年4月1日正式开工建设,2007年12月25日竣工验收。
2 .机组建设要以义务为依据
1)工程质量要求高。根据该机场承担任务的特殊性和重要性,提出“建军内精品机场,争创建设工程鲁班奖”的质量目标。
2)机场水泥混凝土道面面积大,混凝土浇筑量大。
3)工期紧。根据战备要求,工期只有短短7个月时间。
4)施工现场地处北方沙尘暴多发地区,温差大,气候条件对工程施工影响较大。
3 强化过程管理,确保质量管理
坚持以创精品、争“鲁班奖”为目标,注重创新超越,积极采用现代化管理手段,深入开展创精品工程活动。加强过程控制与管理,确保施工质量始终处于受控状态,使工程内在质量和外观质量均达到国内领先水平。
1)成立以项目经理为组长的质量管理领导小组,健全组织机构,充实岗位人员配置,实行项目质量管理责任制。
2)按照GB/T19001质量管理体系运行要求,建立和健全项目管理体系。完善质量、技术和物资计量等各项管理制度,加强各项管理制度的执行和监督力度,强化过程控制,实行全过程、全方位、精细化质量控制。
3)加强培训教育。组织广大官兵、职工进行相关标准、规程的学习,规范管理行为,提高质检和施工人员的业务素质。
4)根据施工情况,召开各专业施工工艺研讨会,并组织有关人员赴外地优秀企业施工现场参观学习,借鉴外部施工和管理经验。组织编制工程创优方案,强化技术管理核心作用。在施工中确保质量策划方案的具体落实,严格执行工艺监督,重视细部处理,为创优质工程奠定坚实的基础。
5)邀请知名混凝土专家和减水剂专家来指导科研攻关及现场施工,及时解决施工中遇到的难题。
6)优选施工队伍。从总队劳务队中,优选技术和装备水平高、管理能力强、质量信誉好的施工作业队来参加施工。
7)严把原材料质量关。严格执行合格供应商评价制度,坚持按照规范标准选择各种建筑材料,主要材料须经国家权威部门检验合格后方能进场。
8)严格技术交底制度。通过召开技术交底会、工程例会、现场会或进行多媒体授课等形式,对工程技术管理人员和各施工队负责人进行技术交底。
9)合理提高工程质量检测标准。通过适当增加检测项目、加大检测频率和采用多种对比检测等手段,更好地控制和保证工程质量。
10)实行工程结算优质优价管理办法。通过开展优胜红旗评比活动,奖优罚劣,利用经济杠杆,强化施工人员的精品意识,使工程质量得到全面提升。
4 复合减水剂现场应用
1)应用自主研发的机场自密实混凝土道面技术,有效解决了干硬性道面混凝土存在的建设周期长、劳动强度大、工序繁杂、工程质量难以控制、使用寿命短等问题,使混凝土道面的内在质量大大提高,强度储备增加,使用寿命延长,并有效地预防了碱骨料腐蚀现象的发生;提高了道面平整度,改善了道面的外观质量。该技术被业内专家称为“机场道面混凝土技术的一场革命”,并于2004年获军队科技进步一等奖,2005年获得国家科技进步二等奖;研编的国家军用标准《军用机场自密实水泥混凝土道面施工规程》GJB5767-2006,于2007年3月正式颁布实施,同时获得了2007年度军队科技进步三等奖。基于此技术编写的《军用机场自密实水泥混凝土道面施工工法》被评为2007~2008年度军队级工法,目前正在申报国家级工法。
2)成功将第三代减水剂———聚羧酸减水剂引入机场道面建设领域。聚羧酸减水剂作为第三代减水剂,具有减水率高、含碱量低、保水性好、粘聚性好、坍落度经时损失小等优点,目前已广泛应用于桥梁和高层建筑等工程中,但在我国机场道面领域的应用还是空白。在2701工程中,在充分论证的基础上,组织技术人员认真研究、反复调配,并邀请国内知名混凝土专家和减水剂专家到现场进行指导,积极探索聚羧酸减水剂的应用技术。经过不懈努力,调配出适合于自密实道面混凝土特点的聚羧酸高性能减水剂。该新型减水剂克服了第二代减水剂泌水大、做面等待时间长等不足,使自密实道面混凝土性能得到显著改善。由于其具有良好的粘聚性,提高了浆体之间的粘结力,有效地避免了道面表面收缩裂缝和发丝裂纹的出现。
3)开发应用了水泥气送技术,在环保、降低维修费用、提高计量准确性、减少材料浪费及使用时不受外界因素影响等方面,取得了明显效果(见图1)。
4)混凝土搅拌采用计算机自动控制技术,减少了人为因素的影响,提高了计量精度,
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