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昆钢本部高炉煤气系统优化技术研究与应用
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李红飞
(昆明钢铁集团动力能源分公司, 云南 安宁 650302)
生产实践·应用技术
昆钢本部高炉煤气系统优化技术研究与应用
李红飞
(昆明钢铁集团动力能源分公司, 云南 安宁 650302)
针对昆钢本部高炉煤气系统运行中放散率高、煤气柜不能充分发挥作用的问题,制定了具体的系统优化方案,实施后取得了良好的经济效益。
高炉煤气 系统优化 放散率 煤气柜
高炉煤气系统是钢铁企业重要的二次能源系统,是由高炉煤气产生源、煤气输送管道、煤气用户、煤气储存设备、剩余煤气燃烧放散设备组成。钢铁企业作为能耗大户,二次能源的回收利用率高低,直接影响企业的生产成本,而高炉热风炉工艺切换使煤气系统压力大幅度波动,影响煤气管网安全运行。因此对高炉煤气系统管网进行优化,合理调配高炉煤气用户,充分发挥煤气柜作用,减少煤气放散,是钢铁企业进行降本增效、节能减排的重要对象。
1 设备及工艺系统简介
昆明钢铁集团动力能源分公司(全文简称昆钢)本部共有4座高炉,其中2座为400 m3,1座1 000 m3和1座2 000 m3,3座放散塔,1座15万m3曼式高炉煤气柜,DN500~DN2600不同管径的高炉煤气管道约28 km。由于高炉煤气用户的不断增多,对压力需求的不同,高炉煤气系统压力从原设计初期的8 kPa,提高至现在的12 kPa运行。主要高炉煤气用户有高炉热风炉、棒材、热轧、高线、盘圆、650、烧结、球团、75 t锅炉等,煤气系统结构图见图1。
图1 高炉煤气系统结构简图
2 工艺分析
2.1 高炉煤气放散率高
为确保高炉煤气管网安全运行,昆钢本部3座放散塔均设定了12 kPa的自动放散,由于炼铁热风炉在生产过程中,需进行换炉操作,约间隔40~50 min换炉操作一次,每次约10 min,换炉时不使用煤气,导致高炉煤气系统压力增高,超过放散压力。尽管有发电机组使用富余煤气,但10 min之内无法对发电机负荷进行调整,因此造成短时的煤气放散,无端浪费了能源。2014年,昆钢本部高炉煤气放散见表1。
表1 2014年各月高炉煤气放散情况统计表
2.2 15万m3高炉煤气柜不能充分发挥作用
15万m3高炉煤气柜设计压力为8 kPa,1998年底投入使用,联网运行,主要供第二混合煤气加压站,1套75 t锅炉用户,煤气用量约7万m3/h。2007 年3月、4月高炉由湿法除尘改为干法除尘,干煤气进入15万m3高炉煤气柜入口总管,煤气温度达到了55~70℃,高温煤气进入气柜后危及气柜安全,因此,气柜处于脱网储气运行。另外,原设计气柜未配置进口调节阀,在轧钢混合煤气用户相继改用高炉煤气后,气柜输出量小,联网运行的话,因进口无调节阀难以控制。因此,气柜经常处于脱网状态,这种运行方式不能很好地发挥煤气柜的缓冲作用,只起到储存煤气保安作用。
2.3 650煤气用户管道输送量不足
从图1可以看出,650车间煤气用户与二加压混合煤气用户、热力75 t锅炉1号炉煤气用户均由15万m3高炉煤气柜DN1200进出口连通管进入DN1400主干管分配供到各用户。650车间正常用气量4.5万m3/h,当开轧大方坯时用气量增大至6万m3/h,DN1200管道最大输送量约5万m3/h,因此形成瓶颈,不能满足650车间用量和压力需求,也不能满足热力75 t1号锅炉需求。
3 改造方案
针对15万m3高炉煤气柜长期处于脱网运行情况,采取15万m3高炉煤气柜与75 t 1号锅炉单独联合运行,将650车间和二加压混合煤气用户与15 万m3高炉煤气柜分割开,另搭接一段DN1400的煤气管道从系统管网供气。15万m3高炉煤气柜投入在线运行,控制柜容在6~9万m3,当热风炉换炉操作时,约4.5万m3的富余煤气能在短时间内进入柜内,通过调整75 t 1号锅炉的煤气用量,消耗换炉操作时储存的富余煤气量,从而解决发电机组短时间无法调整负荷问题,同时增加了发电量,减少煤气放散;650车间和二加压混合煤气用户从煤气系统管网搭接后,压力提升至10~12 kPa,DN1400的煤气管道输送量约6.5万m3/h,能满足用户用量需求。通过对系统管网存在的问题分析,提出改造方案并研究论证后,进行了具体的改造,实施步骤如下:
1)首先在15万m3高炉煤气柜进口管上加装一只DN1600的气动快切阀,正常运行时阀门处于常开状态,当柜位超过13.5万m3时,快切阀自动连锁关闭。
2)在15万m3高炉煤气柜出口DN1400管道上新建一根DN800管道与原DN800管道并列向75 t 1号锅炉供气,并在搭头处后端DN1400管道上加装堵板与后端用户分开,从而实现15万m3高炉煤气柜与75 t 1号锅炉单独联合运行的目的,以及满足1号锅炉供气量需求。
3)从就近DN2200
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