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hxd1b型电力机车主断路器故障分析.docxVIP

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hxd1b型电力机车主断路器故障分析 1 机功率及功率 hxd1b电能机车是中国独立生产的大型通信轴承载能力设备,配备9600千瓦偶联车。目前已生产近千台,其中武汉铁路局江岸机务段配备了270台。自投入运用以来,主断路器故障已成为HXD1B型电力机车机破和临修的重要原因,有必要对主断路器运用中出现的故障进行分析,指导机车运用和检修。 2 储风缸压闸机,正常阀口快速开关 HXD1B型电力机车装有一台真空主断路器,安装在机车顶部,用于开断、接通机车25kV主电路,同时用作机车过载、短路和接地保护。主断路器结构如图1所示,由上部高压、中间结缘和下部控制三部分组成。 主断路器合闸过程:按“开/关”键;电磁阀得电,气路打开;压缩空气由储风缸通过电磁阀流入压力气缸,推动活塞向上运动;主动触头随着活塞的移动而运动;恢复弹簧压缩;主触头闭合;触头压力弹簧压缩;活塞到达行程末端;保持线圈在保持位置得电;电磁阀失电;压力气缸内的空气排出;合闸过程结束。 主断路器分闸过程:在任何情况下,只要控制电源失电,断路器就会断开。具体分闸过程如下:保持线圈失电;活塞在弹簧力作用下(恢复弹簧、肘节机构等)移动;主触头打开,真空开关管灭弧;行程结束,活塞缓冲;分闸过程结束。 主断路器采用电气控制,真空灭弧,具有绝缘性能高、环境稳定性好、结构简单、开断容量大、机械寿命长、维修保养简单等优点,受到机车检修和运用部门的欢迎。 3 机破总件数控制板数不能合闸 江岸机务段2009-2012年因主断路器故障,发生机故21件,占机破总件数的16.5%,主要故障表现在机车过分相后主断路器不能合闸,主要原因为主断路器控制板功率管击穿、传动风缸漏风、电磁阀螺母松脱、辅助联锁触指接触不良等,其根本原因是主断路器本身质量不高所导致。 4 主扰动组合故障分析 当受电弓升起后,网压显示正常,微机显示屏提示主断路器允许闭合,闭合主断路器,主断路器不能闭合。 4.1 电磁阀旋转控制装置 由于主断路器线圈自身质量问题而烧损,或者电磁阀线圈插头插座缩针,导致接触不良,电磁阀不能动作,气路不能打开;压缩空气不能通过电磁阀流入压力气缸,导致主断路器不能闭合。 4.2 电磁阀逆压故障 主断路器电磁阀有吸合声,表示主断路器外部控制电路良好,能够将控制电压正常送到主断路器电磁阀,并且电磁阀线圈也能得电吸合,此类情况一般为电磁阀供气口不能正常打开,为电磁阀本身质量问题;如果主断路器控制风压没有调整到规定的压力,也会出现此类故障。根据现场运用情况来看,此类故障多发生在主断路器电磁阀上,更换后故障一般可以解决。 4.3 主有机控制板关闭 主断路器能够正常闭合,说明外部控制电路是能够提供正常的电压让电磁阀得电吸合,主断路器线圈和电磁阀没有问题。根据主断路器内部控制原理,在主断路器闭合瞬间,主断路器控制板延时继电器立刻切断电磁阀电路,同时接通保持线圈供电通路,让保持线圈的电磁力维持主断路器主触头在闭合位。主断路器吸合后马上断开,不能保持,说明保持线圈没有得电,导致这种故障的原因为主断路器延时继电器或保持线圈故障。根据现场处理的情况来看,主断路器控制板延时继电器故障是主要原因。 5 主管路分闸故障 主断路器分闸故障现象为操纵主断路器分闸,主断路器反馈故障信号,或者主断路器状态不明。此类情况,与外部控制电路基本无关。根据分闸过程,当保持线圈失电时,电磁力消失,活塞在弹簧力作用下分断主断路器。 分闸时,如果活塞底部还有气压或活塞运动阻滞,活塞不能快速下移,导致主触头打开缓慢,此时机车微机系统就会检测到主断路器分闸故障。 电磁阀排气口不能正常开启,活塞底部的气压不能排出,也是导致主断路器无法正常分断重要原因。 6 结局声明 主断路器故障的根本原因是其本身质量不高,在运用中,要加强检查,排除隐患,减少机车故障率。

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