质量问题分析及改进措施.pdfVIP

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工艺组5月份产生缺陷料的

原因分析及整改措施

5月份,高压料因宏观腐蚀后出现花斑,报废10.371吨;

因宏观腐蚀不合格,产生三等品5.446吨。

一、原因分析:

高压料在试验攻关阶段对冷箔轧个别道次的轧制力有一定

的硬性数值范围要求,生产过程中因来料情况、设备状态、操作

方法等不稳定因素的影响,轧制力有所波动,轧制速度变化稍大。

二、整改措施:

1、在工艺固化、设备稳定、生产顺畅的前提下,最大化保

证铸造、热轧、冷箔轧、中退、成品退火的生产稳定性。

2、在热轧环节进行轧制工艺调整及精细化控制,确保轧制

一致性、稳定性,并将乳液的具体性能参数按要求调整到位。

3、通过在冷箔轧过程中对轧制速度、张力、油温油压等的

合理控制,确保中退前3个道次的轧制力达到要求,同时确保轧

制系统的稳定性,避免板型差、带油重、花纹多等质量问题。

4、根据现有技术检测手段,对各工序技术工艺参数进行倾

向化管理,及时发现问题、解决问题。

5、加大高压料粗大化试验的频次,对分切的每卷料进行粗

大化试验,根据具体结果,合理调整真空退火工艺。

三、效果评价

5月份高压料在生产过程中,出现冷箔轧轧制力及轧制速度

1

波动较大情况,对最终物料性能造成一定影响。虽经过道次调整、

轧制线变更、轧制油更换等措施,改善效果目前仍不理想。

铸造车间5月份成品率低的

原因分析及整改措施

铸造车间5月份生产高压板锭104.301吨,投入料126.1

吨,成材率为82.7%,低于考核指标2.3个百分点;生产低压板

锭340.1吨,投入料390.2吨,成品率为87.2%,高于考核指标

0.2个百分点;原因分析及整改措施如下:

一、原因分析:

5月份生产高、低压分别置换深床一次,多投入物料14吨,,

高压产量少,成材率明显降低,低压产量大,成材率影响较小。

D2-160513-213(2310kg)大面严重弯曲,整块板锭报废。由于

低压板锭弯曲多铣275kg,成品率降低约0.7个百分点。

二、整改措施:

1、针对板锭吊装不合理引起的变形问题,加强对行车工操

作技能培训和管理。

2、利用生产间隙,重点检查铸造机牵引平台和液压控制系

统,确保设备铸造过程平稳运行。

三、上月措施实施效果:

1、部分板锭有弯曲现象,人员操作技能需进一步提高。

2、生产前对结晶平台水平度和垂直度进行校正,减少了设

备原因引起板锭弯曲。

2

压延车间5月份成品率低及产生三等品的

原因分析及整改措施

5月份高压成品率为78.6%,低于考核指标2.4个百分点;

低压成品率为80.4%,低于考核指标7.1个百分点。原因分析及

整改措施如下:

一、缺陷原因:

1、D2-160324-231成品率为88.5%,起皮85kg,黑道35kg;

2、D2-160322-233成品率为88.29%,起皮52kg,黑道70kg;

3、D2-160329-211成品率为88.15%,起皮60kg,黑道40kg;

4、D2-160324-234成品率为85.85%,黑道227kg;

5、D2160325-212成品率为86.7%,黑道109.7kg,起皮100kg;

6、D2-160325-231成品率为88.05%,起皮151kg;

7、D2-160325-223成品率为87.71%,黑道65kg,起皮75kg;

8、D2-160323-224成品率为88.0%,黑道102kg,看板型40kg;

9、D2-160328-213成品率为87.97%,黑道140kg;

10、

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