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凝结水泵振动与异音原因及处理分析
摘要:某电厂8号机组凝结水泵(以下简称凝泵)运行中出现了凝结水泵振动与异音等缺陷,本文通过对原因分析,找到了引起凝结水泵入口管道异常的根本原因,有效地消除了凝泵振动与异音的故障。本次缺陷处理的方法,对类似缺陷处理,具有较高的借鉴意义。
关键词:凝结水泵;管道振动;异音;
某电厂8号机组凝结水泵(以下简称凝泵)运行中出现了泵体及入口管道振动、水泵异音等问题,本文针对凝结水泵的振动以及补偿器变形等故障进行分析,进而提出相应的策略。
1振动现象描述
1.1凝泵入口管道振动
凝泵在工频运行,现场对凝结水泵和入口管道以及膨胀节等进行振动监测,发现凝结水泵的振动以半倍频为主.凝结水流产生激振,与凝结水泵产生共振,导致凝结水泵振动增大;膨胀节以及前后接管振动最大,振幅最大值为0.29mm,远离膨胀节的管道振动逐渐减弱;同时凝结水泵在工频运行时伴随有异音出现;凝结水压力、流量和电机电流稳定,排除凝结水泵汽蚀的可能性。
现场检查凝结水泵及相关设备,入口膨胀节存在变形,膨胀节前的凝结水管道以及滤网筒体发生偏移,膨胀节变形后,导流板出口的水流可能会冲击到膨胀节而产生剧烈的水流扰动,使得凝结水泵前的水力流场产生湍流,对凝结水管道以及膨胀节本身产生共振;凝结水泵前的水流不顺畅,产生湍流后,使得凝结水泵在大流量的情况下,产生异音。凝结水泵的振动大和异音现象消除,故排除凝结水泵入口存在异物的可能性。
1.2凝泵入口补偿器变形分析
因凝泵运行中入口滤网压差高,办理凝结水泵入口滤网清理。具体的操作是分别将凝结水泵入口和出口的电动门关闭,同时要关闭B凝结水泵抽空气门。
检修所做的措施如下:打开8机B凝结水泵滤网排污门,消压放水。清理滤网工作。发现B凝结水泵入口滤网上端盖漏水,一小时后紧固B凝结水泵入口滤网上端盖轻微鼓起。运行后打开了B凝结水泵机械密封密封水入口手动门,关闭B凝结水泵密封水入口手动门后,检修人员紧固滤网法兰螺栓,上端盖不再漏水。一小时后,又发现B凝结水泵入口滤网上端盖漏水。
2原因分析
2.1凝泵振动原因分析
现场阀门开度和流量调整试验表明,管道振动与流量和阀门开度关系不大,可以排除泵汽蚀、管道设计和阀门选型不当等因素对管道振动的影响。无论是泵单独运行还是并列运行,振动都以6X频率为主,这说明每台泵都存在流体压力脉动所引发的叶片通过频率振动,当压力脉动频率与管道固有频率重合时,就导致了出口管道发生叶片通过频率共振;而在任何瞬间,各泵实际转速又不可能完全一致,使各泵出口管道所承受的激振频率非常接近,继而引发了出口管道拍振。
凝泵振动原因分析如下:
运行中随凝结水泵流量增大,因膨胀节导流板整体强度不足,振动产生扰流,冲击泵体入口产生振动。
A凝泵进口蝶阀处存在异物,影响入口流量,在凝泵入口处,水流发生变化,产生振动。
A凝泵吸入口处存在异物,在水流经过时产生振动。
2.2凝泵入口补偿器变形原因分析
运行人员使用机械密封回水对管路进行注水,当滤网上部排空气门出水后关闭空气门,但未及时恢复系统入口门、空气门,造成入口门同出口门之间管路憋压,15:20分压力不断升高至0.97Mpa造成系统密封件泄漏,对管路形成轴向推力超过膨胀节载荷,膨胀节拉伸变形250mm,17:25分入口电动门开启后,管路压力降低膨胀节弹性变形恢复约100mm,其余产生塑性变形无法恢复原位,如图1所示。A泵膨胀节长度360mm,B泵长度为420mm且局部扭曲变形。标准长度为260mm,见图2。
图1凝泵压力变化趋势
图2补偿器图片(标准长度260mm)
检修人员对滤网法兰泄漏、盖板变形原因分析不到位,未发现泄露产生的真实原因,观察系统压力是否正常,仅采取紧固法兰的方法进行处理,造成系统压力不断升高超过膨胀节载荷。
系统管路设计不合理未设置超压保护装置,当系统压力异常不能及时泄压保护管路系统设备。
3处理办法
3.1凝泵振动解决措施
根据制造厂提供的市场信息,同类型凝结水泵运行中并未出现类似的叶片通过频率共振问题,因此决定先改变管道布置,但因现场条件限制,只在凝结水泵出口管与母管之间增加45°弯头,以减小出口水流对垂直上升管道的脉冲激励影响。再次启动运行后,发现并泵运行时出口管道振动略有减小,但仍然有拍振现象,出口管道振动在10~35mm/s波动,凝泵振动具体解决措施:
割除凝泵入口的膨胀节;
安装凝泵新型入口膨胀节;
将凝结水泵入口膨胀节的前后管道进行对中,确保管道中心线保持一致;
对和8B凝结水泵的入口“F”型管道进行校正,恢复至原设计运行状态,确保凝结水泵运行时,入口水流顺畅,尽量消除水流扰动。
在凝结水泵入口管道校正过程中,对入口管道的焊缝进行探伤,防止焊缝出现裂纹。
低频(b)高频
图3凝结水泵振动频谱
3.2凝泵入口补偿器变
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