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1?现状
均化库内分八个区,对角下料,自动换区,物料通过气力输送斜槽进入均化库底的储料仓。由于储料仓是侧壁下料,系统运行中经常出现下料不稳、下料中断及冲料的状况,严重制约窑系统的安全稳定运行。
(1)下料不稳定,使入窑提升机电流波动大,导致提升机经常出现跑偏现象,严重时料斗剐蹭壳体,造成设备故障,缩短设备使用寿命。
(2)入窑物料不稳,使系统温度波动大,尾煤用量调节频繁,系统热工制度不稳定,操作员工作强度大。尤其系统温度过高时,使物料过黏造成预热器堵塞事故频发。
(3)冲料现象严重时,造成窑况大幅波动,窑内跑生料,熟料质量差,且存在极大的安全风险。窑皮不稳定,窑用耐火材料消耗较大。产质量差,能耗较高。
(4)储料仓承重110t,正常生产中仓重控制在100t以下,但由于储料仓是侧壁下料,仓重降至50t时,转子秤出现不下料情况。也就是说仓底一直存在50t的死料区,时间过长会造成此死料区物料板结。正常运行中,储料仓可调节仓位范围小,不易控制。
“均质稳定”是新型干法水泥生产管理的主抓手,系统喂料的稳定性直接影响预热器系统的安全稳定运行、入窑分解率的提高、回转窑内烧成状况的均衡稳定以及余热发电系统、煤磨系统及窑头袋收尘等辅机的安全运行。所以,保证均化库底储料仓下料稳定就显得非常重要,必须从根本上解决储料仓下料不稳、中断及冲料的问题。
2??改造方案
本技改主要对储料仓的下料方式进行改造,该技术改造完成后储料仓不再出现下料不稳、下料中断及冲料的现象。
(1)在仓侧壁下料处增加一段斜槽,改为仓底中心下料,保证仓内物料能够充分出仓,减少仓内死料区。改造前后下料方式对比见图1和图2。
图1?改造前侧壁下料??
图2?改造后库底中心下料
(2)喂料仓内部增加6个充气箱(见图3),提高储料仓的均化功能。
图3?改造后增加的充气箱示意
(3)在仓底和斜槽之间设置手动闸板一台,通过调节手动闸板的开度,调节物料的流量,防止冲料情况的发生。
3??改造后效果
本技改项目的新颖之处就在于通过对老设备进行技术改造,花最少的钱办最成功的事,最终以达到解决问题的目的。通过对储料仓下料系统的一系列改造,有效地改善了下料的稳定性,避免了入窑物料量的波动,提高了回转窑产量和改善了熟料的质量。
(1)改造完成后,入窑物料量的稳定性大大提高,入窑提升机电流稳定,保证了设备的安全稳定运行。
(2)系统温度稳定,头尾煤用量稳定,仅需小幅微调即可,大大降低了操作人员的工作强度。未出现因系统温度过高而造成系统堵塞的情况。
(3)改造后未出现冲料现象,系统热工制度稳定,窑产量由改造前的3100t/d提高至3210t/d,入窑生料分解率由改造前的90%提高至93%,游离钙合格率由之前的85%提高至90%以上,产质量稳定。改造前后关键质量参数如表1所示。
(4)仓侧壁下料改为仓底中心下料后,储料仓仓重降至3.5t时,入窑秤才出现不下料情况,大大减少了仓内的死料区,也大大提高了储料仓的调节范围,保证了生产的稳定性。
表1?改造前后关键质量参数
4??结束语
均化库底储料仓稳定下料的技术改造在实际运行中效果明显,有效避免了储料仓下料不稳、冲料、下料中断的现象,起到稳流、均匀下料的作用,从而保证了窑系统热工制度稳定,及窑系统的安全稳定连续运行。回转窑产量、质量等KPI指标均得到了很大的改善,达到了预期效果。
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