Φ4.2×12.5m水泥磨调试和提产措施.docVIP

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Φ4.2*12.5m水泥磨的调试与提产的措施

我公司于2007年5月投产的5000t/d新型干法生产线,水泥粉磨系统配有两台Φ4.2*12.5m和N-3500型o-sepa高效选粉机以及CLF170-100型辊压机组成闭路粉磨系统,设计台时160t/h,水泥比表面积330—350m2/kg,合格率90%以上。在水泥磨的调试和是生产过程中,由于研磨体级配和系统操作参数不合理等诸多原因,辊压机跳停频繁,磨机不能正常开机,停机次数频繁,台时产量较低,出磨提升机电流超负荷运转的被动局面,严重影响了磨机的产质量和粉磨系统的正常运行。

存在的主要问题

1.1、研磨体级配不合理,操作工况不稳

两个仓磨音均较高,循环负荷率在250%左右,但出磨筛余较大,平均在35%左右。磨内流速过快,细磨仓研磨体能力差,是导致出磨细度较粗,循环负荷较高的主要原因。

1.2、V选系统设备磨损严重,打散效果较差

V选打散板磨损严重,分散效果差,入磨粒度<2mm筛余合格率达到40%左右。

1.3辊压机投料阀磨损严重,承重仓无法保仓,下料量忽大忽小,操作参数不稳;液压系统压力不稳,经常出现泄压;侧档板的磨损严重,以上问题导致辊压机调停频繁。

1.4袋除尘器的使用,维护不到位

袋除尘器的进出口压力波动较大,出料量忽大忽小,阻力变化较大;进出口压差高达3500-4000Pa,经常止料防灰。

1.5选粉机的处理风量,存在严重不合理

选粉机的处理风量不合理,随着台时产量的提高,N—3500型o-sepa选粉机风量处理不合理的矛盾显示起来,主要表现在以下几个方面:一是尾料浓度达到4.2kg/m2左右,超过了喂料料浓度2.5kg/m2的标准;二是选粉机选粉效率较低,只有30%左右,回料量较大,循环负荷300%左右,三是一二三次风调整不合理,风室内积料多,影响通风面积。

2.采取的措施

2.1合理的调整研磨体级配

针对磨内物料流速过快,出磨细度粗,循环负荷过大等原因,对二仓研磨体钢球级配进行调整,填充率由原来的29%增加到31%。

调整后,磨内工况大有好转,不正常磨况减少,磨机喂料量得以稳定,台时产量提高了10-15t/h。出磨细度筛于由30%降低到23%。同时出磨水泥质量比较稳定,易于控制。调整前后研磨体见表1

表1调整前后研磨体级配

时间

一仓

二仓

40

30

25

25

20

17

15

调整前

13

18

13

23

47

54

32

调整后

9

15

22

20

45

56

33

2.2对V型打散机进行改造,提高打散效果

对V型内打散板进行更换和处理,物料分散效果较好,入磨粒度<2mm筛余合格率达到80%以上。

2.3加强袋除尘器的使用和管理,提高收尘效率

通过原因分析,主要是原来袋除尘器的振打周期为25s,时间周期过长,易造成阻力过大和通风不良,影响收尘效果。于是把振打周期调整为15s,阻力减小,通风顺畅。

在平时巡检和维护过程中重点检查:1)袋除尘器的提升阀和脉冲阀是否工作,发现损坏应及时更换2)压缩空气的压力不低于0.4Mpa,压缩空气保持干燥,以免影响反吹效果3)发现收尘袋子有掉袋和破损的及时更换处理。

2.4.收尘器输送斜槽由于磨机产量的提高,能力有些不足,有时有堵塞现象。2月份将角度有设计6度改造提高到10度,解决了输送能力不足问题。收尘器进出口压差稳定在1500Pa左右,达到设计要求,再也没有出现止料防灰现象。

2.5利用春节水泥销售淡季,对辊压机系统进行检修,针对液压系统压力不稳,经常出现泄压,更换了液压缸;为了确保辊压机的使用效果和辊缝的大小、对侧档板的磨损进行更换,并对下料点的位置进行调整。提高辊压机的挤压效果,并及时对辊压机的参数进行调整,确保了辊压机连续、稳定运转,是提高磨机台时产量的最关键因素。为了发挥系统的最大能力,并根据实际情况正确调整磨机研磨体的级配。2.6针对选粉机风室积料较多采取以下措施:一是为了减小通风面积,将选粉机的一次风阀上部关闭20%,增加通风速度,选粉机内的机料现象明显改善;二是选粉机的二次风量偏大,将选粉机二次风阀上部关闭30%,满足一次风:二次风:三次风=70:20:10的比例要求。有效地加大了选粉机的处理风量,选粉机的风量得以改善。改造后效果明显,选粉机效率有原来30%提高到55%,台时产量进一步提高到170/h,出磨提升机电流由原来100-115A,降低到95-105A,选粉机电流平均降低4A。仅此两项每年节约电量45000kw。

2.7.研磨体的装载

2.7..1用旧研磨体时必须认真挑选,装载时用磅秤称量;

2.7..2先按90

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