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2025年液化气充装站自查报告
2025年,我站严格按照《城镇燃气管理条例》《液化石油气充装站安全技术条件》(GB17267)及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等法规标准要求,围绕“防风险、除隐患、保安全”主线,于2025年3月至6月组织安全、技术、设备等部门成立专项自查组,采取“全面覆盖、重点排查、立查立改”方式,对全站设备设施、安全管理体系、操作流程、应急能力等开展全要素自查。现将自查情况报告如下:
一、设备设施安全状况检查
(一)储罐及附属设施。全站共有4台50立方米液化石油气储罐(编号G1-G4),均在检验有效期内(最近一次定期检验时间为2024年11月,检验结论为合格)。本次自查重点核查储罐本体及接管焊缝、防腐层、基础沉降情况:G1储罐东侧封头下方发现局部防腐层脱落(面积约0.3㎡),经测厚仪检测,脱落处母材厚度为8.2mm(设计厚度8mm),未低于安全阈值;G3储罐底部排水口法兰密封垫轻微渗液(每分钟约2滴),其他储罐无明显腐蚀、变形或泄漏。针对G1防腐层问题,已在4月15日前完成表面除锈并重新涂刷环氧煤沥青防腐层;G3法兰密封垫于4月20日更换为金属缠绕垫,经24小时保压测试无渗漏。
(二)管道系统。站内工艺管道总长约680米,材质为20钢,设计压力1.6MPa。自查采用超声波测厚(抽检20个点,平均厚度6.1mm,设计厚度6mm)、表面磁粉探伤(抽检10处焊缝,未发现裂纹)、泄漏检测(使用便携式可燃气体检测仪沿管道走向检测,报警值设定为1%LEL,全程未触发报警)等方式。发现卸车管道(DN80)与储罐连接弯头处保温层破损(长度约1.2米),导致管道表面局部结露;充装管道(DN50)阀门井内1处跨接接地线松动(电阻值由0.2Ω升至0.8Ω,超过《石油化工静电接地设计规范》0.6Ω限值)。已对破损保温层进行拆除并更换为聚氨酯泡沫保温材料(4月25日完成),重新紧固接地线并测试电阻值恢复至0.1Ω(4月28日完成)。
(三)充装设备。现有6台双枪自动充装秤(型号CZ-50),均在计量检定有效期内(最近一次检定时间2025年1月,误差±0.5%符合要求)。自查重点检查充装枪密封性能、静电接地装置及连锁保护功能:2号充装枪枪头密封O型圈老化(压缩永久变形率超30%),导致充装时偶尔出现轻微泄漏;5号充装秤静电夹与充装台连接导线绝缘层破损(露出铜芯约5cm)。已更换2号枪O型圈(氟橡胶材质,4月10日完成),对5号秤导线进行绝缘包裹并加装防磨损护套管(4月12日完成)。
(四)安全附件与监测设备。全站配备安全阀8只(储罐4只、气相管道4只),均在校验有效期内(最近校验时间2024年12月,起跳压力1.76MPa符合设计要求);压力表12块(其中储罐4块、管道8块),检定合格率100%;可燃气体报警装置8套(储罐区4套、充装区4套),4月18日进行功能测试,报警响应时间均≤30秒,联动切断装置动作正常;视频监控系统覆盖储罐区、充装区、卸车区等关键区域,存储时长≥90天,画面清晰无死角。
二、安全管理体系运行情况
(一)制度建设与落实。依据2024年新修订的《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,于2025年1月修订《安全管理制度汇编》,新增“双重预防机制运行管理”“智能化监控系统使用规范”等8项制度,删除与现行法规冲突的“临时充装审批流程”。通过抽查3-5月安全检查记录、隐患整改台账、教育培训档案,发现制度执行总体规范,但存在2次充装记录签字不完整(4月5日、5月12日)、1次卸车前后安全检查未填写具体温度数据(3月20日),已对责任人进行批评教育并补充完善记录。
(二)安全生产责任制。全站共32名员工(管理人员5名、充装工15名、巡检工8名、维修2名、后勤2名),均签订《安全生产责任书》,明确“一岗一责”。自查通过现场提问(随机抽取10名员工)、查阅考核记录(2025年1-5月),确认9名员工能准确描述本岗位安全职责(1名新入职充装工对“充装前气瓶颜色标记检查”要求掌握不熟练),考核结果显示95%员工季度安全绩效达标(5%为新员工,已安排一对一导师带教)。
(三)隐患排查治理。2025年1-6月共开展综合检查6次、专项检查4次(防雷防静电、消防设施、冬季防冻等)、日常巡检180次,累计发现隐患23项(其中一般隐患21项、较大隐患2项)。较大隐患为:3月10日卸车时发现槽车紧急切断阀故障(无法远程关闭),当场停止卸车并联系槽车所属单位更换车辆;4月8日储罐区排水明沟堵塞(积水深度达15cm,可能引发地基沉降),当日组织清理并增设防堵篦子。所有隐患均按“五定”原则(定整改措施、定责任人、定资金、定时限、定预案)完成整改,整改闭环率100%。
(四)安全投入与保险。2025年
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