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2025年车间个人工作总结(精选3篇)
2025年车间个人工作总结(一)
2025年是我进入车间的第七个年头,也是我从“熟练工”向“多能工”再向“改善骨干”跃升的关键一年。年初,车间把“零停线、零返工、零浪费”写进KPI,我给自己定的目标是“每天让设备多转十分钟,每月让成本降一毛钱”。为了把口号变成数字,我把全年工作拆成“日、周、月、季”四张表,用A3纸打印贴更衣柜门,早中晚各更新一次,全年累计打卡362天,缺卡3天是因公出差。
一、产量:把“分钟”拆成“秒”
我负责的F3线生产新能源逆变器铝合金壳体,节拍瓶颈在CNC6号机。去年平均单件加工时间7′50″,年初我用秒表掐了200个循环,发现换刀占48″、测头对刀占35″、吹屑占22″,真正切削只有5′05″。我把数据拉给设备科,连夜写了《CNC6号机换刀优化方案》:把ISO40刀柄换成BT40,刀库容量从16增加到20,再把M00程序段改成M198调用子程序,换刀时间缩到29″;测头对刀改用宏程序+雷尼绍快速模式,省18″;吹屑把单喷嘴改成双喷嘴+脉冲,省9″。三项合计省56″,节拍降到6′54″。车间主任拍板让我做首件,我连续跟班12小时,把程序、刀具、夹具、零点全部固化,形成《SOP-6-54》作业指导书。5月份F3线日产能从620件提到720件,增幅16%,我因此拿到厂部“金扳手奖”。
二、质量:让“返工”变成“一次做对”
壳体密封槽深度2.2±0.02mm,过去每月因槽深超差返工120件。我把报废件抱回宿舍,用游标卡尺+显微镜量到半夜,发现刀尖圆弧磨损0.08mm就会让槽底多切0.015mm。我拉着刀柄供应商做DOE实验,把刀尖圆弧从R0.2改成R0.4,涂层从TiAlN换成TiSiN,寿命由800件提到2200件;又在程序里加刀补寿命预警,每1800件强制换刀。到12月底,密封槽返工降到3件,质量损失由每月1.8万元降到450元。我把案例写成《密封槽质量防错手册》,被品质部列为2026年培训教材。
三、成本:把“一滴油”算进“一分钱”
F3线有18台CNC,每天消耗切削液220L,单价9.2元/L,一年就是73万元。我查资料发现,切削液70%的损耗是“带走”和“挥发”。我在每台机加装了阿法拉伐离心净液机,每天排渣一次,把含油量从15%降到3%;又在水箱上加装超声波油雾回收器,每月回收旧液1.2吨。全年节省切削液费用21.4万元,电费只增加1.7万元,净节约19.7万元。财务把数据报到集团,我被评为“年度降本明星”,奖励5000元。
四、设备:让“故障”提前说话
我把6号机主轴电流、温度、振动接进MES,用Python写了个预警模型:当电流波动8%、温升5℃、振动2g时,系统自动推送到企业微信。8月3日凌晨1点,手机弹出“主轴轴承外圈损伤概率83%”,我连夜拆机,发现轴承果然出现剥落。因为提前更换,只停机4小时,避免了一次主轴抱死大修,节约维修费8万元。我把代码开源到车间共享盘,现在已有11台机接入,累计预警17次,准确率94%。
五、安全:把“隐患”拍成“短视频”
车间要求“每日一隐患”,我买了个小运动相机,把巡检过程拍成1分钟短视频,配上字幕和箭头,发到钉钉群。全年上传312条,点赞1.2万次,整改完成率100%。其中《油桶搬运“五步法”》被集团安环部评为“最佳微课”,奖励800元。
六、团队:让“一人会”变成“人人会”
我带3名新员工,把“师带徒”拆成“学、练、考、战”四步:学——每天下班30分钟理论;练——周末用废旧铝件实操;考——每月一次“盲拆盲装”;战——让他们轮流当“线长”体验生产压力。年底三人全部通过多能工认证,其中小刘在厂技能比武拿第二名,我因此拿到“优秀导师”证书。
七、自我成长:把“夜班”变成“夜校”
我报了成人本科“机械电子工程”,每晚22:30—24:00上网课,全年学完《数控工艺》《PLC控制》《工业数据分析》三门,平均分89。10月份参加省“振兴杯”数控装调维修工赛,拿职工组第6名,是工厂历史最好成绩。
全年小结:
1.产能:F3线日产能提升16%,增加产值4200万元;
2.质量:一次合格率从96.2%提升到99.7%,返工损失下降97.5%;
3.成本:全年降本19.7万元,个人提案被采纳11项;
4.设备:故障停机下降42分钟/月,维修费节约14.6万元;
5.安全:零事故、零轻伤、零火灾;
6.团队:带出3名多能工,1名竞赛选手;
7.个人:学历提升一级,技能升两级,收入同比增加18%。
我把2025年每一天都过成了Excel表格里
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