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瓶装水亚硝酸盐超标整改报告范文
我司于2023年8月15日接收到市市场监督管理局食品安全抽检不合格通知书(编号:市监食抽〔2023〕128号),反馈我司生产的“清润”牌饮用天然泉水(规格:550mL/瓶,生产日期:2023年7月20日,批次号:Q经第三方检测机构(XX市食品质量安全检测中心)检验,亚硝酸盐(以NO??计)项目不符合GB19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》要求(标准限值≤0.005mg/L),实测值为0.012mg/L,判定为不合格。接到通知后,我司高度重视,立即启动食品安全问题应急处置程序,成立由质量总监牵头,生产、技术、品控、采购等部门负责人组成的专项整改小组,全面开展问题溯源、整改实施及效果验证工作。现将具体整改情况报告如下:
一、问题溯源与原因分析
为精准定位亚硝酸盐超标的根本原因,整改小组围绕“人、机、料、法、环”五大要素,对原料采购、生产加工、储存运输、检验检测全链条开展排查,通过现场勘查、设备调试、留样复检、环境监测等手段,形成以下分析结论:
(一)水源水环节排查
我司生产用水取自XX山脉深层地下水,水源地周边3公里范围内无工业企业,主要为生态林地及少量农田。经调取2023年1-7月水源水检测记录(含自检及第三方检测),发现2023年7月10日自检报告中亚硝酸盐含量为0.003mg/L(符合标准),但7月25日(问题批次生产后5日)第三方检测值升至0.006mg/L(接近临界值)。进一步委托XX省水文地质研究院对水源地周边环境进行勘查,发现水源井东侧约800米处存在一处农田灌溉沟渠,因2023年夏季连续强降雨,沟渠水位上涨导致部分农田化肥(含硝态氮肥)随地表径流渗入浅层土壤。虽水源井深度为150米(属深层地下水),但受地质结构影响(该区域存在裂隙发育带),浅层渗透水与深层地下水存在微渗透连通,导致7月中旬后水源水中亚硝酸盐含量呈缓慢上升趋势。
(二)生产加工环节排查
问题批次生产流程为:水源水→预处理(多介质过滤+活性炭吸附)→反渗透(RO)膜过滤→臭氧杀菌→无菌灌装→灯检→包装。通过复盘7月20日生产记录,重点核查预处理及RO膜过滤环节:
1.预处理系统:活性炭过滤器装填的椰壳活性炭已使用10个月(原更换周期为12个月)。经检测,活性炭吸附容量已下降至初始值的65%(标准要求≥80%),对亚硝酸盐的吸附效率降低。
2.RO膜系统:该批次生产时,一级RO膜产水压力为1.2MPa(标准范围1.0-1.1MPa),因膜组件使用时间较长(已运行22个月,建议更换周期为24个月),膜通量下降导致部分亚硝酸盐未被完全截留(正常截留率≥98%,实测为95%)。
3.杀菌环节:臭氧发生器运行参数显示,臭氧投加量为0.8mg/L(标准要求0.6-0.7mg/L)。虽臭氧主要用于杀菌,但过量投加可能导致部分含氮有机物氧化生成亚硝酸盐(经实验室模拟验证,臭氧浓度每增加0.1mg/L,亚硝酸盐生成量约上升0.001mg/L)。
(三)储存与运输环节排查
问题批次产品生产后暂存于公司成品库(温度25±2℃,湿度60±5%),7月22日通过冷链车(温度≤28℃)配送至XX连锁超市。经核查库存环境监控记录,7月20-22日库内温湿度均符合要求;抽样检测库存未销售产品(同批次),亚硝酸盐含量为0.011mg/L(与问题样品一致),排除储存运输过程中二次污染可能。
(四)实验室检测能力验证
公司实验室对同批次留样进行复检,使用离子色谱法(依据GB5009.33-2016)检测,结果为0.012mg/L,与第三方检测一致。通过参加XX省市场监管局组织的“包装饮用水亚硝酸盐检测能力验证”(项目编号:2023FJ012),获得“满意”评价,确认实验室检测数据准确可靠。
综合以上分析,亚硝酸盐超标的直接原因为:水源水受浅层渗透污染导致亚硝酸盐本底值升高,叠加生产环节预处理活性炭吸附能力下降、RO膜截留效率降低及臭氧过量投加,最终导致成品中亚硝酸盐含量超标。
二、整改措施实施情况
针对问题根源,整改小组制定《亚硝酸盐超标专项整改方案》,明确责任部门、完成时限及验收标准,逐项推进落实:
(一)水源地保护与水质提升
1.环境治理:与XX市生态环境局、农业农村局联合开展水源地周边环境整治,对东侧农田灌溉沟渠进行硬化处理(长度800米),设置隔离带(宽度5米),减少地表径流渗透;与周边农户签订《生态种植协议》,推广有机肥替代化肥(补贴标准:每亩每年500元),2023年9月底前完成协议签订,2024年春耕起全面实施。
2.水质监测:将水源水亚硝酸盐检测频次由每月1次调整为每周1次(自检),每半月1次(第三方);在水源井
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