水泥现场整改报告范文.docxVIP

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水泥现场整改报告范文

为全面落实安全生产主体责任,强化环境保护管理,切实提升现场规范化管理水平,我公司于2023年8月15日至20日接受集团公司安全生产与环境保护专项检查组现场检查。检查组通过查阅资料、实地巡查、人员访谈等方式,对我公司原料制备、熟料烧成、水泥粉磨、包装发运等全流程生产环节进行了全面诊断,共反馈问题21项。针对检查反馈问题,公司高度重视,立即召开专题整改会议,成立以总经理为组长的整改工作领导小组,制定《现场问题整改方案》,明确责任部门、整改措施、完成时限及验收标准,举全公司之力推进整改落实。截至2023年10月30日,21项问题已全部整改完成,现将具体整改情况报告如下:

一、检查问题梳理与分类

检查组反馈问题主要集中在安全生产、环境保护、设备管理、现场规范化四个方面。其中,安全生产类问题8项,占比38.1%,主要涉及作业区域防护缺失、电气设备老化、应急物资管理不规范;环境保护类问题6项,占比28.6%,突出表现为粉尘无组织排放超标、污水收集系统堵塞、危废暂存间管理不达标;设备管理类问题4项,占比19.0%,包括关键设备润滑记录缺失、输送带跑偏未及时调整、计量设备校准超期;现场规范化类问题3项,占比14.3%,涉及物料堆放混料、标识牌缺失、作业区域卫生脏乱。

二、整改措施与实施过程

(一)安全生产类问题整改

1.作业区域防护缺失问题:针对生料磨检修平台护栏锈蚀断裂(位置:原料车间3楼东侧)、水泥磨传动装置防护罩松动(位置:粉磨车间2号磨机)两项问题,设备管理部立即组织专业维修队伍,对全厂12处平台护栏进行全面排查,更换锈蚀严重的护栏立柱3根、横杆8根,采用热镀锌材质提升抗腐蚀性能;对8台磨机传动装置防护罩进行加固,新增防松螺栓24个,加装限位锁止装置,确保防护罩与设备贴合紧密。同步开展“设备防护设施专项检查”,建立《防护设施管理台账》,明确每周由区域负责人进行外观检查,每月由安全部联合设备部进行强度测试,形成闭环管理。

2.电气设备老化问题:检查组指出煤磨车间电缆桥架积灰严重(积灰厚度约2cm)、10kV变电站接地电阻值超标(实测值4.2Ω,标准≤4Ω)两项隐患。动力车间组织高压电工团队,对全厂电缆桥架进行分段清理,使用真空吸尘器清除积灰,对易积灰的弯头、分支处加装防尘挡板,累计清理桥架长度1200米,加装挡板56块;针对接地电阻超标问题,邀请第三方检测机构重新测量,发现变电站东侧接地极腐蚀导致接触不良,重新埋设铜包钢接地极3根,延伸接地网长度15米,复测接地电阻值降至2.8Ω,符合安全标准。同时修订《电气设备维护规程》,将电缆桥架清理周期由季度调整为月度,接地电阻检测由年度调整为半年度,纳入设备维护计划。

3.应急物资管理不规范问题:检查发现消防器材柜玻璃破损(位置:熟料库东侧)、急救箱药品过期(云南白药气雾剂2022年10月到期)、正压式空气呼吸器面罩老化(裂纹长度约1cm)三项问题。安全环保部第一时间更换破损消防柜玻璃12块,对全厂56个消防柜进行密封性检查,加装防潮干燥剂;清理过期药品17种,按《急救箱配置标准》补充创伤敷料、止血带、防暑药品等32件,建立药品定期清点制度(每月25日);委托专业机构对8台空气呼吸器进行全面检测,更换老化面罩5个、密封圈12个,新增备用面罩3个,确保应急状态下可随时启用。组织全体员工开展“应急物资使用培训”,通过实操演练提升灭火器、空气呼吸器操作熟练度,参训率100%。

(二)环境保护类问题整改

1.粉尘无组织排放超标问题:检查组在原料堆场(石灰石、黏土堆存区)、破碎车间(颚式破碎机下料口)、包装车间(袋装水泥装车点)检测到粉尘浓度分别为35mg/m3、42mg/m3、28mg/m3(标准≤10mg/m3)。针对原料堆场,生产部联合环保部实施“密闭化+喷淋”改造:新建防风抑尘网200米(高度8米),覆盖堆场90%区域;安装自动喷淋系统1套,设置60个雾化喷头,根据风速、湿度自动启动(风速>5m/s或湿度<60%时开启),改造后堆场粉尘浓度降至8mg/m3。破碎车间下料口新增集尘罩2个,连接至原有布袋除尘器(处理风量由15000m3/h提升至20000m3/h),同时在皮带转接处加装软帘密封,减少漏风,改造后破碎车间粉尘浓度降至6mg/m3。包装车间装车点安装移动式除尘设备3台(处理风量8000m3/h),在皮带机头部增设导流板,控制水泥散料飞溅,装车时同步开启除尘设备,粉尘浓度降至5mg/m3。

2.污水收集系统堵塞问题:检查发现循环水池入口格栅堵塞(堆积物厚度约30cm)、化验室废水暂存桶未加盖(盐酸、氢氧化钠溶液混合存放)两项问题。动力车间组织清理循环水池格栅,清除石子、木块等杂物1.2吨,加装不锈钢格栅(孔径10mm)

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