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2025年工艺工程师工作总结及下一步工作打算
2025年是我在工艺工程岗位上深化技术积累、推动创新突破的关键一年。全年围绕公司“降本增效、质量优先、技术引领”的核心目标,聚焦新能源电池、消费电子精密组件两条主产品线,从工艺优化、技术攻关、标准化建设、团队赋能四个维度展开工作,现将具体工作总结如下,并结合当前挑战与公司战略需求,阐述2026年重点工作计划。
一、2025年工作总结:以问题为导向,以价值为核心的技术落地实践
(一)新能源电池工艺线:突破瓶颈,支撑产能爬坡与良率提升
本年度新能源电池业务受市场需求拉动,产能目标从年初的月产5GWh提升至年末8GWh,对应工艺线需在6个月内完成3条产线的扩产与优化。作为工艺负责人,我主导完成以下核心任务:
1.极片涂布工艺优化:原工艺中极片边缘析锂问题导致分切后不良率达12%,通过分析涂布机模头压力分布与浆料流变特性,引入“梯度温控+双模头协同”方案:调整烘箱前段温度由105℃降至95℃,延长溶剂挥发时间;在模头唇口增加超声振动装置,使浆料流速均匀性提升23%。经3轮DOE实验验证,边缘析锂不良率降至2.1%,单条产线月均减少废料3.2吨,年节约成本约180万元。
2.电芯装配效率提升:自动装配线因极耳对齐精度不足(±0.3mm)导致焊接虚接,设备OEE仅78%。联合设备部引入视觉定位系统,将CCD相机帧率从30fps提升至100fps,配合自研的“特征点快速匹配算法”,对齐精度稳定控制在±0.1mm以内。同时优化上料机构,将极片缓存位从8片增加至16片,减少缺料等待时间。改造后设备OEE提升至89%,单班产能从1200pcs/h增至1500pcs/h,支撑了Q3季度产能爬坡目标的达成。
3.工艺标准化与快速复制:针对扩产中3条新线的工艺一致性问题,建立“工艺参数矩阵+操作SOP双校验”机制。梳理关键参数52项,制定《新能源电池工艺参数控制表》,明确参数范围、监控频率及异常处理流程;同步编制《产线调试验收清单》,包含设备校准、首件检验、连续500pcs稳定性验证等18项验收标准。新线调试周期从平均15天缩短至7天,工艺一致性良率从85%提升至92%。
(二)消费电子精密组件:应对小型化需求,推动微纳加工技术突破
消费电子客户本年度提出“0.1mm超薄连接器”量产需求,传统冲压工艺因材料回弹导致尺寸偏差超±0.02mm,无法满足客户±0.01mm的精度要求。为此,我牵头成立跨部门项目组(工艺+材料+设备),开展专项攻关:
1.材料特性分析与工艺路线重构:原用SUS304不锈钢在0.1mm厚度下,屈服强度离散度达15%,导致回弹量不稳定。与材料供应商联合开发定制化材料,通过调整轧制工艺使屈服强度偏差控制在±5%以内;同时放弃传统“冲压+整形”路线,采用“激光精密切割+化学抛光”新工艺:激光切割选用355nm紫外激光器,聚焦光斑直径0.005mm,配合动态振镜补偿热变形,切割面粗糙度Ra≤0.2μm;化学抛光液配方优化(硝酸浓度降低10%,添加0.5%缓蚀剂),避免过腐蚀导致的尺寸超差。新工艺下,产品尺寸合格率从68%提升至94%,交样周期从45天缩短至20天,成功导入某头部手机品牌供应链。
2.微纳级公差控制体系建设:针对精密组件“检测难、控制难”问题,引入白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)作为在线检测工具,将关键尺寸检测频率从每小时1次提升至每100pcs1次;同时开发“工艺-检测数据孪生模型”,通过采集设备温度、压力、激光功率等23个工艺参数,与检测数据进行关联分析,建立预测模型。当某参数偏离均值2σ时,系统自动触发预警,提示调整工艺窗口。该模型应用后,批量生产中尺寸超差问题提前发现率达90%,减少返工损失约65万元/年。
(三)质量管控与持续改进:从“事后处理”转向“事前预防”
本年度通过推行“工艺FMEA深化应用+关键工序CPK提升”双策略,实现质量成本下降18%:
1.FMEA动态更新机制:针对新能源电池与精密组件两条线,重新梳理关键工序32个,识别潜在失效模式76项(较去年增加24项),其中高风险项(RPN≥100)从12项降至5项。例如,在电芯注液工序中,原FMEA未考虑环境湿度对电解液吸收的影响,通过增加“湿度监控(≤20%RH)+注液后静置时间延长30min”控制措施,注液不均导致的容量偏差问题减少82%。
2.关键工序CPK提升计划:选取10个对产品性能影响最大的工序(如电池化成、连接器电镀),设定CPK≥1.33的目标。通过分析,电池化成工序因温度均匀性不足(±2℃)导致CPK仅1.15,通过改造化成柜风道,增加导流板并调整风机转速,温度均匀性提升至±0.5℃,CPK升至1.42;连接器电镀工
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