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污水处理厂出水水质超标应急演练方案
一、演练目的
通过模拟污水处理厂出水COD、氨氮、总磷、总氮四项指标同时超标的极端工况,检验厂级、车间级、班组级三级应急响应链的启动速度、信息传递效率、工艺调整能力、物资调配水平、政企协同机制及舆情管控效果,确保在45min内将出水水质拉回GB18918—2002一级A限值以内,并在2h内完成事件报告、原因研判、证据固定、整改措施落地,最大限度降低环境风险与行政处罚概率。
二、演练情景设定
202X年7月13日14:00,中控室在线仪表显示:COD78mg/L(限值50mg/L)、氨氮12mg/L(限值5mg/L)、总磷1.3mg/L(限值0.5mg/L)、总氮18mg/L(限值15mg/L)。15min后,仪表再次刷新,COD升至95mg/L,呈加速上升趋势。厂界下风向300m处为某小学,正值暑期补课;下游1.2km为国考断面,生态环境部当日16:00将开展飞行抽检。污水来源中60%为市政生活污水,30%为工业园区预处理尾水,10%为垃圾渗滤液。气象条件:西南风2.4m/s,气温34℃,紫外线指数9,臭氧浓度180μg/m3,不利于污染物自然降解。
三、演练时间与地点
时间:202X年7月13日14:00—16:30
地点:××市××污水处理厂生产区、应急物资库、厂区大门、下游500m人工采样点、市生态环境局应急指挥中心视频会议室。
四、演练组织机构
1.演练指挥部
总指挥:厂长(兼应急总指挥)
副总指挥:生产副厂长、安环副厂长
成员:工艺、设备、化验、安环、行政、财务、后勤、保卫、宣传、外联、法务、园区管委会、街道、派出所、生态环境局执法支队、下游自来水厂、周边3家企业代表。
2.现场功能组
(1)工艺调控组:负责调整运行参数、投加应急药剂、启停深度处理单元。
(2)采样监测组:负责加密手工采样、快速检测、数据比对、出具法定报告。
(3)设备抢修组:负责排查故障设备、切换备用管路、恢复仪表供电。
(4)物资保障组:负责药剂、应急电源、个体防护、交通车辆、通讯器材、饮用水的实时调配。
(5)应急封堵组:负责关闭出厂总闸门、启闭溢流井、防止超标水外排。
(6)舆情信息组:负责30min内完成“一图读懂”通稿、短视频脚本、答问口径,报市委宣传部备案。
(7)专家研判组:由5名外聘专家(给排水、环境工程、化学、法律、公共传播)组成,30min内出具书面意见。
(8)事故调查组:由生态环境局、厂法务、第三方审计联合组成,72h内提交责任倒查报告。
3.观摩评估团
省厅应急处、市纪委监委、市审计局、市财政局、市卫健委、市应急管理局、媒体代表、市民观察员共38人,全程佩戴N95口罩,持“演练观摩证”进入指定红线区域。
五、演练流程与时间节点
14:00:00中控室声光报警,值班长李某发现数据异常,立即电话报告厂长,同时启动“橙色预警”广播。
14:03:00厂长下达“集结令”,全厂126名应急队员5min内到达应急大棚,按“T字形”队列站位,清点人数、检查防护。
14:08:00采样监测组第一梯队4人携带便携式COD、氨氮、总磷、总氮快速仪,乘电动车赴出水口取样;同步采集生物膜、活性污泥混合液1L,4℃冷藏。
14:10:00工艺调控组完成“三关三调”:关闭臭氧接触池放空阀、关闭紫外消毒渠放空阀、关闭巴氏计量槽旁通阀;调低剩余污泥泵频率30%、调高内回流比至300%、调增乙酸钠投加量至120mg/L、调增PAC投加量至60mg/L、调增次氯酸钠至5mg/L。
14:12:00设备抢修组发现2在线COD仪表散热风扇停转,导致数据漂移,立即更换冗余探头,并用85%磷酸清洗光路,5min后数据回落至62mg/L,确认仪表故障占比35%。
14:15:00应急封堵组关闭出厂DN1200电动闸门,闸门下降速度0.2m/min,全程录像;同时开启应急调蓄池3万m3,池内预曝气,DO维持4mg/L,防止黑臭。
14:18:00物资保障组从立体库调出25t乙酸钠、12tPAC、3t次氯酸钠、0.8t柠檬酸、200套防护服、400只N95、20部防爆对讲机、2台100kW柴油发电机,15min内完成叉车装运。
14:22:00采样监测组完成第一轮快速检测,出具手写“应急数据条”:COD63mg/L、氨氮
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