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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年煤层气开发工程师工作总结及2026年工作计划
2025年是煤层气开发领域技术迭代加速、产能建设提质增效的关键一年。作为一线开发工程师,全年工作紧密围绕“稳产量、提效率、控成本、促创新”主线展开,深度参与3个重点区块的开发方案编制、5口试验井组的现场实施及2个老区块的二次开发优化,累计参与完成28口新井完井作业,其中水平井占比64%,单井平均日产量较2024年提升12.7%,所在团队年度产气任务完成率108%。现将全年工作情况及2026年计划总结如下:
一、2025年工作总结
(一)技术攻关与核心工艺突破
1.水平井分段压裂参数优化:针对A区块煤储层低渗、强非均质性问题,牵头开展“多尺度地应力场-裂缝扩展耦合模型”研究。通过整合30余口已钻井的测井、试井及微地震监测数据,建立了基于煤岩力学参数、地应力各向异性的压裂段间距动态调整模型。在A-3H井应用时,将原设计的16段优化为20段,段间距由60米缩小至45米,配合“暂堵转向+变粘压裂液”组合工艺,微地震监测显示有效裂缝网络体积提升35%,该井投产后前30天平均日产量达1.8万立方米,较同区块邻井高22%。此成果已纳入公司《煤层气水平井压裂设计技术规程》,推广至B、C区块后,平均单段加砂量提高8%,砂比提升2个百分点。
2.排采制度精细化调控:针对D区块部分井“初期产气量高、后期衰减快”问题,联合地质、排采团队建立“动态液面-煤粉产出-地层压力”三维调控模型。通过加密监测(由每日1次增至4次)液面波动及煤粉含量,结合示功图分析泵效,将传统“定压差、匀速降液面”模式调整为“三阶段差异化调控”:初期(前3个月)控制液面月降幅≤50米,避免煤岩快速卸压引发裂缝闭合;中期(3-12个月)根据产气速率动态调整降液速度(月降幅50-100米),同步投加防膨剂抑制煤粉产出;后期(12个月后)维持液面稳定,通过间歇排液释放剩余气。应用该制度后,D区块12口井平均稳产周期延长4个月,单井累计产气增加15%。
3.地质建模与甜点预测精度提升:依托公司新部署的三维地震勘探数据,引入机器学习算法优化煤层气“甜点”预测模型。选取含气量、渗透率、煤层厚度、构造复杂度等12项关键参数,利用随机森林算法对历史井数据进行训练,模型预测准确率由78%提升至85%。在E区块新井位部署中,根据模型推荐的“高含气-低应力-厚煤层”叠合区布井6口,其中5口获工业气流,成功率较以往提高30%,单井初始产量均超1.2万立方米/日。
(二)重点项目执行与生产保障
1.新井产能建设高效推进:负责F区块10口水平井的钻完井技术支撑,从井轨迹设计到压裂施工全程驻场。针对煤层埋深变化大(800-1200米)、断层发育的特点,优化采用“地质导向+随钻伽马”复合导向技术,确保靶窗穿透率达98%(行业平均90%);压裂阶段协调2套压裂机组并行作业,单井压裂周期由12天缩短至8天,区块整体建井周期较计划提前15天,提前2个月实现全面投产,贡献年度新增产能的35%。
2.老井挖潜成效显著:组织对G区块20口投产5年以上的老井进行“一井一策”分析,筛选出8口“低产低效井”实施改造。其中3口井因近井地带污染严重,采用“酸化解堵+小型重复压裂”组合工艺,解除煤粉堵塞及水锁伤害,改造后平均日产量由800立方米提升至2500立方米;2口井因排采设备老化导致泵效低,更换为智能变频抽油机并配套远程监控系统,泵效由55%提高至72%;剩余3口井因地层能量衰减,实施“间歇排采+气举助排”,延长了经济开采期。老井挖潜累计增产气量1200万立方米,相当于新建2口高产井的产能。
3.安全环保与生产协同:全年参与6次井控应急演练,修订《煤层气井压裂作业安全操作手册》,新增“压裂液泄漏应急处置”“高压管汇实时监测”等7项条款。在H区块压裂施工中,通过安装管汇压力传感器(精度±0.5MPa)及视频监控系统,提前2小时发现某弯头处压力异常波动,避免了一起可能的管汇爆裂事故。环保方面,推广“压裂液闭环回收”技术,配套建设2座移动废液处理站,压裂液回收率由60%提升至85%,全年减少外排废液1.2万吨,节约环保处理成本180万元。
(三)团队能力建设与技术传承
作为团队技术骨干,全年主导内部培训12次,覆盖“水平井地质导向”“压裂参数设计”“排采动态分析”等核心技能,累计培训60人次。采用“现场带教+案例复盘”模式,带领3名新人参与F区块现场施工,通过“每日问题研讨+周总结汇报”机制,3人在3个月内掌握了井场技术管理要点,其中1人已能独立完成简单井的压裂设计。此外,与高校合作开展“煤层气开发新技术”联合研究,参与指导2名硕士研究生的现场实践,推动“煤岩渗透率应力敏感实验”等2项基础研究取得进展,相关成果已发表核心
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