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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年矿山机械工程师工作总结
2025年,我作为矿山机械工程师,主要负责矿区破碎、筛分、运输及辅助设备的全生命周期管理,涵盖设备选型论证、安装调试、运行维护、技术改造及智能化升级等核心工作。全年直接参与12项设备技术改造项目,主导完成3套智能巡检系统部署,推动4类关键设备平均故障间隔时间(MTBF)提升27%,吨矿综合能耗较2024年下降11.3%,设备有效作业率稳定在92%以上。以下从具体工作实践、技术突破、问题解决及能力提升四个维度展开总结。
一、设备全周期管理:从“被动维修”到“主动预控”的转型实践
年初,矿区3台颚式破碎机因进料粒度波动频繁出现卡料停机,单月非计划停机时间累计达48小时,直接影响破碎系统产能。我牵头成立专项组,首先通过连续72小时的运行数据采集,发现原设计进料口尺寸(1200×1500mm)与实际最大来料粒度(1600mm)存在25%的匹配偏差,同时液压保护系统响应延迟(平均2.3秒)导致卡料后不能及时卸压。针对这一问题,我们分两步改进:一是将进料口上沿两侧各扩展100mm,增加可调节挡料板,将有效进料宽度提升至1400mm;二是对液压系统进行数字化改造,加装压力传感器与PLC实时通讯模块,将响应时间压缩至0.8秒。改造后,卡料频率从每周6次降至每月2次,单台设备年维修成本减少18万元。
在设备维护模式上,推动“计划维修+状态监测”双轨制落地。全年完成26台关键设备(如圆锥破碎机、带式输送机)的振动监测、油液分析及红外测温系统部署,建立设备健康档案。以1圆锥破碎机为例,通过油液铁谱分析发现磨粒异常增长(从3月的12ppm升至5月的45ppm),提前21天检测到动锥衬板磨损超限问题,避免了衬板脱落导致的主轴断裂事故(预估损失超200万元)。截至12月,状态监测覆盖设备的非计划停机时间同比减少41%,维修备件库存周转率提升35%。
二、智能化升级:数字技术与机械装备的深度融合
2025年是矿区“智能矿山”建设的关键年,我负责的机械板块重点推进“设备智能运维平台”与“无人巡检系统”两项核心工程。设备智能运维平台整合了设备运行参数(温度、压力、振动、电流)、维修记录、备件库存等23类数据,通过机器学习算法建立故障预测模型。例如,针对带式输送机的滚筒轴承,模型基于历史数据训练出“温度-振动-运行时间”关联曲线,当实时数据偏离阈值时自动推送预警。平台上线后,故障预测准确率从人工经验判断的60%提升至85%,维修决策效率提高50%。
无人巡检系统的部署更具挑战性。原计划采用轨道式巡检机器人,但矿区皮带廊空间狭窄、粉尘浓度高(平均8mg/m3),轨道易积灰导致机器人卡阻。经现场勘查,改用轮式移动机器人+5G+激光SLAM导航方案,定制防尘等级IP67的外壳,并在关键区域(如驱动滚筒、落料点)加装固定式红外热像仪。调试阶段,机器人因地面不平整(最大高差30mm)频繁颠簸,导致摄像头图像模糊。我们通过优化悬挂系统(增加液压减震器)、调整移动速度(从1.2m/s降至0.8m/s),并在软件端加入图像去抖算法,最终实现95%以上的有效巡检覆盖率。目前,该系统已替代80%的人工巡检,巡检周期从4小时/次缩短至1.5小时/次,同时避免了人员在高温、高粉尘区域的作业风险。
三、技术瓶颈突破:从“经验驱动”到“创新驱动”的跨越
上半年,2筛分系统的香蕉筛频繁出现筛网撕裂问题,平均每月更换3次,严重影响筛分效率(合格率从85%降至78%)。传统方法认为是筛网材质(65Mn钢)强度不足,但更换为更厚的10mm筛网后,撕裂问题未改善,反而因重量增加导致振动电机负载过大(电流从28A升至35A)。通过有限元分析(FEA)发现,筛网撕裂的主因是筛箱侧板局部刚度不足(最大变形量1.2mm),导致筛网在振动过程中承受额外的剪切应力。我们重新设计筛箱侧板,在薄弱区域(进料端1/3处)增加加强筋(厚度8mm,间距200mm),将侧板变形量控制在0.5mm以内;同时优化筛网固定方式,将传统的螺栓压条改为弹性夹块,允许筛网在振动时产生2-3mm的自适应位移。改进后,筛网使用寿命延长至6个月,筛分合格率回升至89%,振动电机故障率下降60%。
在节能改造方面,针对3台球磨机(总功率4500kW)的高能耗问题,我们提出“变频调速+衬板优化”组合方案。原球磨机采用工频恒速运行(18r/min),但矿石硬度波动时(普氏硬度f=8-16),转速无法匹配磨矿需求。通过加装高压变频器,将转速调节范围扩大至12-20r/min,并根据矿石硬度在线调整(硬度每增加1,转速提高0.5r/min);同时将传统锰钢衬板更换为高铬铸铁+橡胶复合衬板(重量减轻20%,耐磨寿命延长1.5倍)。改造后,球磨机吨矿电耗从28kWh降至24.5kWh
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