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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年掘进机工程师工作总结及2026年工作计划.docx

2025年掘进机工程师工作总结及2026年工作计划

2025年是掘进机技术迭代加速、现场应用场景复杂化的关键一年。作为参与多型掘进机研发、调试及现场技术支持的工程师,我全年深度参与了3个重点工程项目的设备配套与优化,主导完成2项核心部件技术改进,推动1套智能化控制模块落地应用,同时在故障诊断、团队协作及标准化建设方面积累了新的经验。以下从技术攻坚、现场服务、团队协同、不足反思四个维度总结全年工作,并结合行业趋势与企业需求,梳理2026年重点工作计划。

一、2025年工作总结:技术突破与现场验证的双向推进

(一)核心技术攻坚:从“解决问题”到“主动优化”的转变

1.截割系统振动抑制技术取得阶段性成果

本年度主抓的EBZ260型掘进机截割部振动问题,是制约其在硬岩巷道(f=8-10)高效作业的核心瓶颈。前期调研发现,现场反馈设备在截割硬岩时,截割头横向摆动频率与悬臂梁固有频率产生耦合,导致振幅超过15mm(设计允许值10mm),不仅影响截割精度(偏差达3%),更导致轴承故障率月均3次(行业平均2次)。通过联合高校开展模态分析,发现悬臂梁前两阶固有频率分别为12Hz和28Hz,而硬岩截割时截割头摆动频率集中在10-15Hz区间,确认为共振引发的异常振动。

优化方案分三步实施:一是在悬臂梁关键节点(如耳轴连接段)增加阻尼器,将阻尼比从0.02提升至0.08;二是调整截割头布齿角度,将原60°改为55°,降低截割阻力波动幅值;三是通过PLC程序限制截割头在硬岩工况下的最大摆动速度(从0.8m/s降至0.6m/s)。现场验证显示,振幅稳定控制在8-10mm,轴承故障率降至月均1次,截割效率(单班进尺)从12米提升至15米(提升25%),该方案已申请实用新型专利(已受理)。

2.液压系统泄漏率降低30%的系统性改进

针对EBZ320型掘进机液压系统泄漏问题(原月均泄漏点5处),通过全生命周期追溯发现,70%的泄漏集中在胶管接头与阀块连接处,主因是现场频繁换向导致的振动松脱(压力波动达25-30MPa)。改进方案打破传统“堵漏”思维,从设计、装配、维护三端同步优化:设计端将原卡套式接头改为双锥面密封接头(密封比压提升40%),胶管总成增加防松锁片;装配端制定“三步紧固法”(预紧-24小时保压-二次复紧),并引入扭矩扳手强制校准(目标扭矩±5%);维护端编制《液压系统泄漏预警清单》,要求每小班检查胶管弯曲半径(不小于10倍直径)、接头温度(不超过60℃)。实施后,该机型液压系统月均泄漏点降至1-2处,单台设备年节约液压油成本约8万元(按年工作280天计算),相关标准已纳入企业《掘进机装配工艺规程》。

3.智能化模块实现“从0到1”的现场应用

本年度牵头开发的“掘进机自动截割控制模块”,针对人工操作依赖度高(熟练工培养周期需6个月)、超挖欠挖率达15%的痛点,集成了惯导定位(精度±50mm)、激光扫描(点云分辨率0.05m)、力觉反馈(截割电机电流波动阈值±10%)三大传感器。通过建立“围岩硬度-截割参数”映射模型(采集120组现场数据训练),实现了截割路径自动规划(误差≤100mm)、截割速度自适应调整(硬岩降低20%、软岩提升15%)。在山西某矿3个月的工业性试验中,超挖欠挖率降至5%以下,操作手只需监控界面(无需实时调整手柄),新员工培训周期缩短至2周。目前该模块已完成CE认证,具备批量推广条件。

(二)现场服务:从“应急响应”到“预防式保障”的升级

全年累计驻矿服务120天,覆盖山西、陕西、内蒙古3省6个矿区,处理设备故障87次(同比减少15%),但更关键的是推动服务模式转型:

-建立“一机一档”动态数据库:为每台服务设备建立电子档案,记录截割次数、液压油更换周期、关键部件(如截齿、轴承)磨损曲线。例如,某矿EBZ200型机连续3个月截齿消耗量异常(月均120个,正常90个),通过分析档案发现其截割岩石硬度(f=6)与设备适配硬度(f≤5)不匹配,建议更换截齿材质(从YGM15改为YGM20),后续月均消耗量降至100个,单月节约成本1.2万元。

-开展“班前10分钟”技术培训:针对操作手“重使用、轻维护”的习惯,设计了“故障现象-可能原因-处理步骤”的简明培训卡(如液压油温过高:检查冷却器堵塞→油位→泵效率),累计培训操作手120人次,现场能自行处理的简单故障(如滤芯更换、传感器复位)占比从20%提升至45%。

-推动“远程诊断”常态化:依托企业搭建的工业互联网平台,为15台设备加装4G通信模块,实现油温、压力、电机电流等20项参数实时上传。全年通过远程诊断提前发现隐患12次(如某设备截割电机电流波动异常,经排查为轴承游隙过大,避免了断轴事故),平均故障响应时间从8小

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