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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年精细化工技术员年终工作总结

2025年是我在精细化工领域深耕的第七个年头,也是技术迭代与自我突破交织的关键一年。作为车间技术组核心成员,我始终以“精准、高效、创新”为导向,深度参与工艺优化、生产支持、质量管控及安全技术升级等工作,全年主导或参与完成6项工艺改进项目,解决12项生产异常技术难题,推动车间综合能耗降低8.2%,产品优等率从93.6%提升至96.8%。现将本年度工作全景式总结如下:

一、工艺优化与技术迭代:从“经验驱动”到“数据赋能”的跨越

年初,车间承接某新型医药中间体(代号X-23)的扩产任务,该产品原有工艺存在溶剂回收率低(仅78%)、反应周期长(12小时/批次)、杂质含量波动大(最高达1.2%)等问题,直接影响成本控制与客户交付。我牵头成立专项小组,从“反应动力学建模—设备匹配性分析—过程参数优化”三环节切入,开展技术攻关。

首先,利用AspenPlus软件建立反应体系热力学模型,结合实际生产数据校准参数,发现原工艺中溶剂A的蒸发潜热被低估15%,导致精馏塔塔顶温度控制偏差(实际波动±5℃,理论应±2℃),这是溶剂回收率低的主因。针对此,我们调整精馏塔回流比由3:1优化为2.5:1,并在塔底增设螺旋板式换热器,将再沸器蒸汽消耗量降低20%,同时引入DCS系统实时监控塔顶温度,波动范围缩小至±1℃,溶剂回收率提升至92%,年节约溶剂成本超80万元。

其次,针对反应周期长的问题,通过分析搅拌桨叶剪切力分布(借助CFD模拟),发现原双层斜叶桨在物料粘度升高时(反应3小时后)混合效率下降40%,导致传质受阻。我们将搅拌桨更换为“上层斜叶+下层框式”组合,配合转速分段控制(前2小时300rpm,后阶段200rpm),反应周期缩短至8.5小时,单批次产能提升35%。

此外,针对杂质含量波动问题,我们通过HPLC-MS联用技术锁定关键副产物(邻位取代物),其生成与反应体系pH值瞬时波动(原控制±0.3,实际±0.5)强相关。于是,在滴加碱液环节引入蠕动泵精准计量(流量精度±0.5%),并在反应釜内增设pH在线监测仪(响应时间5秒),将pH控制精度提升至±0.1,杂质含量稳定在0.3%以下,满足客户“≤0.5%”的严格要求。

该项目的成功不仅支撑了全年500吨的扩产目标,更验证了“模型模拟+在线监测+精准控制”的技术路径可行性。后续我们将此方法推广至车间另外2条产品线,目前已完成1条线的改造,综合效率提升18%。

二、生产支持与异常处理:从“被动应对”到“主动预防”的转变

作为一线技术人员,全年累计参与生产现场技术支持217次,其中异常处理占比42%。通过建立“问题分级响应—根因分析—预案固化”的闭环机制,将异常平均处理时间从4小时缩短至1.5小时,非计划停车次数同比减少65%。

3月份,某阻燃剂产品(Y-18)连续3批次出现色度超标(客户要求≤50APHA,实际70-90)。现场排查发现脱色工序活性炭吸附效率下降,但常规更换活性炭后问题未解决。我们进一步追溯原料端,发现新批次的中间体B中含有痕量铁离子(0.8ppm,原≤0.5ppm),与活性炭中的酸性位点反应生成有色络合物。通过与供应商协调调整中间体B的提纯工艺(增加离子交换树脂吸附),并在车间脱色前增设磁棒过滤器(精度5μm),彻底解决了色度问题,同时将原料铁离子控制标准收紧至≤0.3ppm,形成《原料关键杂质内控标准》。

7月份,硝化反应釜(R-05)出现夹套冷却水流量异常波动(设计流量50m3/h,实际40-55m3/h),导致釜内温度控制不稳(波动±3℃,正常±1℃)。常规检查未发现阀门或泵体故障,后通过超声波流量计检测管道,发现弯头处因长期腐蚀形成局部缩径(截面积减少30%),造成湍流影响流量稳定性。我们立即更换该段管道(材质升级为316L不锈钢),并在所有反应釜冷却水管道弯头处增加壁厚监测点(每季度检测),避免类似问题重复发生。

为强化预防能力,我们梳理了近3年车间32起异常案例,按“设备、工艺、操作、原料”四大类建立故障树,提炼出23个关键风险点,编制《生产异常快速处置手册》,涵盖现场判断要点、临时处置措施、根本原因排查流程及长期预防方案。例如针对“反应釜温度超温”场景,手册明确:首先检查冷却水阀门开度(是否卡阻)、搅拌是否停运(电流是否异常)、物料滴加速度(是否过快),若均正常则切换至备用冷却水回路并启动紧急泄料,同时调取DCS历史数据追溯前30分钟参数变化,避免因经验不足导致处置延误。

三、质量管控与标准完善:从“符合要求”到“引领标准”的跃升

本年度,我全程参与公司《精细化工产品质量控制体系升级计划》,重点在检测方法优化、过程管控细化、标准体系完善三方面发力,推动产品质量从“稳定达标”向“行业领

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