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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年精细化工技术员工作总结及2026年工作计划
2025年是我在精细化工领域深耕的关键一年,全年围绕技术研发、生产优化、质量管控及团队协作四大主线开展工作,既在多个核心项目上取得突破性进展,也暴露出部分技术短板与管理不足。现结合具体工作场景与数据,对本年度工作进行系统总结,并基于行业趋势与公司战略规划2026年重点任务。
一、2025年工作总结:技术攻坚与能力沉淀
(一)技术研发:从实验室到量产的全流程突破
本年度主导或参与3项新产品研发项目,其中2项完成中试并进入试生产阶段,1项处于小试优化期。以“高性能水性聚氨酯分散体(WPU)”研发为例,该产品目标是替代溶剂型聚氨酯,满足环保法规并降低客户使用成本。项目初期面临两大技术瓶颈:一是分散体粒径控制不稳定,导致成膜光泽度波动;二是交联剂匹配性差,固化后耐水性不足。
针对粒径问题,通过正交试验法系统分析乳化工艺参数(如剪切速率、乳化温度、中和度)对粒径的影响,发现当剪切速率提升至12000rpm、中和度控制在95%时,粒径分布可稳定在80-120nm(原波动范围50-200nm),成膜光泽度从85±5GU提升至92±2GU。针对耐水性缺陷,引入硅烷偶联剂(KH-560)进行改性,通过红外光谱(FTIR)验证,硅氧键成功接枝到聚氨酯主链,固化后水接触角从78°提高至105°,浸泡48小时后吸水率由12%降至3%。目前该产品已完成10吨中试,试生产批次合格率达98%,客户测试反馈“成膜性能、耐候性均优于竞品”,预计2026年Q2正式量产,年产能规划5000吨。
另一项“高纯度医药中间体(2-氯-5-硝基吡啶)”研发中,重点解决了副产物(3-氯-5-硝基吡啶)含量过高问题。原工艺副产物占比约8%,需通过重结晶提纯,收率仅65%。通过密度泛函理论(DFT)计算反应位点电子云密度,发现硝酸/硫酸混酸体系下,吡啶环3位电子云密度略高于2位,导致部分3位取代。调整酸体系为发烟硝酸(浓度98%)与三氟甲磺酸(TfOH)复配,利用TfOH的强酸性与低亲核性,抑制3位质子化,副产物占比降至1.2%,无需重结晶即可满足纯度≥99.5%要求,收率提升至82%,单吨生产成本降低1.8万元。该技术已申请发明专利(受理号:202510XXXXX),预计2026年Q1完成中试。
(二)生产优化:工艺改进与能耗双降
聚焦现有5条核心生产线(包括环氧树脂、表面活性剂、特种助剂),全年实施7项工艺优化,平均综合能耗降低12%,单吨生产成本下降5%-8%。以“脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE)生产线”为例,原工艺采用间歇式反应,反应时间6小时,蒸汽单耗1.2吨/吨产品,且批次间质量波动(EO加成数偏差±0.5)。通过改造为连续化反应装置,引入静态混合器强化传质,反应时间缩短至2小时;同时利用反应放热预热原料(原需蒸汽加热至120℃),蒸汽单耗降至0.4吨/吨产品,年节约蒸汽费用约260万元。通过DCS系统实时监控环氧乙烷(EO)进料速率(精度±0.1kg/min),加成数偏差控制在±0.2以内,产品羟值稳定性提升,客户投诉率下降60%。
在“受阻胺光稳定剂(HALS-944)”生产中,原工艺采用甲醇作溶剂,反应后需蒸馏回收甲醇(能耗占比40%),且甲醇残留易导致产品色度(APHA)超标(≥50)。通过溶剂替换实验,选用碳酸二甲酯(DMC)替代甲醇,DMC与产物互溶性好,反应后可直接过滤分离,无需蒸馏,能耗降低35%;同时DMC沸点(90℃)高于甲醇(65℃),反应温度可提升至80℃,反应时间从8小时缩短至5小时,产能提升37.5%。产品色度稳定在APHA≤30,优于行业标准(≤50),已推广至同类型3条生产线。
(三)质量管控:从“事后检测”到“过程预防”
本年度主导建立“全流程质量控制体系”,将质量管控节点从成品检测向前延伸至原料验收、工艺参数监控及中间体检验。针对过去“成品杂质超标”问题(2024年投诉率2.3%),首先梳理关键工序(如反应、蒸馏、结晶)的关键质量参数(KQP),建立“参数-质量”关联模型。例如,在“邻硝基苯甲醚”生产中,发现精馏塔塔顶温度(原控制95-100℃)波动会导致邻位/对位异构体比例变化,当温度低于97℃时,对位异构体含量≥0.5%(超标阈值0.3%)。通过PID控制器将塔顶温度稳定在98±0.5℃,对位异构体含量降至0.2%以下,该工序成品合格率从89%提升至98%。
其次,优化检测方法:引入气相色谱-质谱联用(GC-MS)替代原气相色谱(GC)检测,将杂质检出限从0.1%提升至0.01%;针对“水分含量”检测,原卡尔费休法耗时30分钟/样,改用近红外光谱(NIRS)在线检测,检测时间缩短至2分钟/样,实时反馈调整干燥工艺(如热风温度、停留时间),水分含量波动
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