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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年掘进机工程师年终工作总结
2025年,是我在掘进机技术岗位上持续深耕的第七年。这一年,随着煤炭行业智能化转型加速,我全程参与了3个重点掘进项目的设备保障与技术优化,主导完成2项关键技术改进,推动所在团队掘进效率平均提升18%,设备故障率同比下降23%。回顾全年工作,从复杂地质条件下的设备适应性调整,到智能化监测系统的落地应用,每一步都紧扣“安全、高效、智能”的核心目标,现将具体工作情况总结如下:
一、重点项目攻坚:从“适应地质”到“引领地质”的突破
本年度我负责的项目覆盖了三种典型地质环境:高瓦斯矿井的薄煤层掘进(山西某矿)、深部高应力软岩巷道(陕西某矿)、大断面岩巷硬岩掘进(新疆某矿)。不同地质条件对掘进机的截割能力、支护配合、设备稳定性提出了差异化要求,其中深部高应力软岩巷道的施工难度尤为突出。
以陕西某矿项目为例,该巷道埋深1200米,围岩单轴抗压强度仅35MPa,但地应力高达28MPa,传统悬臂式掘进机在截割后常出现“片帮-冒顶-设备卡阻”的恶性循环,月进尺始终卡在80米左右。针对这一问题,我带领团队做了三方面改进:
1.截割工艺优化:将传统的“横向分层截割”调整为“先顶后帮、短循环、快支护”的阶梯式截割法,单次截割深度由1.2米缩短至0.8米,配合机载临时支护装置同步跟进,将围岩暴露时间从45分钟压缩至15分钟,有效控制了片帮风险;
2.设备结构强化:针对软岩遇水软化特性,将原有的普通合金钢铲板更换为表面堆焊碳化钨的耐磨铲板,同时在截割头悬臂增加液压缓冲装置,减少因围岩突然垮落导致的设备冲击损伤;
3.参数动态调控:引入基于地应力监测的智能截割系统,通过布置在巷道周边的16个应力传感器实时反馈围岩压力变化,自动调整截割头转速(80-120rpm)与推进速度(0.5-1.2m/min),使截割比能耗降低12%,月进尺最终提升至135米,超出合同指标35%。
新疆大断面岩巷项目则聚焦硬岩截割效率提升。该区域岩石普氏系数f=12-14,原用掘进机截齿损耗率高达每米15颗,截割速度仅0.3m/min。我们通过分析截齿破岩机理,发现原截齿布置角度(与截割头径向夹角30°)在硬岩中易产生“偏磨”,导致有效破岩面积减少。调整角度至45°并增加齿座间距后,截齿受力更均匀,单颗截齿破岩体积从0.8m3提升至1.5m3,配合定制的高韧性硬质合金(钴含量从8%提升至10%),截齿损耗率降至每米6颗,截割速度提高至0.6m/min,单班进尺从2.4米增至4.2米。
二、技术攻关与创新:从“解决问题”到“预防问题”的跨越
本年度技术工作的核心转向“智能化预诊断”与“关键部件可靠性提升”。针对长期困扰的“液压系统泄漏”和“截割部轴承过热”问题,我们开展了专项攻关。
液压系统泄漏控制:传统掘进机液压系统泄漏率约5%,主要集中在接头、密封件位置。通过拆解3台故障设备,发现泄漏90%发生在高压胶管与接头的扣压部位,原因为扣压工艺未考虑胶管在高频振动下的疲劳损伤。我们联合厂家改进扣压模具,将扣压量从原标准的-0.2mm调整为+0.1mm(过盈配合),并在胶管外层增加防割耐磨保护套,同时在系统中增加压力脉动吸收装置(蓄能器),将胶管承受的峰值压力从35MPa降至28MPa。改进后,新设备液压系统泄漏率降至0.8%,旧设备改造后泄漏率从5%降至1.5%,年节约液压油费用超50万元。
截割部轴承过热预警:截割部是掘进机的“心脏”,其轴承温度超过80℃即需停机检修,严重影响效率。我们在某型EBZ260掘进机上安装了6个温度传感器(轴承座3个、润滑油路3个)和2个振动传感器,采集频率100Hz,通过边缘计算模块实时分析温度变化率(ΔT/Δt)和振动加速度有效值(RMS)。当ΔT/Δt>2℃/min且RMS>5m/s2时,系统自动发出一级预警(降低截割速度);当温度≥75℃时发出二级预警(准备停机检查)。运行6个月来,成功预判轴承故障4次,避免了3次因轴承抱死导致的长时间停机(每次停机修复需24小时),设备有效开机率从72%提升至85%。
此外,我们还完成了“掘进机智能导向系统”的试点应用。该系统通过惯导+视觉融合定位技术,将掘进机实时位置与设计巷道中心线的偏差控制在±50mm(原人工操作偏差±200mm),减少了因超挖、欠挖导致的二次支护工作量,单米支护材料消耗降低18%。
三、设备运维与团队赋能:从“被动维修”到“主动管理”的转变
本年度设备管理工作重点从“事后维修”转向“全生命周期管理”。我们建立了“一机一档”电子台账,涵盖设备出厂参数、关键部件更换记录、运行数据(截割时间、推进距离、故障代码)等,结合AI算法对部件寿命进行预测。例如,通过分析500组截割电机运行数据,发现其绝缘电阻下降速率与负载率(实际功率
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