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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年矿山提升设备技术员年终工作总结
2025年是矿山提升系统智能化改造深化的关键年,作为设备技术员,全年工作紧密围绕“保障主井、副井提升系统安全稳定运行”核心目标,以“故障预防为主、技术升级为辅”为策略,深度参与设备全生命周期管理、隐患动态治理、智能化改造落地及团队技能提升等工作。现将本年度具体工作情况总结如下:
一、设备运行保障:从“被动维修”到“主动预防”的转变
矿山提升设备是井下物料运输、人员升降的“生命线”,其可靠性直接影响全矿生产节奏。本年度主井提升机(JKMD-4.5×4(Ⅲ)型多绳摩擦式)累计运行5872小时,完成矿石提升量285万吨;副井提升机(2JK-3.5/20E型双滚筒缠绕式)运行6210小时,完成人员升降3.2万人次、材料下放1.8万吨。全年未发生因设备故障导致的生产中断超2小时的事件,故障停机率较2024年下降42%(从0.8%降至0.46%),这一成果主要得益于预防机制的系统化推进。
1.全周期状态监测体系的完善
年初主导建立“日常巡检+专项检测+智能预警”三级监测网络。日常巡检细化至127项检查点(较2024年增加32项),包括钢丝绳断丝数(每捻距允许≤12丝,实际控制≤8丝)、制动闸瓦间隙(标准0.5-1.0mm,实测偏差>0.3mm即预警)、液压站油温(控制40-55℃,超60℃触发报警)等关键参数。专项检测方面,联合第三方机构完成钢丝绳无损探伤3次(覆盖主井2根、副井4根,发现局部断丝超标点2处,均在未达报废标准前提前更换)、主轴轴承振动分析2次(主井驱动侧轴承振动值从1.2mm/s降至0.8mm/s,通过调整对中精度实现)、电气绝缘性能测试4次(处理老化电缆接头5处,避免短路风险)。
智能预警系统于9月完成二期升级,在原有温度、振动传感器基础上,新增钢丝绳张力平衡监测模块(通过4个张力传感器实时采集数据,偏差>5%时自动推送至移动端)。11月15日,系统预警主井2号钢丝绳张力突降8%,现场排查发现天轮衬垫局部磨损导致绳槽深度不均,及时更换衬垫避免了钢丝绳跳槽事故。
2.典型故障的快速响应与根因分析
全年累计处理设备故障27起(主井12起、副井15起),平均故障修复时间从2024年的2.1小时缩短至1.3小时。其中,3月副井提升机加速阶段异响故障的处理具有代表性:初步排查发现减速箱高速轴轴承温度异常(85℃,正常<70℃),拆解后确认轴承内圈存在疲劳点蚀。通过追溯润滑记录,发现该轴承近3次补脂量不足(标准150g/次,实际仅80-100g),油脂未完全覆盖滚道导致润滑不良。后续修订《润滑作业指导书》,明确“补脂量=轴承空腔体积×30%”的量化标准,并在减速箱增设油脂注入量电子计数器,避免人为误差。
针对频繁出现的电气控制故障(占比37%),8月牵头编制《提升机电气常见故障树》,将18类典型问题(如PLC输入信号丢失、变频器过流报警、深度指示器误差超限)按“现象-可能原因-排查步骤-处理方法”四维度梳理,配套23段现场操作视频(如编码器接线检查、制动电阻散热片清理),将电气故障排查效率提升60%。
二、技术创新与改造:智能化、节能化双轮驱动
本年度参与实施3项重点技术改造项目,累计投入215万元(其中自主攻关节约成本42万元),实现提升系统效率提升8%、能耗降低5%、人工巡检工作量减少30%。
1.主井提升机PLC控制系统升级
原系统采用S7-300PLC,运行10年已进入故障高发期(2024年因程序误触发导致急停3次)。4-6月主导完成升级至S7-1500冗余系统,新增“逻辑互锁校验”功能(如松绳保护与过卷保护信号交叉验证,避免单一传感器误动作)、“历史数据回溯”模块(可存储最近30天的运行参数,精度1秒)。升级后,控制响应时间从500ms缩短至150ms,程序误触发风险归零,年节约因急停导致的生产损失约60万元。
2.副井制动系统优化
副井原采用液压盘式制动器,存在“松闸延迟(平均0.3秒)”和“闸瓦磨损不均(最大偏差2mm)”问题。9月引入智能制动单元,通过电液比例阀精准控制油压(压力精度±0.1MPa),松闸时间缩短至0.1秒;同时在闸瓦上安装位移传感器,实时监测磨损量(精度0.1mm),当单侧磨损超1mm时自动调整制动油缸行程,确保两侧同步。改造后,制动减速度稳定性提升(从±0.2m/s2降至±0.05m/s2),闸瓦更换周期从6个月延长至10个月,年节约闸瓦费用18万元。
3.提升机房环境智能管控系统建设
针对夏季机房温度过高(最高达40℃,影响电气元件寿命)、冬季液压油需预热(每次开机预热30分钟)的问题,10月投用环境管控系统:通过7个温湿度传感器联动空调、加热装置,将机房温度稳定在25±2℃;液
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