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攀 钢 技 术 ·39 ·
攀钢钒新 3 号高炉年修开炉快速达产实践
雷 电
(攀钢钒炼铁厂)
摘 要:对攀钢钒新 3 号高炉年修后开炉达产实践进行了总结。通过制定合理的开炉方案, 保留烘炉导管开炉,
加风口圈调整进风面积,优化料制,合理控制两道气流等措施,确保高炉快速达产,高炉利用系数在开炉 3 天时达
到 2.015 t/m3·d。此次实践是近几年攀钢开炉中最成功的一次。
关键词:高炉;钒钛磁铁矿;开炉;达产
0 引言 砖,为了保证检修后炉型的平滑性,根据喷涂厚度,
3 冷却壁浇注 100 mm。更换2#铁口冷却壁,6、7 段
攀钢钒新 3 号高炉(2 000 m )于2005 年 12
铜冷却各换一块,8、9 段全换,10 段冷却壁部分
月 10 日建成投产,设置4 座外燃式热风炉,热风
更换,局部炉皮挖补,冷却壁垫板补焊,相应的进
炉双预热,26 个风口,3 个铁口、2 个渣口,双出
出水管更换,改造炉身水围槽、水围管,开孔检查
铁场,炉前使用多功能悬臂吊,开口机和液压炮同
热风主管、围管,更换铁口砖,更换铁沟、砂窝子、
侧布置,炉顶煤气采用全干式布袋除尘,并配有TRT
下渣沟,砌筑炉缸砖,热风管道开孔灌浆,检修炉
余压发电装置,炉顶布料采用PW型布料器。新 3
顶设备,更换气密箱,检修炉顶吊车,更换风口大
号高炉是高钛型钒钛磁铁矿冶炼技术应用于 2000
3 套、二套和渣口大套、二套、三套,更换进风系统
m 大高炉的首次实践,虽然在投产 7 天后利用系数
3 26 个PW风管、下降管、直管及密封隔热垫,检修
即达到2.0 t/m ·d的水平,但由于对各项调剂参数在
炉前吊车、重力除尘系统、沟下系统部分设备,出
短时间内仍处于探索阶段,加上外界影响因素较
铁场,更换风口、高炉各层平台、栏杆局部、出铁
多,投产 5 年来,生产水平参差不齐,稳定性差。
场及风口平台、平台下隔热板及钢龙骨,各部位清
频繁的崩滑料加之长期采用发展边缘气流的装料
灰。
制度,导致冷却壁损坏严重,于 2010 年 7 月份停
炉空料线更换损坏的冷却壁。 2 开炉准备工作
此次高炉年修开炉,从烘炉、试车、试漏、试
2.1 制定周密的开炉方案
压、料流轨迹测试直至点火达产,做到了安全、有
3 制定的《新 3 号高炉开炉方案》中包括《烘炉
序、科学、高效,高炉利用系数3 天达到2.015 t/m ·d。
方案》、《试漏试压方案》、《装料方案》、《料制转换
1 年修工程概况
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