坚硬煤层大采高采煤机新材料研究和制造工艺的改进.pdfVIP

坚硬煤层大采高采煤机新材料研究和制造工艺的改进.pdf

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综合论文

周成等:坚硬煤层大采高采煤机新材料研究和制造工艺的改进 -67· 铸钢材料改 良前后金相组织的对比照片,见图 从改 良前后的材料一t2,部提取试样进行硬度测 l。 由图中可以看出,改良前铁素体所 占比例较大、 量,测试位置随机选取,测试结果,见图2,网3。 较多,基本呈片状;改 良后晶粒变得细小,略呈球状。 从图中可以看出,改 良后硬度在 190HBS以上,后 1.2硬度 者硬度更高。 鸯 ’ 2 3 4 S 位置 (髓机) 图2 改良前铸钢件的硬度 图3 改 良后铸钢件的硬度 ∞∞H/ 妻l 懈 懈 Ⅲ 1.3拉伸冲击性能 改 良后的材料在确保 良好的塑性和韧性的前提下, 对改 良前后的铸钢件进行了拉伸试验和冲击试 强度指标有了较大幅度的提升,完全达到了铸钢性 验,试验结果见表 l,表 2。通过对比分析可以看出, 能改 良的初衷。 表 1 改良前铸钢件拉伸冲击试验结果 件的T序卡片、下料工艺卡片、焊接及水压试验作 2 制造工艺研究 业指导书等工艺技术文件; 2.1主要工艺技术准备 3)设计制造必要的工装及专用工具、刃具。对 根据生产实际情况,本着保证产品质量、提高 于结构复杂、制造周期长的工装,进行先设计投产, 生产效率、降低生产成本的原则,在 艺技术准备 确保生产的顺利进仃Z--; 过程中作了以下几方面的改进: 4)确定工艺关键件 、关键部位的加工方案,对 1)制定合理的1二艺方案及工艺路线,确保产品 于关键件进行了跟踪服务,对生产中出现的问题及 T艺技术准备工作如期完成,保证产品制造的顺利 时处理; 进行; 5)为保证产品的质量及提高生产效率,尽量采 2)编制全套的机加工工艺过程卡片 、关键零 用成熟的工艺及技术; 山西大同大学学报 (自然科学版) 6)针对一些关键零件、关键部位,突出重点地 2-3.3左(右1牵引壳体的焊接 进行分析研究。 该件为组焊件 ,外形尺寸虽达 3370×1810× 2.2攻克技术关键 1775mIIl,但 内腔结构紧凑,其中齿轮箱须作防渗漏 通过以上的技术准备工作,为采煤机零部件的 试验,焊接难度大,机加工精度要求也高,箱体壁厚 生产提供了技术保障,针对采煤机关键零部件的制 达 100mm,产生焊接变形后整形难度大。通过分 造,主要解决以下一些问题: 析,制定焊接作业指导书,采取措施如下: 1)解决大型精密复杂壳体类零件如摇臂、牵 1)编制下料工艺卡片,控制下料尺寸,进行预 引箱的铸造及精加工的问题。各种壳体件经粗加工 先机加工,提高箱体组装的精度。 后,去内应力处理,探伤再精加Tl,确保零件的内在 2

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