合肥二电厂双进双出钢球磨爆燃原因分析.pdfVIP

合肥二电厂双进双出钢球磨爆燃原因分析.pdf

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第 25卷第 l期 电 站 系 统 工 程 V_01.25NO.1 2009年 1月 Power System Engineering 39 文章编号:1005—006X(2009)01—0039—02 合肥二电厂双进双出钢球磨爆燃原因分析 AnalysisofExplosionofBallM illinHefeiNo.2PowerPlant 哈尔滨电站工程有限责任公司 刘 红 苏同春 由哈尔滨 电站工程公司承包的合肥二电厂一期工程2× 驱动端分离器温度和 CO含量均达到满量程 (分别为300℃ 350Mw 燃煤机组锅炉岛,其锅炉为HG1156/17.4.YM1型 和500ppm)。当时机组负荷约为 189~200Mw, l、 3磨 正压直吹式四角切圆自然循环固态排渣煤粉炉。制粉系统配 运行,电厂实际用煤的干燥基挥发分为37.8%,全水分3.4%。 3台BBD.4060型双进双出钢球磨,每台钢球磨的一端分离 初步分析判断是驱动端分离器着火,对旁路风道的检查 器引出4根粉管,对应炉膛一层煤粉,一台磨对应两层粉, 发现,旁路风道两侧与落煤管相接侧及与出粉管相接侧均发 3台磨对应6层粉。输粉一次风采用一次风机通过三分仓空 现煤/粉。由于正常情况下,旁路风管道中没有煤粉。经过 预器加热后与其旁路冷风相混合,达到磨所需要的风温及风 分析认为:旁路风道中的积煤/粉可能由以下两种原因造成: 量后,从给煤机下的落煤管进入磨内;干燥煤粉后,再经磨 (1) 用于解决湿煤问题所装的空气炮工作,在磨入 口已 两端出口、分离器,与煤粉一起进入磨内。磨入口落煤管与 堵的情况下,继续工作而将煤反打到旁路风道中; 磨出口一次风管采用旁路风道连接,用以维持磨低负荷下粉 (2) 调试期间,锅炉跳闸次数很多。磨煤机事故停机时, 管的最低风速。磨入 口采用料斗斜槽送煤,不带绞笼,给煤 由于磨出口闸板 门突然关闭导致风压扰动 (磨出口风压高于 机出口距磨入 口料斗斜槽的垂直距离为8.8m,给煤机来煤 入 口风压 ),造成旁路风道积粉。 落到斜槽上并改变方向进入磨筒体内。斜槽角度为 45。, 同时由于旁路风温取 自磨入 口一次风,其风温不可调节 这与一般的单进单出钢球磨的结构基本相同。本工程采用的 且在煤湿的情况下有可能很高,在旁路风道内的积煤因煤黏 设计煤种为淮南花家湖煤矿烟煤,其煤质分析资料见下表: 而无法清扫和高温旁路风的共同作用下,产生燃烧现象,导 致磨出口分离器着火。 因煤黏的问题无法短时问内解决,空气炮也无法取消, 故在此次事故后,为解决旁路风温高的问题采取以下措施: (1) 将旁路风与落煤管接 口堵死,单独引冷、热风混合 后作为旁路风;其中冷风取 自一次风冷风母管,热风取 自一 次风热风调节门后。但由于当时锅炉岛安装已经结束,管道 布置困难,将旁路风道布置成倒U型,以避开已有的管道。 (2)考虑实际用煤的挥发分超标,旁路风温限定在80C。 由表可见,实用煤种与设计煤种有较大区别,主要体现 将旁路风调节门尽量靠近与粉管的接 口处,尽量缩短旁 在实用煤种挥发分相对偏高,高出38%。设计

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