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第 39卷 云 南 电 力 技 术 Vol_39No.6
2010年 12月 YU AN ELECTR1CPOWER I)ec.2010
高压加热器钢管泄漏原因分析
李云飞
(国电开远发电有限公司,云南 开远 661000)
摘要 :通过对某厂新机高压加热器泄漏原 因分析 ,指 出了高压加热器水位保护逻辑和主机运行稳定性会
直接影响高压加热器使用寿命。
关键词 :高压加热器 泄漏原 因分析
中图分类号:TM56 文献标识码 :B 文章编号:1006—7345 (2010)06—0063—01
1 前 言 压加热器疏水及进入省煤器给水含铁不大于20
某厂 N600MW 机组 3号高压加热器钢管泄 L,水质指标合格。对高压加热器钢管外观检查
漏,该机组 3台高压加热器按单列、卧式、U型 未发现腐蚀现象,排除由于钢管腐蚀导致泄漏的
管、双流程设计,基本上是全焊接式装置。该型 可能性。
高压加热器的U型加热管与管板的连接采用爆炸 2)水位控制:经过对 3台高压加热器就地
胀接加堆焊。密封主要是靠堆焊。由于管板厚, 水位计零位复核,水位计零位与厂家要求一致。
管子又薄,在高压加热器启动时,管板加热温升 远程水位计量程正常。查阅历史曲线,3台高压
慢,而管子温升快,当管子温度比管板温度高时, 加热器运行水位都控制在 ±30mm 以内符合厂家
焊缝承受压应力,由于材料许用压应力大,因而 规定。因此推断:此次3号高压加热器钢管泄漏
高加升温时不容易引起焊缝裂纹。当高压加热器 非高压加热器运行水位过低疏水带蒸汽冲刷钢管
停运时,管板厚热容量大,降温慢。当低温给水 导致泄漏。
流过管子时,管子薄降温快,管子急剧收缩,由 3)高压加热器启停操作:高压加热器正常
于焊缝许用拉应力较小,极易将焊缝拉裂造成管 启停按照 “水侧随机组启停,汽侧根据机组负荷
口泄漏 。鉴于该高压给水加热器管板厚,管子薄, 适时投运”的原则进行操作,投运汽侧时以控制
温升温降允许速率较小,规定温降速率≤1.8℃/ 高压加热器进汽阀开度来控制高压加热器 出水温
rain。 度温升率 。高加正常启停过程 中高加温度变化率
该高压加热器换热管采用了小直径薄管壁的 控制合理,并未超过 《高压加热器运行维护守
碳钢管,壁厚仅为 2.11mm。碳钢管在给水温度 则》和制造厂的有关规定。
高于200%时,管子表面会形成一层致密的FeO。 4)原因分析:汽轮机带负荷跳 闸后未联停
氧化膜 ,它能对管壁起保护作用。而当给水温度 高加,导致高加温度变化率过大,从而影响了高
为 150—180℃时,高压给水对钢管表面的氧化膜 加的使用寿命。
具有较强的破坏性,在此温度范围内,Fe(OH), 当高压加热器受到给水急剧冷却或加热 ,由
氧化膜很不稳定 ,且十分疏松 ,易被水冲刷掉。 于管板厚,钢管管壁薄,两者膨胀、收缩量差异
当给水pH值低于9.6、含氧量高于7 L、给水 大,易导致钢管外壁与管板 内壁由紧力配合变为
温度低于260~C时高压加热器极易发生腐蚀。 间隙配合。同时焊缝在经历快速收缩和膨胀后会
2 泄漏原因分析 产生较大的热应力,在热应力作用下焊缝易产生
1)钢管腐蚀 :该机运行中加热器给水pH值 裂纹。给水从焊缝
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