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工业技术
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120t复吹转炉炉型控制的研究
苏 磊 张春辉
(宝钢集团新疆八一钢铁有限公司第二炼钢厂 新疆 乌鲁木齐 830022)
[摘 要]溅渣护炉技术是提高转炉炉龄和各项经济技术指标的重要途径,同时,也足降低生产成本的重要措施。宝钢集团新疆八一钢铁有限公司炼钢厂
第二炼钢分厂3X 120t顶底复吹转炉,建设完成以后均采用了此项技术,转炉炉龄得到了很大提高。但在炉役运行的过程中,转炉炉型会发生变化,炉底及底吹
的变化都会给正常冶炼带来困难。因此,在提高炉龄、加强溅渣护炉的同时,还要合理的控制炉型,特别是炉底和底吹状况,确保炉龄与炉衬更换计划 同步。
[关键词]溅渣 炉龄 炉型 复吹率
中图分类号:TF748.21 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2010)34—0015—02
1前言 2炉型控制
八钢第二炼钢厂3座 120t氧气项底复吹转炉实施溅渣护炉后,转炉炉龄 2.1转炉的工艺参数
大幅度提高,解决了转炉炉役更换与高炉休风同步的物流难题,但同时也带来 转炉公称容量 :3X120t转炉
了炉役运行过程中炉型变化不规则,炉底侵蚀过快,炉底上涨过快导致底吹失 料型结构 :84%的脱硫铁水十l1%的废钢+5%的生铁
效,最终引发转炉吹氧过程不易控制,易喷溅、返干,烟罩、氧枪和炉 口结冷 冶炼周期 :35~42min
钢的现象时有发生:转炉出钢 出不尽,也影响到钢铁料消耗的增加,同时给渣处 铁水碳含量:4.O%~4.8%
理设备的正常运行带来了困难。因此,八钢技术人员在炉役运行过程中进行 出钢量:120t
了相应的工艺改进和优化,基本解决了复吹转炉溅渣护炉后炉型变化所引起的 2.2溅渣护炉工艺优化
问题,并实现了整个炉役各阶段炉型的有效控制,获得了令人满意的效果。 溅渣护炉效果取决于炉渣的物理和化学性质,溅渣过程中炉渣对 j炉衬的
有效粘附量、溅渣用氮气压力和溅渣时间。溅渣过程如炉渣碱度高、渣中
表 2转炉终点渣样成分组成,%
钙和镁的高熔点相的质量分数高且溅渣时间过长,则在溅渣后高熔点物质就会
~a0 SiO P i Fe S A10# Mg0 C CaO,Si0 哦 容易堆积于炉底,下一炉冶炼也无法将其熔化,逐炉堆积,造成炉底上涨,炉内
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