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2012年 04月 吉 林 电 力 Apr.2012
第 4O卷 第2期 (总第 219期) JilinElectricPower Vo1.4O No.2 (Ser.NO.219)
超临界 600MW 机组汽封改造分析
AnalysisonSteam SealImprovementforSuper—critical600MW Units
赵金峰 ,雷 强 ,闫 占峰
(1.吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春 130021;
2.大唐长春第二热电有限责任公司,长春 130031)
摘 要:针对超临界600Mw 凝汽式汽轮机组,高、中、低压缸效率均比设计值低 ,高、中压缸平衡盘漏汽率 比设计
值高等热耗率偏高的现状,在机组A级检修期间对汽封进行了改造,高压缸采用布莱登汽封,低压缸采用蜂窝汽
封,高中压缸叶顶阻汽片更换调整。修后性能试验高、中、低压缸效率分别提高了1.1 、3.25 、0.38%,热耗率降
低 了 133.40kJ/(kW ·h),提高了机组的经济效益 。
关键词:600Mw 机组 ;汽封改造 ;效率;热耗
中图分类号:TK263.1 文献标志码 :B 文章编号:1009—5306(2012)02—0041—02
由于制造 、安装、运行 中磨损 、应力变形等诸多 压进汽平衡环 6圈汽封 、高压排汽平衡环 3圈汽封 、
原因,导致 600Mw 凝汽式汽轮机组高、中、低压缸 高压调端 内侧 1圈汽封、高压 电端 内侧 1圈封 ,共
汽封间隙加大 ,造成级间及高、中压缸平衡盘漏汽量 25圈梳齿式结构的传统汽封改造为布莱登汽封 。
增大,热耗值高于设计值,降低 了机组运行的经济 1.1 布莱登汽封的结构
效益。 布莱登可调式汽封弧段结构与传统汽封弧段基
CLN66O一24.2/566/566型超临界、一次 中间再 本相同,只是进汽面上铣出一道引汽槽 ,其 目的是使
热 、三缸 四排汽、凝汽式汽轮机 ,2009年末投入运 汽封弧段背面压力 (汽封体沟槽内部压力)等于进汽
行 ,2011年进行 了A级检修 。A级检修前热力试验 侧压力。而在必要汽封弧段的端面上钻孑L装入螺旋
圆柱弹簧,其上下汽封环中间各有 2只螺旋 圆柱弹
在 3阀全开工况下,高压缸效率 83.55 ,比设计值
簧 。弹簧的推力使得汽封弧段在没有蒸汽压力时呈
低 3.219/5;中压 缸 效 率 89.45%,比设 计 值 低
开启状 ,汽封齿与轴有 3mm 以上的间隙。布莱登可
4.17%;低压缸效率 88.69 ,比设计值低 2.76 ;
调式汽封与传统汽封的区别在于用 4只螺旋 圆柱弹
高、中压缸平衡盘漏汽率为 4.95%,比设计值高
簧,取代了 12片平板弹簧片。
4.17 。参 数修 正后 机组 热耗 率 7779.86kJ/
1.2 布莱登汽封工作原理及特点
(kw ·h),比设计值高268.16kJ/(kW ·h)。热耗率
当汽轮机 尚未运行时,传统汽封环是闭合状态,
偏高的主要原因是该汽轮机的轴端汽封、隔板汽封、
而布莱登可调式汽封是张开状态。汽轮机启动后 ,蒸
叶顶汽封的密封型式均为老式的迷宫梳齿式结构 。
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