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2011年第4期 能 源技术与管 理 55
doi:10.3969/j.issn.1672-9943.201104.022
浅谈原煤仓防瓦斯超限
吴在勤
(冀中能源峰峰集团 大淑村矿,河北 邯郸 056107)
[摘 要] 为改变原煤仓瓦斯超限,原采用抽风机强行排放 ,月影响生产 5h,且冬季易冻坏设
备,现改为在仓壁上对称开孔,利用 自然通风,降低仓 内瓦斯浓度。结果:取消排风
机 ,年节电1万余元;年节省设备购置费、维护费、人工费等约5万元;减少施工费
用约 1.4万元 ;因减少瓦斯超限影响生产时间,提高了经济效益,年实际创效 120万
元。且既改善了工人的劳动作业条件 ,又解决了仓上设备防冻问题。结论:该项 目的
应用,在 国内原煤仓设计 中尚属首创,促进 了煤炭行业煤仓设计应用的科技进步,
经济效益和社会效益十分可观。
[关键词] 煤仓瓦斯超限;自然通风;节能增效
[中图分类号]TD712+.54 [文献标识码 ]B [文章编号]
东
1 概 况
冀中能源峰峰集团大淑村矿设计能力90万f/a,
孑
矿井瓦斯相对涌出量 30.14m3/t,属高瓦斯矿井。
现该矿已定为煤与瓦斯突出矿井。大淑村矿原煤
路运系统,设计经原煤缓冲仓装车。为提高其路运
能力,2003年 8月改由末精煤仓实现原煤路运装
车,2003年 12月投入运行。运行中发现经常出现 孔3通风孔 700
瓦斯超限(浓度瞬间达到0.5%以上),影响矿井安
全生产 。尤其在冬季,瓦斯超限频率更高。经监测,
仓 内瞬间瓦斯浓度达到 5.6%以上,每次报警只能
采用被动方式排放瓦斯,造成停产。只有打开所有
门窗,利用仓上操作室 内4台抽风机强行排放。只
有等瓦斯浓度降到0.5%以下,才能恢复生产。每
次影响矿井生产约0.5h,月平均影响安全生产达 图 1 原煤仓开孑L平面示意 图
10次以上,月累计影响生产 5h。同时由于开窗换
3 实施方案及技术关键
气,不仅冻坏设备影响生产,而且严重破坏了职工
生产作业环境,进而造成一系列问题。针对上述问 在仓壁上对称打孔,依靠 自然通风降低仓 内
题,从本质上降低瓦斯危险源,在原煤仓上开孔是 瓦斯浓度。考虑仓内落煤,均以卸载孔为中心呈
解决瓦斯超限的最佳途径 。 45。角锥形卸载,南北端卸载孔仅距仓壁2m,故
取消南北端开孔 (为防止原煤外溢)。另由于北仓
2 现 状
西侧皮带走廊工艺布置,即北仓西北侧无法开孔,
大淑村矿 2个末精煤仓地理位置处于南北并 最后确定在仓 (标高正 29.5m处)东西两侧对称
列布置 ,仓高 31.3m,仓 内直径 15m,每仓容量 开通风孔 7个,7个通风孔在同一水平面上,每孔
3100t,仓壁厚 300mm,其卸载孔有 10个,如图 1 直径 700mm,各孔距存煤处至少有41TI落差,杜
中孔 1所示,另外 2个仓各有检查孔 1个 ,如图 1 绝了原煤外溢,如图1中孔 3所示。
中孔2所示。2个末精煤仓内积存的瓦斯只能靠 技术关键:利用仓满时锥形卸载后仓内剩余
仓上 10个卸载孔和2个检查孔释放,导致仓上操 空间,依
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