YD2550研齿机的研制.pdfVIP

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YD2550研齿机的研制 天津第一机床总厂 冯玉英 摘 要:本文介绍了YD2550研齿机的研制过程以及在研制过程中所遇到的I-1题和解决 的办法。 关键词:研齿机啮合A循环 B循环 可编程控制器 l 引言 随着改善城市环境工作的步步深入.对城市的噪音要求也越来越高,在汽车传动方面的噪 音控制,是噪音控制的工作之一。众所周知,汽车的传动主要靠齿轮的啮合,而一对齿轮的啮 合间隙越大,接触不好,则传动噪声越大,一对配合好的齿轮,不仅在汽车行业应用,既使在一 些精密传动的机械或设备上同样也有着广泛的应用。为了增加接触区.可用磨齿或研齿两种 加工方法,而磨齿机则需要刚性传动链,费工时,效率低;而研齿机是通过一对齿轮对滚的方法 加工,提高了光洁度,增加了接触区,而且效率高。 2 加工工艺 在研齿机上,将一对配合较好的齿轮分别安装在大轮主轴和小轮主轴上。大轮在上立放, 小轮在下横放,大轮也叫从动轮,小轮也叫主动轮;主驱动电机带动小轮旋转,大轮从动于小 轮,和小轮对滚,同时大轮由一个直流调速电机带动,启动凸轮传动来运动滑板,使大轮在E (大轮和小轮的偏差方向)、P(大轮轴向)、G(小轮轴向)三个方向窜动,以便扩大接触区,研齿 有三种基本循环:(1)基本研磨:如图1所示(2)修正研磨:如图2所示,用于需要研的齿面加工 量较大时;(3)中心研磨:如图3此种循环用于需要研磨的某一点加工量较大时,需重复研磨这 一点,即一次点循环,一次面循环。 A循环:从锥齿轮的小端到大端 B循环:从锥齿轮的大端到小端 基本循环 修正循环 罔l 网2 · · 178 中心循环 图3 加工时,研磨液喷嘴喷向齿轮处,它起了刀具的作用,同时研磨液的温度保持在20℃左 右。 3机床的电气设计 如何来满足机床的要求,展开了电气设计。 3.1主要部件的选择 (1)PLC的选择 的扫描速度比P系列的扫描速度快10倍左右,因此我选择了C200H系列可编程控制器,另外, C200H的模块化设计给用户提供了更加灵活的选择,体积更小。 (2)E、P、G三轴控制单元的选择 最初,选择了变频器来控制EPG三轴,考虑到低速大约工作在最低40一50转/分钟左右。 而且从A循环到B循环,3—5秒钟电机就要换向一次,电机要频繁换向,且响应要快,另外一 般交流电机频繁换向要发热,基于上述原因,变频器不能满足设计要求,经过市场调研,又从价 格上考虑,最终我选择了日本三菱公司生产的单轴独立的直流电机调速系统,此系统响应快, 且选择了该公司的小惯量直流电机。 (3)主驱动既小轮电机的选择 一对齿轮的纯加工时间(不包括辅助动作时间)是1分钟左右,也就是从I齿面换到Ⅱ齿 面的整个加工时间是一分钟,而I、Ⅱ齿面加工时间各占一半,也就是30秒钟,电机就要换向 一次,考虑到一般交流电机的响应速度及频繁换向后的发热,最终选择了嘉华电机厂生产的变 频电机。 3.2电气设计及梯形图的编制 整个机床电气系统由四台交流电机,一套直流调速系统,控制接线如图4所示;两个电磁 铁;21个电磁阀;一套电液比例阀,比例阀的控制接线如图5所示;一个加热器及相应的自动 控制系统组成。电机分别为液压驱动电机,使机床液压系统工作;研磨液电机,给机床供给研 磨液;混合泵电机也叫搅拌电机,它使研磨剂和油充分的混合在一起;小轮电机也叫主驱动电 机,前面已介绍过,电液比例阀,用于研磨齿轮时增加负载力矩,使二轮更大的接触,在操作板 上有六个电位器,可调节比例阀的压力,以改变制动力矩;直流驱动装置调节EPG三轴的速 度,在操作板上也有六个电位器,三个一组,分别在I齿面和Ⅱ齿面调节A循环、B循环和修正 的速度;同时在机床上还配有扭矩传感器来显示制动力矩的大小。在安全方面,机床可能对人 身产生危险的动作采用了双手控制方式,从而减少了因误操作发生的事故。

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