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第三届全国火力发电厂锅炉专业技术交流研讨会
胜利发电厂670t/h锅炉主◆再热汽温低问题的
研究治理
朱寿军 张海鹏滕玉强
(胜利发电厂)
摘要:胜利发电厂670t/h锅炉在长期运行过程中,主、再热汽温较设计值540℃偏低,作为汽温
调节主要手段的烟道挡板和喷水减温已经没有可调裕量,特别是机组在低负荷运行时,汽温偏低
现象尤为明显.蒸汽温度偏低将增加汽轮机汽耗,降低机组的经济性,严重时可威胁到汽轮机的
安全运行,同时也限制了机组的负荷调节性能.通过对汽温偏低的原因进行了系统分析和试验研
究,确定了科学的运行调整方式及设备改选方向,借助先进的数值模拟手段,进行了炉膛燃烧仿
真计算和受热面校核热力计算分析,最终提出了解决锅炉主、再热汽温偏低问题的综合治理方案.
关键词:锅炉燃烧器低温再热器乏气送粉数值模拟分析
1、锅炉设备概况
胜利发电厂一期两台锅炉为东方锅炉厂设计制造的DG670/13.7.8A型超高压中间
再热自然循环固态排渣炉,单炉膛n型布署,四角切圆燃烧,燃烧器集中布置,每台
炉配两套中间储仓式钢球磨制粉系统,热风送粉,锅炉设计燃用晋中贫煤。锅炉炉膛
上部垂直布置了辐射式大屏过热器,炉膛出口处布置了半辐射式后屏过热器;在水平
烟道处按烟气流程依次布置了高温过热器和高温再热器,顶部为膜式顶棚过热器;尾
部烟道竖井由中隔墙分成前后两个烟道,前竖井中布置了低温再热器,后竖井布置有
低温过热器,前墙、中隔墙、后墙及顶棚都布置有膜式包覆过热器。
锅炉采用喷水减温与烟气挡板调节相配合的汽温调节方式:过热蒸汽的调节,设
二级喷水减温器,再热蒸汽则通过烟气挡板粗调,微量喷水减温器作为细调。
2、锅炉目前存在的问题课题的提出
近几年我厂锅炉运行中发现,主、再热汽温较设计值540℃偏低,在高负荷运行
时,汽温基本能达到535℃以上,但前提一是烟道挡板保持低温再热器侧开度100%,
低温过热器侧开度50%左右,二是减温水投用量少或基本不投,即汽温可调裕量太小。
尤其是在低负荷或开双制粉系统运行时,汽温偏低现象尤为明显,特别是再热汽温,
在机组负荷180Mw以下时已很难达到530℃。
主、再热汽温偏低将增加汽轮机汽耗,降低机组的经济性,严重时可威胁到汽轮
机的安全运行,同时也限制了机组的负荷调节性能。鉴于此,对汽温偏低的原因进行
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第三届全国火力发电厂锅炉专业技术交流研讨会
深入分析,研究确定科学的运行调整方式及设备改造方向,以彻底解决这一困扰我厂
多年的技术难题是非常有必要的。
3、原因初步分析
国产200Mw机组蒸汽温度偏低问题较为普遍,但产生的原因各不一样,结合我厂
设备及运行实际,我们对锅炉主再热汽温度偏低的原因进行了定性分析,认为主要有
以下几方面:
3.1燃烧侧原因分析
(1)燃烧器的改变。自1992年7锅炉投产以来,经多年运行调试及设备改造,
虽然取得了一定的效果,但自2001年来,我厂燃煤煤质日趋恶劣,锅炉长期燃用远
远偏离设计煤种的高灰分、低热值劣质煤,煤质波动大,在锅炉燃烧、稳燃情况及
NOx排放方面仍存在许多问题,于2004年对锅炉的燃烧器进行了改造,改为水平浓
淡燃烧,有效地解决锅炉燃烧稳定问题,而且NOx排放也得到有效地解决,飞灰可
燃物也大幅度下降,但是锅炉主再热汽温低的问题依然没有得到有效的改善,由于燃
烧器结构问题,不能改为可摆动式燃烧器,因此对汽温不会产生较为明显的效果。
(2)燃煤煤质的变化。近年来我厂实际燃烧煤种与设计煤种成分偏差越来越大,
尤其是燃煤的低位发热量及灰分,灰分较设计值增加了40%以上。为保证锅炉在燃烧
劣质煤时的安全稳燃,在运行调整时一般尽量降低火焰中心,炉膛出口烟温及对流受
热面吸热量随之降低。燃料成分的变化以及风烟参数的相应调整,对汽温产生了极其
复杂的影响。
(3)燃烧调整方式的改变。随着环保要求的提高,我厂加大了对锅炉NOx排放
的控制力度,燃烧调整试验表明采用倒宝塔配风方式可有效降低N0x排放,、即降低
下层一次风喷口区域的风粉量比,提高上层一次风喷口区域的风粉量比,形成沿炉膛
高度方向空气的分级燃烧,从而降低N0x生成量。但是倒宝塔配风降低了火焰中心高
度,汽温随之降低,在低于额定负荷时,再热
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