提高6138系列机体铸件合格率研究.pdfVIP

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提高6138系列机体铸件合格率的研究 钱进李呈祥 (台E市盘寨南路3iO号无元动力设备厂,安傲台肥230。21) 擅耍t台肥监狱天元动力设备厂在6138机体的研发中.出现副油道预埋件漏油等各种质量缺陷.废B率 较高.本文采用m过加长下埋钢管的固定长度和用贯穿锕箭来固定钢管的方式,有效提高了6138机体铸件 的台格率.取得7自好的&济效益。 关健词:柴油机机体.6135系列机体,6138机体;预埋件副油道. 5135系列柴油机(囤1)是一种用途相当广泛的内燃机.它具有马力犬、油耗低经久耐 用价格低廉的优点。它是汽车、船泊、发电、农田灌溉、工程机械以及挖掘机械的动力来源。 机体又是柴油机整机的五大重要部件之一.它要承担柴油机发动时所产生的一切载荷和剧烈 震动。 6136机体 6133机体 12V138机体 圉1各种柴油机机体外形图 计基础上,为打开柴配件市场,而与江苏扬州威普动力机械有限公司、上海东风柴油机厂研 究所合作开发的新型产品,3种机体的铸造工艺有着很大程度的相似性。试制过程中.6138 机体铸件合格率仅为813%,远低于6135和12V138机体平均90%的合格率。因此,提高6138 机体合格率成为亟需解决的生产问题。 I 6138机体生产方法及缺陷分析 II 61鞠机体生产方法 铸铁气缸体大批量生产方案,目前普遍采用砂型铸造。安徽省合肥监狱应用树脂白硬砂 铸造工艺方案,使铸型的硬度高而均匀,铸型强度大,抵抗金属静压力的能力大,铸型浇注 时高湿度层较窄,铸型型壁移动量小,因此尺寸精度和表面粗糙度均较好。 l_26138机体铸造工艺 6138机体与6135机体的外形相比,最大的差别为在主轴孔斜上方增加了一条副油道(如 图2),6138机体剐油道尺寸为o14咖,长1065哪。按常规生产方法,此孔应由金加工完成, 但园受到设各条件和人员tt-A水平的限制,目前无法金加工解决,选择用铸造方法直接在铸 件毛坯上铸出此副油道。 图2 6138机体和6135机体 在砂型铸造生产工艺中,小于ep20r砌的孔一般不直接铸出,6138副油道孔径中14m. 长1065mm。按常规工艺,应该用下泥芯的方式来铸出此孔,但如此长而细的泥芯,强度无 法保证。经论证.决定在铸造生产中用下预埋件的方式解决此难题。将m22×4的圆钢管作 为预埋件,在铸件中直接铸孔。 1.3 6138机悻的质量问题 2008年1月至2008年3月,6138机体总产量155台,质量统计结果如表i: 表l∞年1至3月6138机体质量统计表 汰产量(件) 台格品(件) 合格率(%) 平均台络率(%) 2008年1月 2008年2月 2008年3月 29件废品中,副油道漏油16台,是造成6138机体废品率高的根本原因。 1 4缺陷原因分析 经调查发现,由于6138机体铸件副油道钢管预埋件外围铸件厚度仅为8m(图3) 图3 6138机体预埋钢管位置图 6138机体为薄鼙复杂铸件(主要壁厚仅为7mm),浇注温度选择为1350C以上。钢管在 高温铁水熔液的包围下,极易受热而弯曲变形,且变形量无法控制。由于钢管外围铸件壁厚 仅为5mm,预埋在型腔中的钢管在高温铁水的冲刷和烘烤下,管壁极易形成显微缩松甚至少 数造成熔通,且因受热产生的变形量较大,而使钢管外露,从而极易造成副油道漏油。 2针对钢管受热后的变形量无法确定控制的改进方法 改进前钢管在高温铁水熔液的包围下,极易弯曲变形,且变形量无法控制,从而造成副 油道漏油。 2.1实验方案一 对比12V138机体副油道与6138机体副油道,6138机体副油道钢管预埋件外围铸件厚 5mm,而12V138机体副油道钢管预埋件外围铸件厚12.5mm,故后者因预埋件变形而引起的 漏油缺陷可以避免,不影响使用。借鉴于此,设计了修改方案如下: 改变6138机体铸件外形尺寸,将副油道处外围铸件加厚7mm。此方案简单可行,试制 的2台6138机体铸件没有出现副油道漏油缺陷。但在后续金加工工序发现致命缺陷:由于 6138机体副油道外侧要安装高压油泵支架,修改后的6138机体铸件外形改变,无法安装

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