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热控保护误动统计与分析
2006~2012年,收集到热工设备故障引起的机组停机事件34起,热工防误动措施缺失或报警不及时延误故障处理引发的机组非停15起,占统计事件44.1%。,安装不规范,安装质量不高引起的非停9起,占统计事件26.5%。,设备质量不满足现场要求引起的非停4起,占统计事件的11.7%。,设备维护不到位引起的非停4起,占统计事件的11.7%。由于工作人员业务不高,责任心不强引起的非停2起,占统计事件的5.9%。
从统计数据看,由于热工逻辑防误动措施不完善引起机组非停占全部非停的44%多。热工设备防误动看似简单,要从源头上避免需要做大量细致的工作。
由于安装不规范,安装质量不高引起的非停占统计事件的26.5%。这部分非停基本发生在新机投产不长的机组上,新机投产前质量把关不严,或标准掌握不够造成安装质量存在隐患,在投产后的几年内陆续暴露。
一、控制逻辑不完善引起的机组非停
1、DCS控制逻辑不完善,当部分就地设备异常时,设备故障没有及时发现引起机组非停。
2006年10月10日,某公司#3机组给水流量低低,锅炉MFT。原因是磨煤机一次风隔离门不严,热风烤焦了给水流量变送器电缆,三台变送器电缆先后短路(相差3小时),给水流量低低,机组停运。
2008年,某公司#1机组轴向位移保护误动,汽机跳闸。原因是(保护为二取一)一个轴向位移探头故障,测量值从-0.1mm缓慢滑向-1.7mm,1个小时后,汽机跳闸。
2010年8月11日某公司#4机组OPC误动,锅炉超压,手动MFT。原因是电气送至DEH的三个发电机合闸信号先后消失了两个(相隔9个小时),致汽机OPC动作,锅炉超压,手动MFT。合闸信号2没有及时发现,是造成机组非停的重要原因之一。
分析:这三起非停有一个共同点,保护信号从故障到保护误动经过了一个较长的过程,有足够的故障处理时间。只要故障发现及时,完全可以避免非停的发生。
建议:在DCS系统内增加保护开关量、模拟量(相互冗余的保护信号)偏差报警回路,将报警信号引入运行光字牌,互相冗余的信号一旦出现偏差,立即报警,及时提醒运行人员。开关量偏差报警回路见图1,模拟量偏差报警见图2:
2010 年12 月14日某公司#1 机组DCS卡件故障,火检冷却风机全停,延时20S锅炉MFT。
2011年8月4日某公司#4机组汽包水位低,锅炉MFT。原因是运行中主汽压超压,高旁快开,由于高旁指令与反馈偏差大20%延时1S高旁切手动,运行人员没有及时发现,汽机抽汽量剧减,给水泵出力不足,锅炉水位保护动作,MFT。
2011年8月18日某电厂风量测量异常,锅炉MFT动作。原因是由于制粉系统异常,风量突升超出风量变送器测量量程,导致测量计算的总风量大大低于实际值,计算总风量低于保护动作值,锅炉总风量保护动作。
2011年9月21日某公司#2 机组A一次风机执行机构过力矩切手动,B一次风机执行机构由于自平衡功能在8S内由93%下降到0,一次风压低,磨煤机全部跳闸,锅炉MFT。
分析:这四起非停全是在个别信号、设备故障情况下,由于DCS逻辑不完善,缺少有效的报警和防保护误动措施,引起机组非停。
建议:为防止火检风压压力低造成火焰光纤损坏,在火检风母管引入冷一次风,当火检冷却风机故障时,及时切换到冷一次风,可以维持火检正常运行。根据火检出厂要求,可以适当调整火检冷却风压保护延时时间(部分火检厂家建议延时30分钟)。
对机组影响重大的阀门切手动条件要慎重考虑。如高低旁、主给水门等,切手动要有报警光字牌,及时提醒运行人员注意。
完善DCS参数超量程或跳变后计算方法,也是防止保护误动的有效措施之一。常用的有取中值、品质差切除、差偏大报警、速率判断等。
而一侧一次风机故障,另一侧一次风机执行机构全关,则是明显的逻辑设计错误。
2012年3月29日,某公司#2机组在做汽机主汽门阀门活动试验过程中,#1主汽门全关,机组跳闸。
2012年4月,某单位小机阀门活动试验过程中,由于试验开关没动作,主汽门全关,小机跳闸。
分析:汽机主汽门附近环境温度高,行程开关在高温下易老化。由于行程开关故障,造成主汽门试验过程中全关时有发生,鉴于行程开关的可靠性不高,主汽门活动试验单凭行程开关做恢复信号不合理。
建议:主汽门活动试验逻辑中,增加主汽门关闭时间限制。关指令超过1.5S(可以根据现场试验进行修改),不管开行程开关是否脱开,立即开阀。
2、单点保护故障引起机组非停
2008年1月24日某公司#2机组#2轴承Y向振动探头故障,振动大汽机跳闸。
2011年6月21日某公司#1机组#5轴承相对振动跳变导致机组跳闸。
2012年10月25日,某公司6号机组汽轮机#1Y振动值突变,汽轮机轴振大保护动作,机组跳闸。振动大原因是由于外包工误碰探头接头。
分析:这三起非停都是由于振动
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